Файл: Ахметшин М.А. Применение поверхностно-активных веществ на нефтепромыслах Туркмении.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 06.04.2024

Просмотров: 43

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

ционный объект

«Б»

(фильтр

679— 724), до ноября

1959 г. эксплуатировалась фонтанным способом с

де­

битом нефти 20— 30 т/сутки,

затем,в конце периода

фонтанирования,

дебит

резко

упал и составлял

4— 8

т/сутки.

 

 

 

 

В ноябре 1959 г. скважину перевели на глубиннона­ сосный способ эксплуатации, после чего ее стали зали­

вать водой

перед

каждой

сменой

глубинного

насоса.

В результате таких заливок

в ноябре

месяце

1960 г.

(через год)

в продукции

скважины появилась вода

в

количестве

1,2 —

1,4 т/сутки

(10%).

 

 

 

В декабре 1961 г. скважину

обработали

водным

раствором

сульфонола НП-1:

закачали

18 /г*

воды

с

12 кг сульфонола, причем скважина принимала раствор сульфонола без противодавления на устье. После спуска насоса скважина отрабатывалась водой всего 2 су­ ток и перешла на работу чистой нефтью, причем дебит нефти увеличился на 1,2— 1,4 т/сутки. Спустя 1,5 ме­ сяца, в феврале 1961 г., в продукции скважины вновь появилась вода в среднем 1,2 т/сутки. 26 февраля перед сменой насоса скважину залили водой с добавкой сульфонола (при заливке скважины пласт поглощает некоторое количество воды).

После отработки водой скважина вновь перешла на работу чистой нефтью. С марта 1961 г. по январь 1962 г. в продукции скважины отсутствовала вода, несмотря на то, что за этот период скважина 5 раз заливалась водой без сульфонола.

Из изменения производительности скв. 544 во вре­ мени видно, что появление воды в продукции скважины сопровождается значительным снижением дебита нефти.

После двухкратной обработки раствором сульфонола НП-1 вода из призабойной зоны вытеснилась нефтью полностью, что привело к постепенному росту дебита

68


нефти. В июле 1961 г. скважина перешла на периоди­ ческое фонтанирование (коэффициент подами насоса оказался больше единицы), а в ноябре 1961 г. дебит нефти достиг 34 т/сутки.

Произведенный анализ всего геолого-промыслового материала показал, что не было каких-либо других причин, которые могли бы вызвать увеличение про­ изводительности скважины, кроме как обработка раст­

вором

сульфоиола. За 13 месяцев работы скважины

после

обработки сульфонолом дополнительно добыто

2922 т

нефти.

Аналогичная картина наблюдается по скв. 671. Скважина была переведена иа насосный способ экс­ плуатации в феврале 1960 г., а вода после ряда заливок

скважины

в продукции

ее,

появилась в конце декабря

1960 г. в количестве

10%

от суточного дебита нефти.

В ноябре

1961 г.

перед

сменой насоса в скважину

закачали воду с добавкой

сульфонолов (12 кг сульфо­

иола НП-1

на 18 At3

воды).

При закачке воды в скважи­

ну пласт поглощает некоторое количество воды.

 

После

освоения

скважина отрабатывалась с

водой

в течение 0,5 месяца;

в последующем перешла

на ра­

боту чистой нефтью. За 5 месяцев работы из скважины

получено дополнительно 150 тонн нефти.

 

Выше рассматривались

случаи

влияния

раствора

сульфоиола на

извлечение

накачанной (остаточной)

воды из пласта.

Ниже приводится

пример

обработки

скважины раствором сульфоиола в случае, когда в при­ забойной зоне имеется вода пластовая и накачанная.

Скважина 76 (фильтр 501— 562 м) на площади Дагаджик до мая 1961 г. эксплуатировалась фонтанным способом с дебитом нефти 17— 20 т/сутки и процентом обводненности 50— 60.

В мае 1961 г. в скважину был спущен глубинный

§9



насос; через 15 дней подача жидкости прекратилась. Потребовалось вновь «заглушить» скважину для сме­

ны насоса морской водой. После смены насоса

с 8 по

12 июня скважина отрабатывалась водой с

пленкой

нефти.

 

Спустя 4,5 месяца перед подъемом насоса

в сква­

жину закачали морскую воду с добавкой сульфонола (концентрация раствора 0,1 % вес). После смены насо­ са скважину пустили в эксплуатацию с прежними па­ раметрами станка-качалки. По истечении 18 часов сква­ жина стала давать нефть около 9 т/сутки. В последую­ щем дебит нефти в скважине увеличился и оказался больше, чем до указанной обработки. Если до обработ­ ки среднесуточный дебит составлял 22 т/сутки, то после обработки дебит составлял 26— 27 tIcijtku. Приток во­ ды. наоборот, уменьшился в среднем на 2,5 тонны. За счет этой обработки из скважины получено дополни­ тельно 496 тонн нефти.

Данные по обработкам водным раствором сульфо­ нола других скважин и их эффективности приводятся в сводной табл. 5.

Технология обработки скважин проста и заключает­ ся в следующем: сульфонол НП— 1 растворялся в воде в отдельной емкости, а затем с помощью агрегата за­ качивался в скважину. В тех случаях, когда скважина не поглощает, водный раствор закачивался в пласт промывочным агрегатом.

Наряду с обработками сульфонолом по вышеопи­ санной технологии проводились промывки песчаных пробок водой с добавками сульфонола.

Первые опыты по применению сульфонола в качест­ ве добавки в воду при промывке песчаных пробок ис­ тощенных пластов были проведены в НПУ «Небмтдагнефть» [24]. Данные изменения производительности

70

скважин и изменения интенсивности пробкообразования после таких промывок приведены в табл. 6.

Полученные результаты свидетельствуют о целесо­ образности дальнейшего применения поверхностно-ак­ тивных веществ и, в частности, сульфонола, при про­

мывках песчаных

пробок.

 

 

 

 

Так из 7 скважин, в которых проводились промывки

песчаных пробок

водой

с добавкой

сульфонола,

в

5

скважинах отмечено увеличение дебита нефти от

10

и

до 40 %. Показательным

являются

данные по работе

скважины 679 до и после промывки ее водой с сульфонолом. После промывки скважины водой с сульфонолом дебит нефти ее сразу возрос с 0,3 т/сутки до 1,4 т/сутки и в последующем продолжал увеличиваться более 3-х месяцев и достиг 2,6 т/сутки. Дебит воды, на­ оборот, уменьшился с 5 т/сутки до 2,6 т/сутки.

Последующие 5 промывок скважины водой без до­ бавки сульфонола НП — 1 вновь восстановили произво­ дительность ее до первоначальной, которая была рань­ ше до промывки водой с добавкой сульфонола НП— 1.

Результаты промывки скважины 679 водой с добав­ кой сульфонола НП— 1 показали, что длительная ее работа с высоким содержанием воды (до 95 %) явля­ ется следствием медленного удаления из пласта нака­ чанной технической воды, в силу чего приток нефти был снижен.

Фактически за счет расхода 8 кг сульфонола НП — 1 из скважины получено дополнительно 266 т нефти.

Одновременно в промысловой практике отмечено влияние добавок сульфонола на интенсивность пробкообразования, что проявляется в увеличении частоты пробкообразования и средней мощности пробок в ряде скважин. В тех же скважинах, где за 4— 5 месяцев работы до промывки сульфонолом НП— 1 не отмеча-

71


Таблица 5

Среднесуточным дебит

за Л

месяца,

тонны

 

о _ г

 

 

 

 

 

 

 

 

~ н

 

• до обработки

 

после обработки

 

w = -d*

 

 

i t s

я j о

 

 

 

 

 

 

 

Суммар полните добыча тонны

Примечание

 

 

 

 

 

 

С 1- ь

 

 

 

 

 

 

О _• о

 

нефть

пода

поды

нефть

иода

поды

о 2 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д А Г Н Е Ф Т Ь“

 

 

 

 

 

12,5

1,2

S,S

12,5

1,5

 

Прекратился

12,5

1,2

8,8

21

_

 

13

2922

приток поды

 

 

3,0

0,4

11,7

5,6

0,4

6,7

7

~466

 

12

4,5

27,4

14

5,0

26,2

9

100

 

5,7.

0,6

9,5

6,9

 

I

31

Произведен

5,5

0,9

14

5,7

_

 

 

80

дострел

 

 

 

16,8

6,1

27,2

30,8

5,2

14,5

3,5

382

 

12,7

5,0

28,2

14,3

5,5

27,8

 

10,0

 

освоение

 

введена в эксплуат

 

 

 

 

 

 

после длите; ыю го

 

 

 

освоение

 

2,0

ей И!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

2,2

 

153

 

4,2

0,6

12,5

5,1

— .

 

149

 

6,6

6,6

 

 

 

7,5

5,6

43,5

4,6

8,3

65

 

 

 

7,6

3,9

34

7,7

3,6

32

 

 

 

2,4

2,3

 

 

 

3,9

0,4

9,2

5,8

0,5

25

 

3,2

0,25

7,2

2,0

1,3

31

 

 

 

освоение после РСГ

1,6

1,6

50

 

 

 

3,7

0,3

7,5

3,4

0,4

10,5

 

 

 

Д А Г Н Е Ф Т Ь“

 

 

30,7

17,5

36,2

38,8

16,-1

29,6

9,4

4,5

32,4

5,4

10,5

66

К Е Н Н Е '6 Т Ь“

 

 

22,8

36,7

61,8

24,6

34,2

58,5

28,5

5,5

16,1

22,4

1,1

4,7

0,1

4,0

97,6

0,2

10

98

6,5

7,2

52,5

9,2

7,0

43,0

Скважина че­ рез 10 дней ос­

вободилась

496

Скв. освоена фонтаном после дострела за счет об­ работки сульфополом.

3\ЪКч

1Интервал фильтра,

Способ

эксплуата­

скпажпн

м

ции

 

 

 

544-

679— 721

г нас

631

824-8-13

 

334

778— 831

 

670

. 855-924

-

 

 

 

214

• 1041—

1069

 

335

771 - 806

 

37-1

989-998

-

 

 

 

435

1383—

1386

 

671

848-921

 

49S

9541056

 

782

113S—

1177

п

623

/31— 756

776

1070— 1174

я

390

1403—

1422

и

564

680— 734

782

1138-1177

401

656— 680

л

784

465— 471

г пас

755

485-483

 

76

562— 501

 

71

1175—

1087

 

234

1182—

1204

 

338

1821—

1990

фонт.

 

Дата

 

 

-

кг,

 

О«

 

 

 

суль

 

“ ь

 

 

 

 

 

Расход

фонола

 

С-§

обработки

 

 

О ®3

 

 

 

 

о '—|

 

 

 

 

 

 

 

 

г° -

 

 

 

 

 

 

 

 

О X -

 

 

 

Н П У

 

„к

У

м

23 .XI 1.60

г.

 

12

 

18 ;

26.11.61

г.

 

14

 

18

29.IX.61

г.

 

12

 

15

15.V11I.61 г.

14

 

1S

21.X1I.60

г.

 

12

 

18

18.Х1.61 г.

 

12

 

18

16.XI1.61

г.

 

12

 

18

19.Х11.61 г.

 

12

 

18

17.V1I1.61 г.

21

 

18

20.1Х.61 г.

 

14

 

15

30. XI.61

г.

 

14

 

15

12.Х1.61 г.

 

12

 

18

25.Х1.61 г.

 

12

 

18

3.XI.61

г.

 

12

 

18

15.XII.61

г.

 

12

 

18

7. X 11.61

г.

 

12

 

18

14.IV.62

г.

 

86

 

20

14.IV.62

г.

 

35,0

1S

22.V .62

г.

 

60

 

18

4.1.62

г.

 

 

18

 

30

 

Н П У

„Н

Е

Б И т

IV .62

г.

 

i e

o

*

20

V III.

61.. г.

80

 

20

 

 

 

14

П У

 

„Ч Е Л

3.XI.62

г.

 

 

12

15

V.61

г.

 

 

7

15

24,

V III.62

г.

 

90

 

18

19.1

61 г.

 

 

14

18

П р и м е ч а н и е : * Обработка производилась раствором НЧК.