ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 19.10.2024
Просмотров: 61
Скачиваний: 0
частоте вращения холостого хода и значительная пульсация: штока серводвигателя регулятора при работе дизеля в номи нальном режиме. Установка золотниковой части регулятора 5Д50 в регулятор Д50 устранила эти недостатки, так как по высилось быстродействие регулятора. При этом были не только устранены случаи срабатывания предельного регулятора при полном снятии нагрузки (1200 л. с.), но и улучшилась устойчи вость системы регулирования на всех режимах (от минималь ной частоты вращения холостого хода до номинальной — под на грузкой) .
Доводку регуляторов типа Д50, эксплуатируемых с 1964 г., а также регуляторов 2Д100, ЗД100, 4Д100 и 7Д100, можно считатьзаконченной. В последние годы занимаются доводкой и модер низацией объединенных регуляторов 9Д100, к недостаткам кото рых относят: высокочастотные колебания измерителя частоты вращения и штока серводвигателя; нестабильность частоты вра щения коленчатого вала дизеля, поддерживаемой регулятором; недостаточная плавность увеличения частоты вращения; неустой чивость работы при холостом ходе; неустойчивость работы ре гулятора мощности; ненадежная работа блок-магнитов, тяговых электромагнитов, регулировочного реостата; мелкие конструктив ные недостатки.
Для устранения указанных недостатков внедрено много конструктивных улучшений и изменений. В измеритель частотьт вращения внедрено пружинно-гидравлическое демпфирующееустройство для гашения высокочастотных составляющих колеба ний, поступающих к валу привода регулятора и вызывающих повышенные вибрации реек топливных насосов. Подобраны оп тимальные торцевые и радиальные зазоры в гидравлической части демпфирующего устройства, позволившие значительно снизить указанную вибрацию. Изготовление грузов измерителя точным литьем по выплавляемым моделям и обработка их про фильной части специальной фрезой (в месте сопряжения груза- с упорным подшипником) обеспечило полную идентичность гру зов. Для обеспечения точности статического балансирования грузов внедрено специальное приспособление.
Электрогидравлическое управление ранее выпущенных регу ляторов не обеспечивало требуемую плавность увеличения ча стоты вращения, что вызывало повышенную дымность и нагароотложение в выпускной системе дизеля, вследствие неполногосгорания топлива. Это обуславливалось тем, что при переходных режимах турбокомпрессор дизеля из-за своей инерционности неуспевал подавать необходимое количество воздуха для сгорания увеличенного количества топлива. Для повышения плавности увеличения частоты вращения в верхнем корпусе и золотнико вой втулке управления подобрано сечение отверстий для подачи масла из аккумуляторов: отверстие в корпусе имеет диаметр- 3 мм, а в золотниковой втулке — 1 мм. Кроме того, в золотнико
18Г
вой втулке управления уменьшен диаметр проходного отверстия для слива масла с 3 до 2 мм.
Для повышения устойчивости процесса регулирования при холостом ходе давление масла в аккумуляторах регуляторов было увеличено до 6,5 кгс/см2 (в аккумуляторы устанавливают ■более сильные пружины). Повышение стабильности частоты вращения коленчатого вала дизеля было достигнуто также уста новкой в электрогидравлической системе управления регулятора
.золотниковой втулки с прямоугольными окнами (взамен круг-
.лых) и поршня, изготовленного за одно целое со штоком, вы полнением на поршне серводвигателя управления кольцевых канавок и подбором оптимальных зазоров в гидравлической си стеме. Одновременно были устранены кинематические искаже ния в рычажной системе и перераспределены усилия на электромагниты, что обеспечило более равномерное деление ча стоты вращения по позициям контроллера.
На регуляторах ранних выпусков устойчивость работы ре гулятора мощности обеспечивалась только при малых проход ных сечениях игольчатых клапанов обратной связи. Эти сечения подвергались облитерации (заращиванию) и работа регулятора мощности прекращалась. После введения в золотниковой втулке „дросселирующего отверстия диаметром 1,8 мм и увеличения
•объема серводвигателя работа регулятора мощности стала обес печиваться при больших (вплоть до предельного) проходных
•сечениях компенсирующих игольчатых клапанов обратной связи.
.Уплотнения в плоскостях стыка деталей регуляторов и штоков серводвигателя значительно улучшены.
На регуляторах 9Д100 наблюдались просачивания масла изпод колпака регулятора в месте его соединения с верхним кор пусом. Для устранения этого просачивания пароиитовая про кладка была заменена резиновой прокладкой с тканевой про слойкой (прокладку приклеивают к колпаку клеем лейконат). Устранена также течь масла по сальнику серводвигателя ин дуктивного датчика. На ранее выпускавшихся серводвигателях в крышках, с их наружной стороны, были установлены сальники •с металлической обоймой. Кроме течи масла из-под сальников, были и случаи выталкивания сальников из крышки под давле нием масла. Этот недостаток был устранен изменением конст рукции крышки и установкой в ней с внутренней стороны саль ников манжетного типа.
Для улучшения уплотнения штока серводвигателя сальники с металлической обоймой заменены каркасными, разработанны ми с учетом последних рекомендаций резиновой промыш ленности. В этих сальниках пружина поддерживает контактное давление в необходимых пределах. Потеря эластичности резины вследствие старения не оказывает решающего влияния на рабо ту сальника. Для предотвращения повреждения манжеты в
і 188
месте посадки выполнена фаска под углом 30° со скругленными и полированными кромками.
Переход на объединенное регулирование дизель-генераторов •с повышенными требованиями к плавности увеличения частоты вращения и колебаниям мощности по позициям контроллера потребовал более точной настройки частоты вращения. Пружина измерителя регулятора Д50, установленная в регуляторе 9Д100, не обеспечивала необходимой точности настройки часто
ты |
вращения по ступеням, ввиду того, |
что |
допуск |
±10% |
||
на |
усилие |
является |
слишком большим |
для |
такого рода |
|
пружин. |
|
|
|
|
|
|
|
Для обеспечения требований более точной настройки частоты |
|||||
вращения |
по ступеням |
был изменен метод |
контроля |
пружин |
измерителя. По характеристикам пружины были разделены на две группы. Допуск для пружин внутри каждой группы соста вил ±5% (было ±10% ). Общий же допуск й предельные ве-
.личины усилий остались без изменений. Пружины при таком методе контроля могут удовлетворять тарировочным кривым лю бой из двух групп.
В регуляторах 9Д100 ранее наблюдались частые случаи за клинивания шестерни привода золотниковой части управления частотой вращения. Этот дефект был устранен при замене сталь ной оси шестерни на бронзовую и введении отверстий в шестерне для поступления смазки на ось. При эксплуатации регуляторов 7Д100 и 1Д50 наблюдались выходы из строя червячных редук торов механизма дистанционного управления частотой вращения вследствие сухого трения в червячных парах редуктора. Для устранения износа червячных пар внутреннюю полость редук тора стали смазывать тугоплавкой смазкой — жировым констали ном.
Значительные изменения претерпела электрическая аппара тура регуляторов, в которую были внесены конструктивные из менения, направленные на повышение ее надежности. Были исключены подвижные контактные части, применены катушки закрытого исполнения, улучшены теплопроводность и защита выводных элементов.
При эксплуатации объединенных регуляторов отмечены слу чаи нестабильной работы дизеля по позициям контроллера, из-за недостатков конструкции тяговых электромагнитов ЭТ-52. На электромагнитах первых выпусков катушка была навита на ме таллический сборный каркас, изготовленный при помощи пайки. Каркас от обмотки был изолирован гетинаксовыми шайбами и миканитом, навитым на трубку. Выводы обмотки были выпол нены из монтажного провода МГШВ сечением 1,5 мм2. Наруж ную часть обмотки изолировали лакошелком. Для улучшения теплопроводности, повышения масло- и влагостойкости катушку пропитывали в электроизоляционном лаке ФЛ-98. Недостатком конструкции такой катушки являлась малая механическая проч
189
ность выводов, приводящая к обрывам и короткому замыканию. Другим существенным недостатком этого электромагнита явля лись частые случаи залипания сердечника магнита в его от верстии.
Для нормальной работы электромагнитов требуется обеспе чение гарантированного зазора между конической поверхностью якоря и седлом сердечника. С этой целью на первых образцах обеспечивали определенную длину толкателя. Однако в эксплуа тации наблюдались неоднократные случаи залипания якоря. Происходило это оттого, что при расклепе толкателя наблюда лось постепенное уменьшение его длины, приводящее к исчезно вению зазора в притянутом положении якоря и, как следствие, к его залипанию. Работоспособность электромагнита восстанав ливали, заменяя толкатель новым, выполненным по чертежным размерам.
Указанные недостатки в конструкции электромагнита были устранены следующим образом. Выводы обмотки выполнили ввиде штырей, изолированных от корпуса втулками из прессмассы. К штырям припаяли выводы катушек, выполненные из гибкого провода МГШВ сечением 0,14 мм2. Концы выводов за вели в пазы штырьков и пропаяли серебряным припоем ПСр-2. Обмотку вместе с сердечником и втулками залили компаундом на основе эпоксидной смолы ЭД-6. Все это улучшило теплоот дачу, влаго- и маслостойкость, механическую и электрическую прочности.
Для предотвращения отрыва залитой обмотки от сердечника в нем выполнили паз в виде «ласточкиного хвоста». При за ливке компаунд заполняет паз и удерживает катушку на сер дечнике. Гарантированный зазор в модернизированной конст рукции был обеспечен установкой под нижний торец якоря «противозалипающей» прокладки. Кроме улучшения конструкции электромагнита ЭТ-52, изменили также монтаж проводов на плите. Все провода подвели снизу к плите и прикрепили к ней при помощи текстолитовых шайб.
На регуляторах ранних выпусков в качестве датчика линей ного перемещения использовали прямоходовой проволочный рео стат РР-2020 с ползунковый контактом. Скользящий электриче ский контакт между поверхностью проволочной спирали и пол зунком приводил к изменениям величины сопротивления в цепи регулировочной обмотки магнитного усилителя, что вызывало изменение силы тяги тепловоза. В эксплуатации наблюдались
случаи |
механических |
повреждений ползунка, его |
истирание |
и т. д. |
Такой реостат |
не позволял плавно изменять |
ток в регу |
лировочной обмотке, что приводило к колебаниям тока. Реостат потреблял значительную мощность, в несколько раз превосходя щую необходимую для управления. Это вызывало увеличение габаритных размеров регулировочных сопротивлений в цепи реостата.
190