Файл: Применение пылеугольного топлива для выплавки чугуна..pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 04.07.2024
Просмотров: 99
Скачиваний: 0
Показатели схода шихты в период работы доменной печи № 3 угольной пыли (апрель —
|
|
|
Дата |
Показатель |
8/1V - |
4—17/Ѵ |
25/V - |
|
3/Ѵ |
21/ѴІ |
|
Продолжительность периода, |
28 |
14 |
35 |
сутки |
|||
Расход угольной пыли, |
0 |
0 |
37,2 |
кг/т чугуна |
|||
Перепад давления, атм |
0,15 |
0,14 |
0,21 |
шахта — колошник |
|||
горн — шахта |
1,15 |
1,19 |
1,18 |
Количество сгоревших фурм, шт. |
1 |
7 |
|
воздушных |
|
||
шлаковых |
6 |
6 |
— |
Количество принудительных |
15 |
3 |
29 |
осадок, шт. |
|||
Время работы с вдуванием |
86,3 |
98,6 |
98,8 |
пара, % |
|||
Время работы при открытом |
1,04 |
0,6 |
1,2 |
клапане «снорт», % |
|||
Ровный сход шихты, % |
96,4 |
98,4 |
98,6 |
Из табл. 11 видно, что в июле — сентябре 1972 г. несколько увеличилось количество смененных шлаковых фурм, что объясняется задержками выпусков чугуна из-за недостатка чугуновозных и шлаковых ковшей. Во время опытных плавок не было признаков загромождения горна или образования настылей.
Причины ухудшения схода шихты в последнем опытном периоде при расходе 84,4 кг угольной пыли на 1 т чугуна рассмотрены ранее. Таким образом, отсутствие углерода угольной пыли в продуктах доменной плавки, ровный сход шихты, отсутствие случаев загромождения горна и горения шлаковых и воздушных фурм, высокий коэффициент заме ны кокса углем и другие обстоятельства убедительно сви детельствуют о том, что углерод угольной пыли при расхо де последней до 100 кг/т чугуна полностью сгорает в фур менных зонах доменной печи.
Следует отметить, что наравне с такими важными при чинами, как полнота сжигания угольной пыли в фурмен ных зонах и улучшение степени использования восстанови тельной энергии газов в печи, получению высокого коэф фициента замены кокса углем могли способствовать и дру-
Таблица 11
Донецкого металлургического завода с вдуванием и без вдувания ноябрь 1972 года)
проведения исследований
22 — |
29/VI - |
з — |
14 — |
29/ІХ — |
19 - |
1—14/ХІ |
28/VI |
2/ѴІП |
30/ѴІІІ |
27/ІХ |
17/Х |
31/Х |
7 |
35 |
28 |
14 |
19 |
13 |
14 |
8,2 |
42,7 |
57,6 |
64,6 |
84,4 |
0 |
0 |
0,18 |
0,19 |
0,20 |
0,21 |
0,21 |
0,18 |
0,18 |
1,13 |
1,21 |
1,19 |
1,14 |
1,09 |
1,10 |
1,14 |
— |
3 |
1 |
1 |
1 |
— |
— |
|
7 |
2 |
|
|
|
|
8 |
17 |
26 |
10 |
50 |
29 |
6 |
88,7 |
92,6 |
35,7 |
28,8 |
54,8 |
22,1 |
41 |
7,1 |
0 |
0,45 |
0 |
28,9 |
10,9 |
2,38 |
87 |
94,4 |
81,8 |
100 |
42,5 |
72,4 |
100 |
гие причины. |
Так, экспериментально доказано, |
что при |
вдувании в горн угольной пыли потери тепла на охлажде ние доменной печи существенно снижаются, что можно объ яснить перераспределением температур по высоте домен ной печи; потери тепла с колошниковыми газами уменьши лись благодаря снижению выхода колошниковых газов на единицу чугуна.
В течение длительного пребывания в печи углерод кокса может расходоваться на некоторые неконтролируемые про цессы: образование метана, цианидов, восстановление влаги шихты и т. д. Очевидно, что эти непроизводительные потери углерода пропорциональны относительной реакционной по верхности кокса: существенное снижение относительного расхода кокса и соответственно его реакционной поверх ности может сопровождаться снижением непроизводитель ных затрат углерода. Потери углерода с продуктами плав
ки, составляющие, по данным Н. |
Ф. Казанского, 2—4% |
|
от прихода углерода, также могут |
быть пропорциональны |
|
относительному расходу кокса и при вдувании |
в горн |
|
до 80—100 кг угольной пыли на 1 |
m чугуна могут сокра |
|
титься на 15—20% (или на 4—6 |
кг/т чугуна) |
[30]. |
82 |
83 |
Следствием высокого коэффициента замены кокса уг лем является снижение общего расхода углерода, прихода и расхода тепла на единицу чугуна, а также улучшение коэффициента использования тепла в доменной печи. Так, в лучших опытных периодах с вдуванием угольной пыли в 1971 г. к. п. д. тепла в печи повысился от 79 до 82%, а тепловой эквивалент единицы углерода — от 4795 до
4995 ккал/кг.
Таким образом, промышленными плавками с расходом угольной пыли до 100 кг/т чугуна, проведенными на домен ной печи № 3 Донецкого металлургического завода, пол ностью подтверждены теоретические выводы о том, что вопросы полного сжигания топлива в фурменных зонах, компенсации его охлаждающего влияния, использования восстановительной энергии горновых газов в печи не созда ют принципиальных и практических затруднений при ос воении технологии плавки с высоким расходом пылеуголь ного топлива. В полном соответствии с теоретическими вы водами показано, что наиболее существенно изменяющимся фактором является газодинамический режим, определя ющий производительность доменной печи. Показано, что при условии оптимизации технологического режима плав ки замена до 15% кокса пылеугольным топливом не вызывает существенного изменения производительности печи и интенсивности плавки.
Экономическая эффективность технологического ре жима плавки с вдуванием пылеугольного топлива. Эконо мический эффект определялся по суммарной стоимости топлива (кокса, угольной пыли и природного газа), из расходованного на 1 т чугуна. Принимали, что при сохра нении состава шихты и производительности печи все прочие (кроме стоимости топлива) статьи калькуляции существен но не изменялись. Стоимость угольной пыли рассчитывали с учетом потерь угля при сушке и на выпыливание, а так же с учетом стоимости приготовления пыли, составляющей, согласно данным Укрэнергочермета, 10% стоимости угля.
Во всех опытных периодах при работе доменной печи как на сырой руде, так и на агломерате применение уголь ной пыли позволило существенно снизить суммарную стои мость топлива, израсходованного на 1 т чугуна, прежде всего, за счет снижения расхода кокса и природного газа.
Наиболее высокие экономические показатели были до стигнуты при расходе 60—70 кг угольной пыли на 1 т
84
чугуна, когда стоимость кокса, израсходованного на 1 т чугуна, снизилась на 3,0—3,5 руб., природного газа — на 0,4 руб. при стоимости угольной пыли около 1,1—1,2 руб.
Суммарное |
снижение стоимости топлива составило 2,5— |
3 руб. на |
1 т чугуна. |
Принимая коэффициент замены кокса природным газом, равным 0,9, можно подсчитать, что применение природного газа позволило снизить расход кокса на 11,6% и стои мость топлива на 2 руб/т чугуна; применение же пыле угольного топлива и природного газа позволило снизить
расход |
кокса на 29,8% и стоимость топлива |
на 5,6 руб. |
Таким |
образом, освоение разработанного технологиче |
|
ского |
режима позволило более чем вдвое, по |
сравнению |
с плавкой при вдувании одного природного газа, повысить эффективность применения комбинированного дутья.
Таким образом, проведенные на Донецком металлурги ческом заводе опытные плавки подтвердили теоретический вывод о высокой экономической эффективности совместного применения пылеугольного топлива и природного газа.
Фактически полученный экономический эффект при вдувании в горн до 100 кг угольной пыли на 1 т чугуна совпадает с расчетным теоретическим, рассчитанным из ус ловия снижения степени прямого восстановления железа на 2% на каждые 100 кг угольной пыли. Линейная зави симость эффекта от расхода угольной пыли и совпадение фактических и расчетных значений эффекта несомненно свидетельствуют о возможности дальнейшего увеличения расхода угольной пыли и повышения эффективности разра ботанного технологического режима до 4—5 руб. на 1 т чугуна.
Опыт проведения промышленных плавок с вдуванием пылеугольного топлива позволил наметить эффективные мероприятия по дальнейшему совершенствованию разра ботанного технологического режима. Основными задачами остаются: улучшение распределения пылеугольного топ лива по фурмам и условий сжигания топлива в фурменных зонах, оптимизация технологического режима доменной плавки при расходе угольной пыли до 100—150 кг на 1 т чугуна. С целью освоения технологии плавки с высоким расходом угольной пыли намечено внедрение: 1) системы автоматического равномерного распределения пылеуголь ного топлива по фурмам; 2) устройств ввода угля через сопло (перпендикулярно потоку дутья на расстоянии 700—
85
|
Баланс серы при вдувании и без вдувания угольной пыли |
|
|
Таблица 12 |
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
Без вдувания угольной |
|
|
С вдуванием угольной пыли |
|
|
||||||
|
|
пыли |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
|
|
и |
|
|
іи |
|
|
IV |
|
Статья баланса |
Расход |
Содержание |
Расход |
Содержание |
Расход |
Содержание |
Расход |
Содержание |
||||
|
||||||||||||
|
сухих |
серы |
сухих |
серы |
сухих |
серы |
сухих |
серы |
||||
|
мате- |
|
|
мате- |
|
|
мате- |
|
|
риалов, |
|
|
|
риалов, |
|
кг/т |
риалов, |
|
кг/т |
риалов, |
|
кгіт |
|
кгіт |
|
|
кг/т |
% |
кгіт |
% |
кг/т |
% |
кг/т |
% |
||||
|
чугуна |
чугуна |
чугуна |
чугуна |
чугуна |
чугуна |
чугуна |
чугуна |
||||
Приход |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кокс |
596,5 |
1,64 |
9,78 |
560,2 |
1,63 |
9,13 |
516,5 |
1,59 |
8,21 |
537,9 |
1,59 |
8,55 |
Агломерат |
1676,9 |
0,042 |
0,704 |
1693,9 |
0,042 |
0,711 |
1712,6 |
0,042 |
0,719 |
1733,1 |
0,042 |
0,728 |
Металлодобавки |
74,41 |
0,05 |
0,037 |
56,2 |
0,05 |
0,028 |
54,31 |
0,05 |
0,027 |
44,66 |
0,05 |
0,022 |
Сварочный шлак |
1,86 |
0,05 |
0,0009 |
1.9 |
0,05 |
0,00095 1,56 |
0,05 |
0,00078 |
0,4 |
0,05 |
0,0002 |
|
Марганцевая руда |
67,95 |
0,09 |
0,061 |
65,81 |
0,09 |
0,059 |
77,35 |
0,09 |
0,0696 |
84,58 |
0,09 |
0,076 |
Известняк обычный |
25,57 |
0,08 |
0,02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Известняк доломитизированный 101,7 |
0,03 |
0,031 |
132,6 |
0,03 |
0,039 |
117,5 |
0,03 |
0,035 |
105,4 |
0,03 |
0,032 |
|
Угольная пыль |
0 |
0 |
0 |
21,4 |
1,67 |
0,36 |
40,14 |
1,7 |
0,68 |
58,03 |
1,87 |
1,08 |
Ит о г о приход . . . . |
— |
— |
10,634 |
— |
— |
10,328 |
— |
— |
9,741 |
— |
— |
10,488 |
|
I |
|
1 |
1 |
I |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
і |
Расход |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чугун |
|
1000 |
0,043 |
0,43 |
1000 |
0,037 |
0,37 |
1000 |
0,042 |
0,42 |
1000 |
0,0448 |
0,448 |
Скрап |
|
20 |
0,043 |
0,086 |
20 |
0,037 |
0,0074 |
20 |
0,042 |
0,0084 |
20 |
0,045 |
0,009 |
Шлак |
|
452,19 |
2,05 |
9,269 |
467.2 |
1,86 |
8,69 |
434 |
1,ö5 |
8,03 |
460,93 |
1,85 |
8,53 |
Колошниковая пыль |
135,63 |
0.4 |
0,54 |
128.3 |
0,4 |
0,51 |
146,51 |
0,4 |
0,586 |
151,09 |
0.4 |
0,6 |
|
Ит о г о |
расход . |
— |
— |
10,247 |
— |
— |
9,577 |
— |
— |
9,044 |
— |
— |
9,587 |
Унос серы с колошниковыми |
— |
— |
0,387 |
— |
— |
0,751 |
— |
— |
0,697 |
— |
— |
0,901 |
|
газами (по разности) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчетное количество |
— |
— |
2456 |
— |
— |
2374 |
— |
— |
2214 |
— |
— |
2361 |
|
колошникового газа* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание |
серы в колошни |
|
|
158 |
|
|
316 |
|
|
310 |
|
|
380 |
ковом газе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Расчетное количество колошникового газа измерялось в м*/т чугуна, а содержание серы в колошниковом газе в мг/л.
800 мм от фурмы); 3) повышение температуры дутья до 1100—1150° С и снижение расхода природного газа до 30— 40 м?/т чугуна; 4) оперативного контроля за нагревом гор на с помощью измерения температуры чугуна и шлака на выпуске; 5) оптимизации системы загрузки шихты, режи ма выпуска продуктов плавки, состава шлака на выпуске.
Впоследствии, после строительства самостоятельного узла приготовления угольной пыли, по-видимому, станет возможным освоение технологического режима при увели чении расхода угольной пыли до 200 кг/т чугуна при от ключении подачи природного газа.
Материальные и тепловые балансы
Для оценки влияния угольной пыли на показатели до менного процесса и анализа причин изменения этих пока зателей по методу А. Н. Рамма были рассчитаны материаль но-тепловые балансы в доопытный период (30 мая — 11 июня) и в различные периоды опытной плавки, отличаю щиеся расходами угольной пыли [71] (табл. 10).
Основные показатели работы печи в исследуемых пери одах представлены в табл. 10. Расходы сырых материалов на 1 т чугуна определялись по суточным данным цехового учета с поправкой на рассчитанное по балансу железа про изводство. Для определения влияния угольной пыли на содержание серы в чугуне были рассчитаны балансы серы
(табл. 12).
При вдувании угля приход серы с шихтой на 1 т чу гуна снизился на 1,5—8,3%. Поэтому качество чугуна (табл. 10) по содержанию серы во II и III периодах улуч шилось по сравнению с доопытным периодом, несмотря на снижение основности шлака и уменьшение уноса серы со шлаком от 9,27 до 8,03 кг/т чугуна (табл. 12). Снижение содержания серы в чугуне было вызвано также увеличением на 3,5—4,9% количества серы, уносимой с колошниковыми газами. Последнее можно объяснить преимущественным го рением угольной пыли в узком периферийном кольце горна.
Общий расход сырых материалов на выплавку 1 т чу гуна при вдувании угольной пыли уменьшился от 4863 кг
в |
I доопытном |
периоде до 4774; 4579; 4751 кг во |
II, III |
и |
IV периодах |
вследствие снижения расхода дутья |
(табл. |
13). В расходной части баланса по этой же причине умень шился на 3,5—11 % выход колошникового газа. Вынос ко-
88