Файл: Квитко, М. П. Кислородно-конвертерный процесс.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.10.2024

Просмотров: 100

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

 

Т А Б Л И Ц А

100.

О С Н О В Н Ы Е

П О К А ЗА Т Е Л И П Е Р Е Д Е Л А

 

В А Н А Д И Е ВО ГО Ч У Г У Н А С П Р И М Е Н Е Н И Е М

 

 

К И С Л О РО Д Н О ГО

И ВО ЗДУ Ш Н О ГО

Д У Т Ь Я

 

 

 

 

 

 

 

Донное воз­

Опытные плавки НТМЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели

 

 

 

душное

продувка

продувка

 

 

 

 

дутье на

 

 

 

 

 

 

Чусовском

кислородом

воздухом

 

 

 

 

 

 

заводе

сверху

сверху

.Химический состав чугуна, % :

 

0,52—0,57

0,41—0,47

 

 

V ...........................................................

 

 

 

 

0,45—0,49

 

Si .......................................................

 

 

 

 

0,30—0,55

0,28—0,45

0,35—0,48

 

Сг .............................

.........................'

 

 

 

0,50—0,60

0,45—0,47

0,45—0,48

 

T i ..................................

 

 

 

0,20—0,24

0,10—0,15

0,08—0,14

Химический состав полупродукта, %:

2,5—3,6

2,4—3,4

 

 

С ...........................................................

 

 

 

 

2,5—3,5

 

V . .......................................................

0,03—0,05

0,02—0,04

0,02—0,04.

Химический состав шлака, %:

 

 

13,0— 14,0

16,0— 19,0

14,9— 15,5

 

V.A, ......................................

 

SiO .,......................................................

18,0—28,0

17,0—20,0

15,3— 17,2

 

Ре0бщ ..................................................

 

 

 

 

38,0—42,0

39,0—47,0

34,9—38,8

 

Сг20 3 ..................................................

т

 

 

 

10,0— 14,0

10,0— 14,0

9,0—11,0

Емкость конвертера,

 

 

 

19—22

10

10

Продолжительность продувки, мин—с

5—10

2,5—4,5

13— 18

Расход дутья, м°/мин:

 

 

 

 

 

 

 

воздуха ..............................................

 

 

 

 

110—200

100—140

 

в том числе кислорода из воз-

23,2—39,0

 

21,0—29,4

 

духа ..............................................

 

 

 

 

 

кислорода (технического) . . . .

15,0—23,0

Расход твердых окислителей,

кг/т:

 

50—60

руды ...................................................

 

 

 

 

 

окалины ..........................................

 

 

% ■ ■

40—60

40—60

Выход жидкого полупродукта,

92—90,0

92—93

86—88

Металловклгочения в ванадиевом шла-

 

 

 

лее,

% ...........................................................

 

ванадия

в

16—20

10—15

12—27

Коэффициент извлечения

0,86—0,88

0,90—0,92

0,89—0,91

ш л а к ...........................................................

1 т чугуна, коп.

Стоимость дутья на

19,0—35,0

. 9,0—13,0

10,0—13,0

Как следует из данных табл. 100, при переходе на воздушное дутье с подачей сверху показатели процесса резко ухудшаются по сравнению с показателями при кислородном дутье: умень­ шается общий выход ванадия и полупродукта. Уменьшение вы­ хода основных продуктов плавки объясняется увеличением дли­ тельности продувки, выносов и потерь металла и шлака при сливе их через горловину конвертера. Кроме того, применение воздуш­ ного дутья предполагает передачу полупродукта в мартеновские печи, так как установка в конвертерном цехе двух самостоятель­ ных газопроводов с соответствующими агрегатами вне цеха вряд ли экономически обоснована. Поэтому, хотя при верхнем кислород­ ном дутье и отпадают ограничения по емкости конвертеров, на Нижне-Тагильском комбинате рекомендуется применять про­ дувку кислородом..

311



Исследованиями, проведенными на Ново-Тульском металлур­ гическом заводе, определены н основные, параметры выплавки стали из полупродукта. Химический состав полупродукта ко­ лебался обычно в следующих пределах: 2,8'—3,5% С, 0,05— -0,060% S, 0,1—0,2% Р, 0,02—0,04% V.

Основной трудностью передела полупродукта в сталь яв­ ляется практически полное отсутствие таких теплоносителей и шлакообразующих, как кремний и марганец. Поэтому предпо­ лагали, что продувка полупродукта на сталь в конвертере невоз­ можна без предварительного подогрева. Однако опытными плав­ ками показано, что при малых потерях тепла, соответствующих потерям промышленными конвертерами, передел полупродукта в сталь возможен без дополнительного подогрева (без использо­ вания тепла топлива или химических теплоносителей). Данные теплового баланса при продувке с получением полупродукта

приведены в табл.

1 0 1 .

Т А Б Л И Ц А

101. Т Е П Л О В О Й БАЛА НС ПРИ П Р О Д У В К Е

СП О Л У Ч Е Н И Е М П О Л У П Р О Д У К Т А

Приход тепла

 

Расход тепла

 

Статьи прихода

0

Статьи расхода

0/

0

. 0

Физическое тепло полу-

71,30

продукта .........................

От окисления углерода

23,10

От окисления железа . .

5,10

Тепло шлакообразования

0,5

В с е г о .................

108,0

Тепло, уносимое:

 

75,94

стал ью .........................

 

шлаком .........................

 

10,11

газами .........................

. . . .

7,40

Потери тепла

6,55

В с е г о .................

 

100,0

В условиях опытного конвертера при больших потерях тепла на первых плавках .приходилось присаживать ферросилиций с тем, чтобы в полупродукте перед продувкой было 0,15—0,40% Si. Однако при переходе на промышленные конвертеры, поскольку их теплопотери не превышают 5% от общего теплозапаса плавки, присадки не нужны.

Технология продувки полупродукта с получением стали мало отличалась от обычной технологии при переделе мартеновского чугуна. По ходу плавки изменяли интенсивность подачи кисло­ рода от 55 м3/мин в начале до 30 м3/мин в конце плавки; это свя­ зано с появлением выбросов при высокой скорости окисления углерода после образования богатого железом шлака в начале продувки. Для устранения выбросов и поддержания окисленности шлака на нужном уровне высоту фурмы над уровнем спо­ койной ванны изменяли в довольно широких пределах. Получе­

312


ние достаточно низких концентраций фосфора в металле не вызы­ вало затруднений, несмотря на сравнительно небольшое коли­ чество шлака. Ряд плавок характеризовался повышенным содер­ жанием серы. Это объяснялось прежде всего высоким содержа­ нием серы в извести в период исследования (0,20'—0,30%). Выход стали из полупродукта в условиях НТМЗ в среднем составил

90,0%

при общих потерях железа

4,7%

и содержании

железа

в конечных шлаках около 24%.

сталь

марок 08кп,

Ст.2кп,

При

исследовании выплавляли

Ст.Зкп, стали 10—20. Результаты проката и исследования каче­ ства металла показали полное соответствие свойств металла всем требованиям соответствующих стандартов. Разработанная тех­ нология передела ванадиевого чугуна рекомендована для внедре­ ния на НТМК.

Кислородно-конвертерный цех НТМК вначале работал на обыч­ ном мартеновском чугуне. В этот период были проведены серии опытных плавок на ванадиевом чугуне, показавшие применимость

итехническую обоснованность выбранного варианта передела. При проведении исследований в промышленных условиях при­

меняли ванадиевый чугун следующего состава: 4,2'—4,64% С, 0,23—0,54% Si, 0,20—0,36% Мп, 0,32—0,42% V, 0,04—0,07% Сг, 0,11—0,24% Ti, 0,08—0,12% Р и 0,046—0,063% S. В качестве охладителей использовали воду, твердый ванадиевый чугун, окалину и агломерат. Продувку вели технически чистым кисло­ родом (98'—99% 0 2) с интенсивностью подачи 2,34<—2,84м3/(т-мин). Оптимальная высота фурмы над уровнем металла составляла 2,5—2,8 м. При уменьшении высоты наблюдались выносы ме­ талла, а при увеличении высоты возрастала окисленность выше допустимых пределов.

Температура чугуна перед продувкой составляла 1230—'1340° С, деванадация заканчивалась при 1370—1420° С: Содержание угле­ рода в полупродукте было более 3%. Деванадация чугуна про­ текала успешно. Остаточное содержание ванадия в полупродукте составляло 0,02—0,04%. Содержание пятиокиси ванадия в ска­ чиваемом шлаке колебалось в пределах 6—20%. Степень ошлакования ванадия составила 61,8—94,7 %_. Значительные колеба­ ния степени извлечения ванадия в шлак объяснялись недостаточ­ ной отработанностью технологии и значительными колебаниями состава чугуна, что затрудняло на опытных плавках поддержание необходимого технологического режима.

Процесс деванадации ванадиевого чугуна был усовершенство­ ван после перехода конвертерного цеха НТМК на передел вана­ диевого чугуна [113]. На первом этапе освоения применяли ранее разработанную технологию. Показатели деванадации на этом этапе освоения можно было считать удовлетворительными, по­ скольку коэффициент ошлакования ванадия при использовании ванадиевого чугуна и воды в качестве охладителя составлял 0,910— 0,915 при выходе полупродукта 87,9—93,5 и содержании ванадия

365

313


в шлаке 11— 12% (в пересчете на пятиокись ванадия). Однако при использовании в качестве охладителей воды и твердого чугуна происходил значительный вынос капель жидкого металла и шлака из конвертера. Это приводило к заметалливанию дутьевых фурм и труб нижней восходящей части котлов-утилизаторов. Настылеобразование приводило к большим простоям, обусловленным очисткой котлов-утилизаторов и фурм. Кроме того, с ухудшением условий службы котла часто выходили из строя его трубки, что также приводило к простоям. Необходимо отметить, что в первом периоде освоения продувку вели с использованием цилиндриче­ ской фурмы, устанавливаемой на расстоянии 2,5—3,5 м над уров­ нем спокойной ванны.

Результаты исследований показали, что вынос определяется в основном количеством газов, выходящих из конвертера. Чтобы уменьшить количество отходящих газов, нужно сократить коли­ чество воды или полностью исключить ее из технологии продувки. Поэтому вначале расход воды сократили вдвое (до 100 л в 1 мин или 1,7 кг/с), а затем исключили воду и перешли на охлаждение окалиной, сварочным шлаком и агломератом. Количество насты­ лей на фурмах и трубках котла резко уменьшилось. После пере­ хода на многосопловую фурму (три сопла с критическим диаме­ тром каждого 35 мм) вынос металла и шлака из горловин конвер­ теров практически прекратили. Одновременно повысился выход полупродукта из ванадиевого чугуна (до 95%).

Технология продувки ванадиевого чугуна после исключения воды и перехода на трехсопловую фурму была следующей. В кон­ вертер заливали чугун (115— 120 т) на уже имеющийся в конвер­ тере твердый чугун или ванадий, содержащий скрап. Затем при­ саживали окалину (около 5%) и начинали продувку с интенсив­ ностью подачи кислорода до 1,8 м3/(т-мин). Расстояние от головки фурмы до уровня спокойного металла составляло 0,7-—1,5 м. Длительность продувки находилась в пределах'8 — 12 мин. Затем полупродукт сливали через сталевыпускное отверстие и переда­ вали в мартеновский цех или в другой конвертер для получения из полупродукта стали.

Приведенная технология деванадации с некоторым усовер­ шенствованием, касающимся состава чугуна и дутьевого режима продувки, принята в настоящее время. Интенсивность продувки увеличили до 250 м3/мин; садка конвертера по чугуну составляет 130 т, а длительность продувки находится в пределах 6 — 8 мин. С увеличением интенсивности подачи кислорода и производитель­ ности конвертеров несколько возросло количество перерабатывае­ мых охладителей. Выход полупродукта составляет около 97%. Показатели по переделу ванадиевого, чугуна приведены ниже:

Содержание, %:

4,5

(3,2)

углерода в чугуне (полупродукте)...................................

ванадия . . . .......................................................................

0,5

(0,04)

ванадия в ш л ак е...................................................................

15—16

314