Файл: Горизонтальное непрерывное литье цветных металлов и сплавов..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 11.04.2024

Просмотров: 64

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

из-за значительных отходов при обработке на прессе усилием 3 тыс. тс, а также при резке и сверлении заго­ товок;

б) значительная загрузка дефицитного прессового оборудования, а также печного оборудования для от­ жига заготовок;

в) низкая производительность труда.

Эти недостатки привели к необходимости разработки технологии горизонтального непрерывного литья загото­ вок для прессования.

Новая технология производства заготовок для прессования

После притирки графитового кристаллизатора па его обогреваемую часть надевают асбестовое кольцо и на­ носят слой огнеупорной обмазки. Водоохлаждаемый ко­ жух с вставленным в него графитовым кристаллизатором по направляющим штырям придвигают к металлоприеминку с индукционным обогревом. При этом обо­ греваемый конец графитового кристаллизатора с обмаз­ кой входит в огнеупорный блок, смонтированный в фу­ теровке металлоприемника. Кожух кристаллизатора прижимают к стенке металлоприемника с помощью резьбового соединения на штырях. Кристаллизатор центруют по затравке, закрепленной в тянущей клети регулировочными винтами. С помощью реле времени устанавливают нужный режим вытягивания, и на холо­ стом ходу опробуют в работе отдельные узлы машины. До начала процесса литья вход в кристаллизатор за­ крывают графитовый пробкой. После достижения тем­ пературы металла в печи 1250° С, прогрева металлопри- <емиика до температуры выше 1100° С и получения необ­ ходимого химического состава меди или латуни начинают процесс литья. Перед началом литья вынимают проб­ ку из кристаллизатора и вводят затравку на глубину 20—40 мм, затем оператор-разливщик заливает жидкий металл из электропечи в металлоприемник, и на его по­ верхность наносит слой прокаленного древесного угля. После достижения в металлоприемнике температуры 1120—1140°С включают автоматическое вытягивание и открывают воду вторичного охлаждения. Скорость вы­ тягивания в начале литья не должна превышать 0,03-—

0,05 м/мин. Во время литья уровень жидкого металла поддерживают на 50—100 мм ниже верха металлопрнемника. В качестве шихты применяют катодную медь и первичный цинк, а также отходы собственного производ­ ства. Отлитые заготовки непосредственно перерабаты­ вали иа прессе усилием 600 тс, минуя пресс усилием 3 тыс. тс.

 

 

 

 

 

Таблица

19

 

Температурный режим литья меди

и латуни

 

 

 

 

Температура металла или сплава, °С

Перепад

Марка

 

 

 

 

 

темпе­

Диаметр

 

 

 

 

ратур

металла

 

в металлопрнемннке,

между

Н Л П

заготовки,

в индукцион­

печью и

сплава

мм

обогреваемом

металло-

 

 

ной печи

 

 

 

прнемии-

 

 

 

газом

|

индуктором

ком,

°С

 

 

 

 

 

Медь

97.5

1200— 1300

1100—1170

 

1100—1180

60— 180

Ml, М2

97.5

1120— 1200

 

 

25— 100

 

97,5X38

1140— 1260

1100— 1225

 

1100— 1180

110— 120

 

97,5X38

1120— 1230

 

 

25— 100

Латунь

97,5X38

1200— 1220

1110— 1130

 

1100— 1140

90— 100

Л96

97,5X38

1120— 1160

 

 

20—60

Температурный режим литья меди марки Ml, М2 и латуни Л96 приведен в табл. 19. Из таблицы следует, что сплошные и полые заготовки отливаются стабильно на горизонтальной машине при температуре меди и ла­ туни в индукционной печи 1120—1300° С, в металлоприемнике с индукционным обогревом 1100—1180° С, с га­ зовым обогревом 1100—1225° С. Следует отметить, что при использовании индукционного обогрева металлоприемника был значительно снижен перегрев меди и ла­ туни по сравнению с газовым обогревом металлоприемника.

Режим вытягивания заготовки

В процессе отработки технологии горизонтального непрерывного литья круглых заготовок из меди Ml, М2 и латуни Л96 было опробовано непрерывное вытягива­ ние заготовок из кристаллизатора и с периодическими

127


остановками. Непрерывное вытягивание со скоростью 0,25—0,30 м/мин было опробовано на шести разливках. Только одна разливка продолжалась 25 мпп, остальные разливки прекращались в самом начале процесса литья.

На основании 80 разливок можно было сделать за­ ключение, что при горизонтальном непрерывном литье медных и латунных заготовок диаметром 97,5 мм про­ цесс литья был стабильным па режиме вытягивания с периодическими остановками. Стабильность процесса литья заготовок, предназначенных для прессования, оп­ ределялась отсутствием видимых трещин и надрывов на поверхности заготовок в течение не менее 24 ч непре­ рывного литья. При этом время вытягивания каждого шага составляло 2 с, остановки 4—8 с. Шаг вытягива­ ния колебался в интервале 5—10 мм, скорость литья

0,066—0,083 м/мин.

Режим охлаждения заготовки

Влияние интенсивности охлаждения па стабильность процесса горизонтального непрерывного литья опреде­ ляли экспериментально путем изменения расхода, а сле­ довательно, и скорости протекания охлаждающей воды. На скорость протекания воды, помимо расхода воды, влияли также профиль и сечение каналов в медном во­ доохлаждаемом кожухе. Скорость протекания воды из­ меняли в интервале 0,2—1,8 м/с при расходе 0,04— 0,17 м3/мин. Изменение скорости протекания воды не по­ влияло на стабильность процесса литья меди Ml, М2 и латуни марки Л96. Это объясняется тем, что в отличие от бронзы медь и латунь не склонны к обратной лик­ вации.

Раскисление меди

При литье латуни и бронзы кислород обычно нахо­ дится в связанном состоянии с цинком или фосфором. При литье меди кислород в виде закиси меди может вступать в реакцию с углеродом кристаллизатора, вы­ зывая его разрушение. Уменьшение содержания закиси меди является существенным фактором повышения ста­ бильности процесса горизонтального непрерывного литья.

Экспериментально было проверено влияние раскис­

128

ления меди фосфиром иа стабильность процесса гори­ зонтального непрерывного литья. С этой целью проведе­ на серия опытных разливок меди марки Ml, в которой содержание фосфора изменялось с 0,01 до 0,05%- Уста­ новлено, что с повышением содержания фосфора в меди

Рнс. 60. Зависимость качества, годных заготовок от содержа­ ния фосфора

продолжительность процесса литья несколько увеличи­ валась. Увеличение количества заготовок, сданных для дальнейшей переработки прессованием, в зависимости от содержания фосфора показано на рнс. 60.

Следовательно, при литье меди в графитовый кри­ сталлизатор рекомендуется поддерживать максимальное содержание фосфора, допустимое ГОСТом.

Влияние особенностей конструкции кристаллизатора на стабильность процесса литья

Продолжительность литья меди и латуни на кристал­ лизаторах из графита марки Ml, как правило, не пре­ вышала 1 ч, после чего на поверхности заготовок появлялйсь трещины, надрывы, и процесс литья прекращал­ ся. Причиной появления дефектов являлось разрушение графита в зоне затвердевания заготовки (рис. 61).

Поиски путей уменьшения степени разрушения рабо­ чей поверхности кристаллизатора, а следовательно, до­ стижения стабильного процесса литья меди и латуни проводили в направлении опробования различных мате­ риалов и формы рабочей поверхности кристаллизатора. В результате было изготовлено и опробовано [47] зна-

9—546

129


торы с конической поверхностью входной части. Раз­ ность диаметров кристаллизатора на длине конуса 100—140 мм равнялась 8 мм. Такая конусность при шаге вытягивания 10 мм не ухудшала поверхности заготовок и вместе с тем способствовала уменьшению усилия вытя-

pzz7ZZ2z&zza. У Т Щ и Ш .7^Л

_ J ___

: P

д

_____'T77?r?WIf a

И

Рис. 62. Типы опробованных кристаллизаторов (см. табл. 20)

гивання заготовки в зоне начала затвердевания. Конус­ ную часть выполняли на токарном станке с последую­ щей полировкой вручную. Продолжительность разливок до появления трещин составляла 1 —1,5 ч. Возможно,, что изготовление конусной части с помощью специаль­ ных разверток, несколько увеличило бы продолжитель­ ность литья за счет более качественной обработки по­ верхности кристаллизатора.

В дальнейшем на кристаллизаторах были выполнены, проточки (рис. 62,в). Изменением интенсивности охлаж­ дения предполагалось сместить зону начала затверде-

9*

131


Т а б л и ц а 20

Результаты опробования различных типов кристаллизаторов при литье меди Ml, М2 и латуни Л96

К

та

ь*

О. о

*н

_ та

Ср)

S5 S

Н ч

Л

б

в

г

д

 

 

 

 

Продолжительность

Отлито

 

 

 

 

литья,

ч

Наименование кристаллизатора

 

 

 

в среднем

 

 

 

на один

 

 

 

 

средняя

макси­

кристал­

 

 

 

 

мальная

лизатор, т

Проектным

без

полировки

из

0 ,6

1,0

0,45

графита АРВ и МГ1

из

1,3

 

0,50

Проектным

с

полировкой

2 ,0

графита марки АРВ и МГ1

 

0,4

0,4

0,17

Проектный

из

графита марки

В1

 

 

 

3,6

3,6

 

То же марки ЭЭГ

 

1,12

С конусом на входе

 

1.1

1,1

0,4

С уменьшенной интенсивностью

0,9

1,1

0,32

охлаждения

за

счет проточек

 

 

 

С металлической втулкой

на

0,1

0,1

0,05

входе из меди и титана

 

 

 

 

С приставной графитовой втул­

0 ,2

0 ,2

0,1 0

кой (внутренний диаметр втул­

 

 

 

ки 50 мм)

 

 

 

0,5

 

0,24

С приставной графитовой втул­

0 ,6

кой (внутренний диаметр втул­

 

 

 

ки 97 мы)

 

 

 

 

 

 

е

С защитным покрытием

210,3

384,5

53,55

ванпя по длине кристаллизатора. Однако достигнуть увеличения продолжительности литья меди более 1,1 ч на кристаллизаторе этого типа не удалось. После этого в кристаллизаторах (рис. 62,а) в зону начала затверде­ вания вставляли металлическую втулку из хромирован­ ной меди и титана. Опытные разливки на этих кристал­ лизаторах были прекращены в самом начале процесса из-за расплавления металлической втулки.

Кристаллизаторы другого типа изготовляли из двух отдельных частей: соединительной втулки и медного во-

132


доохлаждаемого кристаллизатора. Опытные разливки на кристаллизаторах этого типа не превышали 0,6 ч, пос­ ле чего на поверхности заготовок появлялись трещины. Причиной трещинообразования, как выяснилось при осмотре, явилось разрушение (скалывание) кромок гра­ фитовой втулки в месте соединения ее с медным кри­ сталлизатором. Так как начало затвердевания начина­ лось на участке соединения, то разрушение втулки, в этой зоне являлось источником дополнительных усилий вытягивания, вызывавших разрывы оболочки. Таким об­ разом, из проведенных разливок стало ясно, что получе­ ние стабильного процесса.литья меди на кристаллизато­ рах, имевших соединение в зоне начала затвердевания,, невозможно.

На заключительном этапе были опробованы кристал­ лизаторы с защитным покрытием рабочей поверхности (рис. 62, е). На кристаллизаторах с покрытием макси­ мальная продолжительность литья составила 384 ч. Из; них 144 ч отливали медные заготовки и 240 ч —латуи- ные. Рабочая поверхность кристаллизаторов при осмот­ ре ее после окончания процесса литья оказалась удов­ летворительной. Таким образом, графитовый кристалли­ затор с защитным покрытием обеспечивает стабильный процесс литья заготовок из меди и латуни в промышлен­ ных условиях.

Качество поверхности заготовок

Заготовки из меди и латуни имеют такую же поверх­ ность, как и бронзовые. В процессе отработки техноло­ гии встречались трещины типов I и IV. Для их устране­ ния разливки проводили с изменением шага вытягивания от 80 до 5 мм; также изменялось и время вытягивания шага от 15 до 2 с. В результате многочисленных экспери­ ментов установлено, что с уменьшением шага вытягива­ ния до 10 мм поверхность заготовки улучшается. Осо­ бенно улучшается внутренняя поверхность полых загото­ вок, так как отсутствует ступенчатость, вызываемая, конусностью дорна, которая наблюдается при шаге вы­ тягивания более 10 мм.

Изменение температуры жидкого металла

в печтг

и металлоприемнике не оказывало заметного

влияния-

на трещинообразованпе. В результате наблюдений устдг-

гзз

новлено, что с повышением температуры происходило некоторое улучшение поверхности литых заготовок, т. е. они становились менее шероховатыми.

Изменение интенсивности охлаждения заготовок в кристаллизаторе и во вторичном охлаждении также не повлияло на качество их поверхности. Полировка рабо­ чей поверхности кристаллизатора незначительно увели­ чивала продолжительность процесса литья без появле­ ния трещин на поверхности заготовок.

Применение кристаллизаторов с конусной входной частью, положительно зарекомендовавших себя при литье оловяннофосфорпстой бронзы, также не устрани­ ло трещинообразования при литье меди и латуни. При­ чиной появления трещин на заготовках являлось разру­ шение рабочей поверхности кристаллизатора, вызванное взаимодействием закиси меди с графитом. Для уменьше­ ния окисления меди в процессе литья было применено вдувание аргона в зазор, образующийся между заготов­ кой и стенкой кристаллизатора. Аргон поступал из бал­ лона в распределительное кольцо под давлением 2 ат. Выход аргона из распределительного кольца происходил по двум рядам отверстий диаметром 1 мм, расположен­ ных на расстоянии 10 мм. Отверстия просверлены под углом 45° к вертикальной плоскости с таким расчетом, чтобы из одного ряда отверстий выходящий аргон отсе­ кал подсос воздуха, а из другого ряда поступал в зазор между заготовкой и кристаллизатором.

Опытные разливки, продолжавшиеся более 2 ч с при­ менением аргона, не дали положительного результата. Добиться значительного увеличения стойкости кристал­ лизатора, а следовательно, и ликвидации трещин уда­ лось только с применением графитовых кристаллизато­ ров с защитным покрытием. Длительность литья загото­ вок из меди марок Ml и М2 без трещин на таких кристаллизаторах составляла от 24 до 120 ч, а из латуни марки Л96 достигала 200—250 ч.

Макроструктура

Макроструктуру заготовок исследовали на продоль­ ных и поперечных темплетах, которые травили в 10%-ном растворе азотной кислоты. Характерный вид макроструктуры сплошных и полых заготовок показан

134