Файл: Горизонтальное непрерывное литье цветных металлов и сплавов..pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 11.04.2024
Просмотров: 98
Скачиваний: 1
В табл. 16 приведены данные по химической неодно родности сплошных заготовок диаметром 60—70 мм, от литых различными способами. Стружку для анализа от бирали сверлом диаметром 3 мм в центре поперечного темплета и на расстоянии 5 мм от верхней и нижней поверхности заготовки. Из данных табл. 16 следует, что коэффициент сегрегации заготовок, отлитых на горизон тальной машине, значительно ниже по сравнению с ли тьем вакуумным всасыванием, в кокиль и в песчаную форму. Исследование химической неоднородности полых заготовок сечением 110X27,5 мм показало, что коэффи циент сегрегации изменяется в интервале ±10,0%. Та кое изменение находится в пределах ошибки химическо го анализа.
Таблица 1G
Химическая неоднородность заготовок диаметром 60— 70 мм,
отлитых различными способами
Коэффициент сегрегации (%) и место отбора проб
Способ |
с в и н е ц |
|
|
|
|
л н т ь я |
|
|
в е р х |
ц е н т р |
2 |
|
|
S |
в е р х
ОЛОВО |
|
|
цинк |
|
ц е н т р |
НИЗ |
X |
ц е н т р |
НИЗ |
О. |
||||
|
|
О) |
|
|
|
|
а |
|
|
Горизон |
1,45 |
— 2,52 |
1,07 |
0,44 |
— |
1,49 |
1,06 |
0,27 |
— 0,04 — 0,23 |
|||
тальное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
непрерывное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
литье |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кокиль |
— 2,73 |
— |
1,46 |
4,19 |
0,68 |
— |
1,58 |
0,90 |
3,51 |
— |
1,30 — 0,27 |
|
Вакуумное |
5,14 |
— |
11,29 6,09 |
4,01 — |
7,69 |
3,64 |
0,74 |
|
1,00 — |
1,73 |
||
всасывание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Песчаная |
2,08 |
— 2,68 |
0,55 |
2,41 — |
0,51 — |
1,89 1,07 — |
1,39 |
0,33 |
||||
форма |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Следовательно, отливаемые па горизонтальной ма шине заготовки обладают высокой химической однород ностью и имеют механические свойства, значительно пре вышающие значения ГОСТ 613—65. При переходе па способ горизонтального непрерывного литья выход год ного повысился на 14—24% по сравнению с литьем в ко киль и на установках вакуумного всасывания.
4. ТЕХНОЛОГИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ОЛОВЯННОФОСФОРИСТОЙ БРОНЗЫ И КАЧЕСТВО ЗАГОТОВОК ДЛЯ ВОЛОЧЕНИЯ
Старая технология литья заготовок для волочения
До внедрения технологии горизонтального непрерыв ного литья бронзы заготовки для волочения на проволо ку, предназначенную для изготовления сеток бумагоде лательных машин, производились по следующей тех нологии. Бронзу марок Бр.006,5-0,4 и Бр.008,0-0,3 выплавляли в индукционных печах и отливали па центро бежных машинах в слитки диаметром 400 мм и толщи ной 30 мм. Слитки катали на нереверсивном трехвалко вом стане до толщины 4,8 мм за 26 проходов. При этом делали 4 промежуточных отжига по 5,5 ч каждый. Лист толщиной 4,8 мм правили на специальной машине и нож ницами резали по спирали на заготовку сечением 4,8Х Х5,4 мм. После отжига в течение 2,5 ч заготовку под вергали четырехкратному волочению до диаметра 3,4 мм и производили еще один отжиг в течение 2,5 ч. Получен ную проволоку отправляли на другое предприятие для дальнейшего волочения и изготовления сеток бумагоде лательных машин.
Технология производства проволоки имела следую щие недостатки:
1)низкий выход годной продукции (около 70%);
2)невозможность полной механизмации и автомати зации производства, поэтому операции отливки, прокат ки, правки, резки листов производились вручную;
3)невозможность получения заготовок значительной длины, поэтому перед волочением производили сварку бухт.
Указанные недостатки привели к необходимости раз работки технологии горизонтального непрерывного литья заготозок для волочения на проволоку.
Новая технология производства проволоки
В процессе освоения технологии был разработан сле дующий порядок технологических операций. Медный ко жух с заранее притертым графитовым кристаллизатором
112
при помощи четырех стержней и клиньев присоединяли к металлопрнемнику с индукционным обогревом. Неохлаждаемую часть графитового кристаллизатора делали конической и при сборке вставляли в огнеупорную втул ку, вмонтированную в футеровку мсталлоприемника. Нагрев расплава в металлоприемнике регулировали при помощи автотрансформатора па основании показаний термопары, вмонтированной в футеровку. Перед началом процесса литья в кристаллизатор вводили затравки.
Бронзу марки Бр. ОФ6,5-0,4 или Бр. ОФ8-0,3 выплав ляли в индукционной печи и порциями по 100—150 кг заливали в металлоприемник. Заготовки диаметром 12 мм после тянущей клети па моталках сворачивали в бухты весом 200—-300 кг.
Резку заготовок (1 раз в сутки) производили элект росварочным аппаратом с использованием угольного электрода. Весь процесс литья автоматизирован и меха низирован.
Литые заготовки в бухтах подвергали волочению до диаметра 11 мм на волочильном стане, затем отжигали в колпаковых электропечах в течение 6 ч при темпера туре 590—610° С. Отожженную проволоку подвергали дальнейшему волочению до 9 мм и вновь отжигали в те чение 4,5 ч. После этого продолжали волочение до диа метра 6,0 мм и отжигали в течение 3 ч. Проволоку диа метром 6 мм подвергали волочению на четырехбарабан ной волочильной машине до диаметра 3,4 мм и после смягчающего отжига отправляли для дальнейшего воло чения и изготовления сеток бумагоделательных машин.
Температурный режим литья
Особенностью процесса литья заготовок диаметром 12 мм является незначительный расход бронзы, поэтому к обогреву мсталлоприемника предъявляли повышенные требования. Он должен компенсировать потери тепла и поддерживать заданную температуру сплава с мини
мальными |
колебаниями в течение всего процесса литья. |
В табл. |
17 приведены эксплуатационные данные о ра |
боте различных конструкций обогрева металлоприемника, описанных в гл. II. Из данных табл. 17 следует, что
при варианте I селнтового обогрева |
металлопрпемника |
в 50% случаев процесс продолжался |
менее 2 ч. При ва- |
8 -5 4 6 |
113 |
Эксплуатационные данные по работе различных
Вариант |
|
Характеристика электро* |
Потреб |
Число |
Средняя |
|||
|
ляемая |
продолжи |
||||||
обогрева |
обогрева металлоприемника |
мощность, |
разливок |
тельность |
||||
|
|
|
|
|
|
кВт |
|
литья, ч—мни |
I |
6 |
вертикальных |
|
селито- |
23 |
14 |
2—55 |
|
п |
вых нагревателен |
селнто- |
35 |
49 |
23—40 |
|||
8 |
вертикальных |
|||||||
ш |
вых нагревателен |
|
35 |
8 |
39—24 |
|||
8 |
верхних |
горизон |
||||||
|
тальных селптовых |
на |
|
|
|
|||
IV |
гревателен |
|
печь |
с |
50 |
19 |
82—30 |
|
Индукционная |
|
|||||||
|
вертикальным |
|
каналом |
|
|
|
конструкции обогрева металлоприемника
Число разливок, %. продолжительностью
менее 2 ч | |
более 2 ч |
50 |
50 |
12,3 |
87,7 |
— |
100 |
Изменение температуры расплава в металлоприемнпке в процессе литья (при заданной темпе ратуре 1200° С), °С
1150— 1070 1220—1090 1200—1100
Т а б л и ц а 17
Допустимое время остановки процесса литья, мин
Не допускается До 1
До 10
— |
100 |
1210—1190 |
Неограниченно |
риаите II селитового обогрева с повышенной мощностью нагревательных элементов (до 35 кВт) количество раз ливок с продолжительностью менее 2 ч сократилось до 12,3%- Вариант III обогрева с верхними селитовыми на гревателями обеспечил 100%-ную стабильность процесса литья, но не обеспечил постоянства заданной темпера туры металла в металлоприемнике (1200°С). Индукци онный обогрев (вариант IV) удовлетворил всем требо ваниям и обеспечил стабильное поддержание температу ры в металлоприемнике на уровне 1200°С не только в процессе литья, но и в период длительных остановок (более 10 мин), компенсируя потерн тепла через крис таллизатор и стенки металлоприемника. Конструкция самого металлоприемника также имела немаловажное значение для стабильности процесса литья. Применение графито-шамотного тигля не обеспечивало надежности стыковки его с графитовым кристаллизатором, часто протекал металл или происходило растрескивание и прогорание тигля. Замена тигля металлораздаточной футерованной коробкой позволила упростить процесс сборки, повысить ее надежность и полностью ликвиди ровать подтекание металла в стыке кристаллизатора с металлоприемником. Емкость металлоприемника (от 40 до 800 кг) и высота столба металла при обеспечении постоянства температуры металла не влияли па стабиль ность процесса литья.
Следует отметить, что стабилизация температурного
режима привела к сокращению пределов колебаний рас положения зоны затвердевания в кристаллизаторе во время литья с 30—80 мм при варианте I обогрева до 2— 4 мм при варианте IV.
Постоянство расположения зоны затвердевания осо бенно важно при работе на конусных кристаллизаторах. Затвердевание заготовки должно происходить в осно вании конусной части кристаллизатора на расстоянии 2—3 мм от основания конуса. Тогда после очередного вытягивания затвердевшая заготовка перемещается на цилиндрический участок кристаллизатора с минималь ным зазором между поверхностью заготовки и кристал лизатора, что обеспечивает ее дальнейшее охлаждение. Если же затвердевание происходит в вершине конусной части кристаллизатора, то последующее охлаждение за готовки резко ухудшается из-за увеличения зазора. Рас положение зоны затвердевания в кристаллизаторе во время литья определяли методом «отметки» с точностью
± 2 мм, корректируя его изменением скорости литья или перемещением конуса при изготовлении следующих кри сталлизаторов.
Влияние температуры расплава в металлоприемнике на стабильность процесса литья исследовали в преде лах 1080—1260° С. Нижний предел температуры, обес печивающий стабильность литья, равен 1100—1110° С. Причина прекращения процесса при снижении темпера туры— обрывы прутков из-за образования настыли на
8* |
115 |
114 |
|
торце кристаллизатора в металлоприемпике. Проведе ние длительных разливок при этой температуре (1100— 1110° С) возможно лишь в случае удовлетворительной работы обогрева металлоприемннка и обеспечения по стоянства заданного режима вытягивания, что наблю далось в 53% случаев. При этом совершенно недо пустимы даже кратковременные остановки процесса литья.
Повышение температуры литья до 1200° С позволило останавливать литье (без обрыва прутков) па неограни ченное время. Кроме того, повысилась износостойкость кристаллизатора. Повышение температуры литья с 1100 до 1200°С при варианте II обогрева способствовало увеличению максимальной продолжительности литья с 30 до 97—99 ч, а при вариантах III и IV обогрева — с 82
до |
200 ч. Дальнейшее увеличение температуры металла |
до |
1260° С не влияло па стабильность процесса литья |
и поэтому нецелесообразно.
Режим вытягивания заготовки
С непрерывным режимом вытягивания заготовки бы ло проведено 13 разливок. При этом, в основном, сред няя продолжительность литья составляла несколько ми нут. Прекращение процесса происходило из-за обрыва одной или нескольких заготовок, что подтвердило вы вод, сделанный при литье оловянных бронз, о невозмож ности стабильного процесса литья без периодических остановок. Режимы периодического вытягивания иссле дованы в широком диапазоне изменения технологиче ских параметров при проведении 90 разливок. Установ лено, что при удовлетворительной работе оборудования все режимы с временем вытягивания от 0,8 до 10 с, пе риодической остановкой от 1 до 13 с и шагом вытягива ния заготовки от 5 'до 40 мм обеспечивали стабильный процесс лнтья. Средняя скорость литья при этом изменя лась от 0,1 до 1,15 м/мип. Установлено, что суще ствует предельный шаг вытягивания, равный 40—70 мм, при превышении которого происходит обрыв заго товки.
Ниже показана зависимость износостойкости графи тового кристаллизатора от величины шага вытяги вания:
116
Ш аг |
вы тяги ван и я , |
35 |
2 0 — 25 |
10—12* |
мм |
. ^ . . . ■ 5 5 - G O 4 0 — 45 |
Ма к си м а л ь н а я
пр о д о л ж и т е л ь
н ость |
литья д о |
и з |
|
|
|
|
|
носа |
к р и с т а л л и за |
4 — 30 |
10— 00 |
2 0 — 00 |
4 0 — 00 |
200 |
|
тора , |
ч— мин |
. . |
* В последнем случае кристаллизатор конусный.
Из этих данных следует, что снижение шага вытяги вания с 55—60 до 20—25 мм увеличило продолжитель ность разливки с 4 ч 30 мин до 40 ч. При дальнейшем снижении шага вытягивания заготовки до 10 мм и при менении конусного кристаллизатора стойкость повыси лась до 200 ч*.
Влияние шага вытягивания па износ кристаллизато ра, на наш взгляд, объясняется тем, что при его увели чении жидкий металл поступает в зону более холодного графита, тем самым вызывая усиление обратной лик вации в заготовке. Лнквациоииые кольца, повышая си лы трения между заготовкой и кристаллизатором, при водят к повышенному износу графита. Из этих же сооб ражений в начале процесса литья при прогреве графита шаг вытягивания заготовки должен быть минимальным
(5—8 мм).
Режим охлаждения кристаллизатора
Величина зазора для протекания воды в кристалли заторе была заимствована из практики горизонтального непрерывного литья оловянносвинцовой бронзы и рав нялась 20 мм, что обеспечивало мягкий режим охлажде ния заготовки. Обработка данных 70 разливок показа ла, что изменение скорости протекания воды в пределах от 0,02 до 0,47 м/с и температуры выходящей воды от 70 до 10° С обеспечивало стабильный процесс непрерывно го литья оловяинофосфористой бронзы. '
В связи с неравномерностью охлаждения заготовок в многоручьевом кристаллизаторе наружная сторона их, расположенная ближе к водоохлаждаемому кожуху, ох лаждается интенсивнее, что вызывает первоочередное появление ликвациопных полосок на поверхности заго товок с этой стороны. С целью некоторого выравнива-
117
пня условий теплоотвода и снижения интенсивности ох лаждения наружной стороны заготовок в четырех раз ливках напротив каждого канала графитового кристал лизатора были изготовлены пазы шириной 14 мм и глу биной до 1 мм, уменьшающие контакт с охлаждающим кожухом. Такое смягчение охлаждения привело к рез кому уменьшению ликвацноиных полосок, улучшению качества поверхности заготовки и увеличило максималь ную продолжительность процесса литья в 2 раза.
Графитовый кристаллизатор
При разработке технологии исследовали влияние на стабильность процесса литья числа ручьев (рис. 15), их взаимного расположения п утла сходимости между осью каждой заготовки и технологической осью машины, про ходящей через центр кристаллизатора. В результате анализа 80 разливок установлено, что изменение числа одновременно отливаемых заготовок с 3 до 9 шт. и из менение расстояния между центрами ручьев с 18 до 70 мм на стабильность процесса литья не влияют. Про веденные разливки показали, что увеличение утла нак лона оси каждого ручья к технологической оси машины до 0°50', обеспечивающее сходимость заготовок в первой паре валков тянущей клети, также не повлияло па ста бильность процесса литья. При параллельном располо жении ручьев не замечено преимущественного износа графитового кристаллизатора с какой-либо одной сто роны.
Кроме того, было исследовано |
влияние па стабиль |
|||
ность процесса |
литья четырех |
марок |
графита |
(ЭГ, |
АРВ*, МГ1 и АГ1500). |
|
|
что |
|
В результате |
исследований было установлено, |
|||
замена графита марки ЭГ на АРВ и затем на МП |
при |
|||
вела к увеличению продолжительности |
процесса |
литья |
с 2 ч 00 мин до 29 ч 20 мин. Применение конусности кри сталлизатора в зоне формирования заготовок ликвиди ровало обрывы из-за зависания заготовок, так как облегчилось удаление колец обратной ликвации, что уве личило среднюю продолжительность литья до 97 ч. При-
* |
Г р а ф и т м арк и А Р В и м ел |
б о л ь ш у ю |
т в е р д о ст ь , чем М Г 1, п о э т о |
м у эти |
д в е м арк и п о д р а з д е л е н ы , |
х о т я они |
и сч и т аю тся о д и н ак овы м и . |
118