ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 15.10.2024
Просмотров: 110
Скачиваний: 0
плавки. Во время ремонта подины заправку задней сте ны и откосов не проводили.
Порошок, засыпанный на подину, прогревали в тече ние 25 мин.
Слой порошка пропитывали окалиной в течение 5 мин при открытом сталевыпускном отверстии; стале выпускное отверстие закрыли после завалки сыпучих ма
териалов в печь. |
17—18 т |
На ремонт подины было израсходовано |
|
(9 мульд) магнезитового порошка и 2,5 т (1 |
мульда) |
окалины. |
|
Нижне-Тагильский металлургический комбинат им. В. И. Ленина (печь 140 т)
Шлак предыдущей плавки был достаточно жидкопод вижным. Печь заправляли во время чистого кипения и выпуска последней перед ремонтом плавки смесью маг незита с сырым доломитом.
Подину очищали при полном отключении топлива; во время засыпки порошка топливо не включали.
Т а б л и ц а 57
Теплотехнические параметры отдельных периодов ремонта подины мартеновской печи НТМК (средние данные)
Параметр |
|
Выдувка |
Подсыпка |
Выравни |
П ро |
|
|
вание |
грев |
||||
|
|
|
|
|
||
Температура |
главного |
свода, |
1300 |
1050 |
1050 |
1580 |
° С ................................................ |
|
|
||||
Температура газовых насадок, |
|
|
|
|
||
°С: |
|
|
1340 |
|
|
|
левой ........................................ |
|
|
1340 |
1300 |
1270 |
|
правой .................................. |
воздушных |
наса |
1450 |
1300 |
1350 |
1450 |
Температура |
1480 |
1300 |
1300 |
1420 |
||
док, ° С ...................................... |
|
|
||||
Расход смолы, к г /ч ................... |
. . . |
— |
— |
280 |
300 |
|
Расход воздуха, м3/ч . |
— |
— |
— |
60000 |
||
Расход коксового газа, м3/ч . |
— |
— |
— |
7000 |
||
Расход доменного газа, |
м3/ч . |
— |
— |
— |
6000 |
Рабочий слой подины прогревали в течение 20 мин. Температура главного свода печи после очистки подины составляла 1180—1240°С (табл.57).
208
Ошлакования порошка окислами железа (окалиной) не производили.
Порошок разравнивали вручную крюками.
На ремонт подины было израсходовано 3 мульды магнезитового порошка объемом по 1,25 м3 и 2 мульды объемом по 1,65 м3.
Днепровский завод им. Ф. Э. Дзержинского
(430-т печь А)
Шлаки последней перед ремонтом плавки достаточ но жидкоподвижные, хотя и содержали обычное для за вода повышенное содержание MgO.
На подине слева против второй крышки была яма глубиной 150—180 мм; общий застой на подине был рас положен против 1, 2, 3 завалочных окон, а также в виде
узкой полосы протянулся |
посредине подины |
против 3, |
||
4 и 5 завалочных окон (рис. 80, А). |
заправлены во время |
|||
Задняя |
стена и откосы |
были |
||
выпуска последней перед |
ремонтом плавки |
магнезито |
||
вым порошком. |
|
|
|
|
Стены и откосы печи находились в удовлетворитель |
||||
ном состоянии. |
|
остатков |
проводили |
|
Выдувку |
шлакометаллических |
воздушной струей, подаваемой в печь обычными газовы ми трубами. Несмотря на полностью закрытые вентили, топливо поступало в печь, что приводило к быстрой де формации труб.
В случае сильной деформации трубы вытаскивали из печи и охлаждали водой, подаваемой через специальную систему.
Порошок подсыпали мульдами, удлиненными на 300 мм (объем мульд увеличился с 1,25 до 1,41 м3) с ре шетками. При подсыпке порошка топливо в печь не по давали. К концу подсыпки в печь было дано 2 тыс. м3/ч коксового газа. Порошок на подине разравнивали стру ями сжатого воздуха, подаваемого через «воздушные грабли».
После разравнивания слой порошка прогревали (рас ход коксового газа 2 тыс. м3/ч). Такую же тепловую на грузку поддерживали в печи при даче на порошок ока лины.
После дачи окалины порошок прогревали в течение 4 мин при полной тепловой нагрузке.
209
После появления в сталевыпускном отверстии рас плавленного шлака приступили к завалке сыпучих ма териалов первой плавки. Отверстие было закрыто во время завалки печи. Состояние подины после первой плавки хорошее, шлаки первой плавки нормальные.
v3000мм '8000мм
3
А
'6000мм-
”1200мм
Рис. 80. Характер износа подины на заводе им. Дзержин ского (печи А, Б, В)
Днепровский завод им. Ф. Э. Дзержинского
(430-т печь Б)
Шлаки последней перед ремонтом плавки жидкопод вижные.
Против среднего завалочного окна на подине была яма глубиной до 500 мм, площадью 6—7 м2. На подине
210
от 2 до 4-уо окоп — застой глубиной 150 мм. Против 5 и 4-го окон была видна кирпичная кладка подины (см.
рис. 80, Б ).
Для ускорения очистки самого глубокого застоя все трубы поместили под крышку 5-го завалочного окна (давление воздуха 6 атм).
Очистку подины производили при выключенном топ ливе.
Порошок засыпали удлиненными мульдами с крыш ками, имеющими отверстия диаметром 40 мм.
Не прогревая и не ошлаковывая рабочий слой поди ны, приступили к завалке.
Днепровский завод им. Ф. Э. Дзержинского (90-т печь В)
Состояние шлаков последней перед ремонтом плавки удовлетворительное. На подине против 2 и 5-го завалоч ных окон на всю ширину печи застой глубиной 150 мм; от 4 завалочного окна к отверстию идет узкая полоса застоя глубиной 100 мм; в задней стене у подины против 2-го завалочного окна яма глубиной 150 мм. Во время
выпуска |
плавки вручную |
были заправлены откосы |
печи. |
|
|
В местах водоохлаждаемых трубок в откосах износ |
||
кладки |
не наблюдался, ниже сильно изношен рабочий |
|
слой откоса. |
трубами, соединенными со |
|
Подину очищали 2—3 |
шлангами метрической резьбой. Такое соединение затрудняло замену труб в ходе очистки подины. Разогретые и деформированные трубы охлаждали водой.
Очистку подины проводили при отключенном топли ве. После окончания выдувки просушивали углубления магнезитовым порошком.
Засыпку порошка на подину производили муль дами объемом 0,53 м3 без крышек при включенном коксовом (2 тыс. м3/ч) и доменном (2,6 тыс. м3/ч) га зами.
Порошок выравнивали вручную крюкамш Тепловую нагрузку при этом снижали.
После разравнивания порошок прогревали в течение 20 мин при максимальной тепловой, нагрузке, а затем заваливали руды.
211
Макеевский завод им. С. М. Кирова
(440-т печь)
Доводка последней плавки длилась 5 ч, выпуск
33 мин.
Перед отверстием до ремонта подины была яма глу биной 600 мм. Шлаки последней перед ремонтом плав ки густые.
На выпуске печь заправляли смесью сырого и обож женного доломита.
После выпуска на подине от 2 и до 4 окон по всей ширине печи обнаружен застой (рис. 81) глубиной 300— 600 мм (сношено два ряда кирпичной кладки). Задняя
Рис. 81. Характер износа подины на Макеевском заводе
стена находилась в очень плохом состоянии (толщина стены не превышала 6Q0—800 мм).
Очистку подины проводили двумя кислородными струями и двумя воздушными. Разогретые трубы извле кали из печи и охлаждали водой, подаваемой из особой системы. Трубы с кислородом были удлинены на 400 мм отрезками жароупорных труб.
Очистку подины начали четырьмя трубами, введен ными в печь под крышку 3 завалочного окна.
Трубы соединяли с патрубком шланга на метричес кой резьбе сгонной муфтой, что значительно затрудняло их замену. Очистка подины четырьмя трубами в среднее завалочное окно продолжалось 37 мин. За это время трубы несколько раз заменяли и выпрямляли, охлаждая водой.
После окончания очистки подины против 3 завалоч ного окна приступили к очистке подины против 2, 3 и 4 завалочных окон одной трубой.
Во время выдувки газ полностью не был отключен — пропускал дроссель.
212
В результате интенсивного продувания поверхности подины в районе сталевыпускного отверстия четырьмя струями кислорода и воздуха разрушилась кладка зад ней стены и канала сталевыпускного отверстия — разме ры его увеличились на выходе к сталевыпускному жело бу до 600X400 мм, а на выходе в печь до 1,2X1,5 м. Толщина задней стены на уровне лещади сталевыпускно го отверстия составила 700 мм. Из застоев на подине пе чи было удалено 700 т стали.
Таким образом, интенсивное удаление шлакометал лических остатков на одном участке четырьмя трубами может привести к нежелательному разрушению кладки задней стены печи и интенсивному пылеобразованию, за трудняющему очистку подины и работу персонала раз ливочного пролета. В связи с этим при определении чис ла труб (особенно труб с кислородом), вводимых на один участок подины, следует учитывать состояние клад ки других районов рабочего пространства печи.
Порошок засыпали мульдами с крышками и без кры шек. При этом расход природного газа составлял
500 м3/ч (табл. 58).
Т а б л и ц а 58
Теплотехнические параметры отдельных периодов ремонта подины
мартеновской |
печи Макеевского |
металлургического завода |
|||
|
|
|
(средние данные) |
||
Параметр |
Выдув |
Подсыпка |
Выравни |
Про |
Загрузка |
ка |
вание |
грев |
окалины |
Температура |
главного |
|||
свода, |
° С ........................ |
верха |
газо |
|
Температура |
||||
вых насадок, |
° С . . . |
. |
||
Температура верха |
|
воз |
||
душных |
насадок, °С ^ . |
|||
Расход |
воздуха, м3,/ч |
|||
Расход |
коксового |
газа, |
||
м3/ ч .................................. |
природного |
газа, |
||
Расход |
||||
м3/ ч .................................. |
|
|
|
|
1400 |
1280 |
1180 |
1200 |
1620 |
1150 |
1100 |
1050 |
1100 |
1180 |
900 |
1000 |
900 |
950 |
950 |
— |
— |
— |
52 000 |
52 000 |
_ |
_ |
_ |
3200 |
3200 |
— |
500 |
500 |
3700 |
3700 |
Порошок на подине разравнивали вручную крюками. Для полного достижения проектного профиля подины 40 т приготовленного порошка оказалось недостаточно; в связи с этим лещадь сталевыпускного отверстия оказа лась выше подины на 50 мм.
14—970 |
213 |