Файл: Применение пылеугольного топлива для выплавки чугуна..pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 04.07.2024
Просмотров: 101
Скачиваний: 0
Таблица 9
Показатели качества угля и пылеугольного топлива используемого в 1968 — 1972 гг. на Донецком металлургическом заводе
Показатель качества |
|
Год проведения |
плавок |
|
|
угля и пылеугольного |
1968 |
1969 |
1970 |
1971 |
1972 |
топлива |
рка угля |
|
|
ПАРШ ПАРШ |
|
|
Технический анализ |
|
|
|
||
угля, %: |
|
75,0 |
66 |
|
|
С |
|
|
|
||
Зола |
|
|
8—1214,8—27,8 |
|
|
S |
|
|
2,9 |
3,8—4,6 |
|
Летучие |
|
|
8 -9 |
8,8—12,6 |
|
Влага |
|
|
— |
— |
|
Химический состав золы |
|
|
|
||
угольной |
пыли, |
%: |
|
|
|
8іО, |
|
|
I N |
1 1 |
|
CaO |
|
|
. |
||
a i a |
|
|
M |
1 1 |
|
Fe20 3 |
|
|
|
||
MgO |
|
|
M |
1 1 1 |
|
P A |
|
|
|
||
(Na20 + |
K20) |
|
|
||
Фракционный состав |
|
|
|
||
угольной пыли, |
%: |
|
|
|
|
>0,60 мм |
|
|
|
|
|
0,60—0,42 мм |
|
— |
— |
|
|
0,40—0,105 мм |
— |
— |
|
||
0,105—0,075 мм |
— |
— |
|
||
0,075—0,056 мм |
— |
— |
|
||
<0,056 мм |
|
— |
— |
|
ПАРШ |
т |
Т |
70,53 |
76,49 |
80,9 |
19,7 |
11,0 |
11,95 |
2,06 |
' 1,71 |
1,72 |
7,71 |
7,49 |
6,6 |
— |
5,55 |
0,33 |
|
(уголь) (пыль) |
|
52.8 |
46,3 |
46.5 |
4.3 |
3,5 |
3,8 |
21.9 |
23.1 |
26.6 |
17.9 |
16.1 |
17,1 |
2,1 |
1,78 |
1,88 |
0,23 |
0,243 |
0,257 |
1,4 |
9,0 |
|
0,4 |
0 |
0 |
1,0 |
од |
0,17 |
54,6 |
42,71 |
50,2 |
30,1 |
39,25 |
36,5 |
6,0 |
7,14 |
6,7 |
7,9 |
10,8 |
6,0 |
В 1971 г. в связи с намечаемым увеличением расхода угля до 100 кг/т чугуна уголь ПАРШ был заменен менее дефицитным концентратом тощего угля Моспинской ЦОФ. Тощий уголь (марка Т) обладает рядом преимуществ: он более мелкий и менее прочный, имеет пониженную и до статочно устойчивую влажность, что существенно улучша ет условия работы аэробильных мельниц, определяя повы шение их производительности. Кроме того, тощий уголь имеет меньшее и более устойчивое, по сравнению с углем ПАРШ, содержание золы, серы и летучих, что может способ ствовать повышению коэффициента замены и оптимального расхода угля. Выполненные расчеты и анализ опытных пла-
70
вок показывают, что отмеченные преимущества угля марки
Топравдывают его большую стоимость — (19—20 руб/т). Применение аэробильных мельниц предопределяет по
лучение относительно крупного помола топлива по сравне
нию, например, с шаровыми мельницами (табл. 9). |
Так, |
содержание фракций 0,105—0,42 мм колебалось от |
40 до |
50%. Сумма фракций выше 0,075 мм составляла от |
75 до |
87%, в то время как на шаровых мельницах можно |
полу |
чить угольную пыль, содержащую только 10—20% |
фрак |
ций крупнее 0,075 мм. Следует отметить, что фракционный состав угольной пыли периодически ухудшался из-за вы хода из строя основных рабочих элементов мельниц, зна чительного повышения производительности мельниц или ухудшения качества угля.
В сложившихся технологических условиях при расходе угольной пыли до 100 кг/т чугуна относительно крупный помол не препятствовал полной газификации угольной пыли в пределах фурменной зоны.
Температура угольной пыли при ее пневмотранспорте сухим сжатым воздухом составляла 40—70° С, а влажность 0,33%. Эти два обстоятельства определяют наиболее благо приятные условия пневмотранспорта угля, а также мини мальное поступление в горн паров воды. Анализ летучих составляющих угля, применяемого для вдувания, не вы полнялся.
Технология выплавки передельного чугуна из сырых руд не является характерной для современных технологиче ских условий, поэтому анализ технологического режима доменной печи № 3 во время первого опытного периода в октябре — ноябре 1968 г. не выполнялся. В 1969—1972 гг. доменная печь № 3 выплавляла передельный маломарган цовистый чугун из шихты, состоящей на 95% из агломерата ЮГОК. За истекшие годы основные технико-экономиче ские показатели работы печи и параметры технологиче ского режима существенно не изменялись.
Опыт показал, что наилучшие технико-экономические по казатели плавки были достигнуты при содержании на пери ферии 6—9 и в центре не выше 8—10% С02. Характерные диаграммы распределения С02 по радиусу колошника при работе доменной печи с вдуванием и без вдувания пылеуголь ного топлива представлены на рис. 18.
Как правило, оптимальному распределению газового потока отвечает температура периферии кладки 750—850° С.
71
Обычно оптимальное распределение газового потока уста навливается при величине коксовой колоши 2,8—3,2 т и весе рудной части 9—10 т . Преобладающей системой за грузки шихты была КААК при уровне засыпи от 1,25 до 1,75 м. При увеличении расхода угольной пыли рудные на грузки увеличивали обычно за счет уменьшения веса кок совой колоши. Неоднократные попытки применить систему загрузки шихты «агломератом вперед» или увеличение уро вня засыпи до 2,0—2,5 м приводили к ухудшению схода -
Расстояние от стент шахты,пм
Рис. 18. Графики изменения содержания С02 по радиусу колошника при работе печи без вдувания (А) и с вдува нием угольной пыли (Б и В).
шихты. При нарушениях схода шихты использовали систе му загрузки КААК, повышение уровня засыпи до 1,5—1,25 м и уменьшение веса рудной части шихты в подачу.
Интенсивность плавки по углероду находилась в пре делах 0,8—0,85 и не изменилась за истекшие годы, по скольку лимитировалась, прежде всего, применением мел кого агломерата и низким давлением газов в печи. Тем пература дутья обычно находилась в пределах 1000—1070° С. В последние два года удалось несколько повысить темпе ратуру дутья за счет совершенствования технологиче ского режима плавки, в частности, за счет оптимизации расхода природного газа и увлажнения дутья. Искусствен ное увлажнение дутья применяют с 1971 г. в основном при значительных нарушениях схода шихты и повышен ном нагреве горна. Расход природного газа составляет 60—75 м3/т чугуна (2,5—3,0 тыс. м3/ч). Величина опти мального расхода природного газа неоднократно прове рялась опытными плавками: при увеличении расхода газа выше 75—80 м3/т чугуна расход кокса не изменялся.
72
Внутризаводские технологические условия на передель ный чугун ограничивают содержание кремния 1% и се
ры — 0,045%. Исходя |
из этих требований, оптимальная |
основность (C a O /S iO a ) |
шлака поддерживается на уровне |
1,25—1,35. Увеличение основности шлака выше 1,35 не обеспечивает улучшения качества чугуна и, как правило, сопровождается ухудшением схода шихты. При работе до менной печи с применением угольной пыли старались под держивать основность шлака на нижнем пределе (1,25) с целью сохранения интенсивности плавки. Оптимальное содержание окиси магния составляет 3—4%.
В 1969—1972 гг. на доменной печи № 3 внедрены меро приятия, позволившие совершенствовать и оптимизировать технологический режим плавки. К таким мероприятиям относятся:
1) сокращение до минимума содержания в шихте мелко го агломерата (из резерва);
2) снижение доли шлаков с основностью выше 1,35
до 10—20%;
3)улучшение отсева мелочи из кокса;
4)повышение эффективности применения природного
газа |
за счет оптимизации расхода, |
улучшения |
спо |
соба |
ввода — навстречу потоку дутья, |
внедрения |
си |
стемы автоматического равномерного распределения по фурмам;
5)внедрение измерения «частных» перепадов давления газов в печи: горн — шахта и шахта — колошник;
6)увеличение количества выпусков чугуна до девяти
всутки и доли Нижнего шлака до 50%;
7)улучшение равномерности подачи угольной пыли по фурмам за счет увеличения числа фурм с подачей угольной пыли до 11, внедрения аэрационных питателей и приборов контроля расхода топлива, выравнивания гидравлических сопротивлений трасс;
8)повышение температуры дутья до 1060—1070® С и его увлажнение в необходимых случаях;
9)оптимизация состава чугуна и шлака на выпуске;
10) снижение выхода шлака до 450 кгіт чугуна за счет
оптимизации его основности |
и увеличения содержания же |
|
леза в железорудной части |
шихты. |
|
Внедрение перечисленных и других мероприятий по |
||
зволило усовершенствовать |
технологию выплавки |
чугуна |
с применением пылеугольного топлива, определив |
увели- |
73
Показатели работы доменной печи № 3 Донецкого металлургического завода
|
|
|
1968 г. |
1969 г. |
||
|
Показатель |
|
18—26/Л |
27—29/Х. |
1—21/Ѵ |
17—23/Ѵ1 |
|
|
|
2—4/ХІ |
|||
Производительность, т/сутки |
789,3 |
808,5 |
1065,6 |
1067,7 |
||
Интенсивность по агломерату, |
1,94 |
1,96 |
2,62 |
2,52 |
||
т/м* в сутки |
|
|||||
Расход угольной пыли, кг/т чугуна |
0 |
36,5 |
0 |
27,5 |
||
Расход кокса, кг/т чугуна |
кг/т |
860,6 |
823,0 |
595,0 |
554,9 |
|
Суммарный расход углерода, |
821,1 |
801,4 |
543,3 |
526,6 |
||
чугуна |
|
углем |
||||
Коэффициент замены кокса |
0 |
1,03 |
0 |
1,45 |
||
Расход природного газа, м*/т |
146,6 |
119,0 |
56,6 |
48,8 |
||
чугуна |
|
|
||||
Температура дутья, ®С |
|
898 |
912 |
1001 |
973 |
|
Влажность дутья, г/м’ |
|
* 4 |
0 |
22,0 |
28,0 |
|
Перепад давления дутье—колош |
1,23 |
1,20 |
1,08 |
1,03 |
||
ник, ати |
|
|
||||
Температура колошника, °С |
|
190 |
211 |
282 |
301 |
|
Вынос колошниковой пыли, кг/т |
92,2 |
116,5 |
85,2 |
82,7 |
||
чугуна |
состав колошникового |
|||||
Химический |
|
|
|
|
||
газа, %* |
|
|
13,2 |
12,7 |
15,1 |
14,8 |
со2 |
|
|
||||
со |
|
|
26,9 |
27,2 |
24,4 |
24,6 |
Н, |
|
|
5,9 |
5,8 |
4,4 |
4,9 |
\ ю |
|
|
— |
— |
0,382 |
0,376 |
Расход, кг/т чугуна: |
|
|
|
1724 |
1651 |
|
агломерата |
|
|
|
|||
окатышей |
|
|
— |
— |
— |
|
известняка |
|
•вМ |
_ |
154 |
157.3 |
|
металлодобавок |
|
|
|
0 |
39,5 |
|
Химический состав чугуна, %: |
0,99 |
1,02 |
0,88 |
0,98 |
||
Si |
|
|
||||
Mn |
|
|
1,19 |
1,01 |
1,18 |
0,85 |
s |
|
|
0,037 |
0,041 |
0.042 |
0,040 |
Химический состав шлака, %: |
48,9 |
48,3 |
48,4 |
47,7 |
||
СаО |
|
|
||||
SiO, |
|
|
37,5 |
38,3 |
37,8 |
37,8 |
Al,О, |
|
|
8,46 |
8,03 |
9,10 |
8,60 |
MgO |
|
|
4,32 |
4,44 |
3,70 |
8,90 |
S |
|
|
1,69 |
1,57 |
2,04 |
2,04 |
Степень прямого восстановления |
— |
_ |
0,356 |
0,306 |
||
Потери тепла, ккал/т чугуна |
— |
280,4 |
243,4 |
|||
Суммарная |
стоимость топлива, |
|
|
|
|
|
руб/т чугуна |
|
39,87 |
38,49 |
26,82 |
25,47 |
чение его расхода до 60—70 кг/т чугуна и снижение расхо да кокса на 15%.
В табл. 10 приведены основйые данные об опытно-про мышленных плавках с применением пылеугольного топ лива, проведенных в 1968—1972 гг. Эффективность при менения пылеугольного топлива возрастала от года к году, что явилось следствием совершенствования оборудования для вдувания угольной пыли и технологии доменной плав ки при вдувании в горн пылеугольного топлива и природ ного газа.
74
Таблица 10
с применением и без применения пылеугольного топлива |
|
|
|
||||||
1970 г. |
|
1971 г. |
|
|
1972 г. |
|
|||
1-10/Х |
19 - |
30/Ѵ - |
12— |
28/ѴІ— 26/ѴІІ— |
4—17/Ѵ |
25/Ѵ— 6/Ѵ 1І129/1X— |
|||
30/ІХ |
11/ѴІ |
27/VI |
16/ѴІІ 17/ѴІІІ |
21/ѴІ |
28/1X |
17/X |
|||
987 |
986,2 |
1018,6 |
1002,6 |
1017,7 |
965 |
971 |
949,9 |
1038 |
926,5 |
2,365 |
2,38 |
2,44 |
2,43 |
2,54 |
2,39 |
2,24 |
2,22 |
2,54 |
2,24 |
5,5 |
35,9 |
0 |
21,4 |
40,4 |
58 |
0 |
37,2 |
67,0 |
84,4 |
618 |
587 |
598 |
583 |
520 |
538 |
573,4 |
542,4 |
517,8 |
500 |
568,7 |
574 |
555,1 |
562,4 |
518,6 |
546,8 |
542,5 |
641 |
529,0 |
524,6 |
0 |
1,01 |
0 |
0,70 |
1,93 |
1,03 |
0 |
0,906 |
0,93 |
0,87 |
74,1 |
65,4 |
74,4 |
73,3 |
66 |
62,4 |
83,1 |
74,7 |
58,4 |
53,5 |
975 |
1000 |
980 |
969 |
1002 |
1056 |
1072 |
1080 |
1060 |
1083 |
8,46 |
9,8 |
2,31 |
5,19 |
7,5 |
0 |
15,6 |
16,9 |
3,6 |
9,2 |
1,01 |
1,03 |
1,19 |
1,22 |
1,24 |
1,17 |
1,12 |
1.11 |
1,08 |
1,15 |
346 |
342 |
341 |
343 |
334 |
354 |
342 |
356 |
343 |
360 |
120,5 |
103,8 |
135,6 |
128,3 |
147 |
150,5 |
110,6 |
128,0 |
ПО,9 |
153,2 |
12,4 |
12,8 |
12,2 |
12,9 |
12,4 |
13 |
12,17 |
12,8 |
15,3 |
13,5 |
26,7 |
26,6 |
26,5 |
26,5 |
25,7 |
25,9 |
25,5 |
25,5 |
24,32 |
24,8 |
5,2 |
5,2 |
4,35 |
4,4 |
4,9 |
5 |
5.4 |
5,6 |
5,39 |
4,9 |
0,317 |
0,325 |
0,322 |
0,327 |
0,357 |
0,334 |
0,323 |
0,335 |
0,386 |
0,334 |
1672,8 |
1686 |
1672 |
1694 |
1720 |
1733 |
1616,6 |
1634,4 |
1236,5 |
1274,3 |
77,9 |
150,9 |
127,3 |
132,7 |
108,1 |
105,2 |
60,05 |
75 |
482,4 |
396 • |
115,5 |
14,3 |
||||||||
60,8 |
44,5 |
74,5 |
56,5 |
54,6 |
44,6 |
87,3 |
85,5 |
52,5 |
69,6 |
1,07 |
0,95 |
0,83 |
0,86 |
0,83 |
0,86 |
0,93 |
0,83 |
0,93 |
1,02 |
1,41 |
1,28 |
1,30 |
1,28 |
1,47 |
1,48 |
0,98 |
1,34 |
1,25 |
1,24 |
0,042 |
0,051 |
0,043 |
0,037 |
0,039 |
0,045 |
0,04 |
0,04 |
0,045 |
0,042 |
46,6 |
44,7 |
44,6 |
44,3 |
45 |
44,2 |
47,7 |
46,8 |
47,5 |
48 |
36,6 |
35,9 |
35,7 |
36,2 |
36,8 |
' 36,5 |
36,8 |
37,2 |
37,0 |
36,4 |
9,68 |
10,76 |
10,01 |
9,98 |
9,70 |
3,72 |
10,4 |
10,1 |
9,10 |
9,66 |
4,61 |
7,26 |
5,68 |
6,39 |
6,40 |
6,42 |
3,47 |
4,64 |
4,15 |
5,06 |
2,07 |
1,81 |
2,05 |
1,86 |
1,93 |
1,85 |
2,14 |
2,03 |
2,25 |
2,52 |
0,407 |
0,416 |
0,398 |
0,338 |
0,387 |
0,423 |
|
|
|
|
133,1 |
126,2 |
272,4 |
211,2 |
161,6 |
246,2 |
|
|
|
|
28,21 |
27,31 |
27,21 |
26,92 |
24,48 |
25,57 |
26,24 |
25,55 |
24,78 |
24,25 |
Представленные для сопоставления периоды работы до менной печи № 3 с применением и без применения пыле угольного топлива характерны, прежде всего, равными тех нологическими условиями.
Для получения надежных количественных зависимо стей расход кокса и производительность^ печи приводили к равным условиям по выходу шлака и расходу флюса, тем пературе и влажности дутья, интенсивности плавки, со держанию в чугуне кремния и марганца.
Коэффициенты пересчета приняты по данным техниче-
75
ской литературы и результатам расчетов и экспериментов, проведенных на Донецком металлургическом заводе. По расходу природного газа приведения к равным условиям не проводилось, поскольку имевшее место снижение расхода природного газа является технологически необходимым и определяется приходом водорода в составе летучих уголь ной пыли.
Эффективность применения пылеугольного топлива
Производительность доменной печи. Из данных, при веденных в табл. 10, видно, что во всех опытных периодах при расходе угольной пыли до 40 кгіт чугуна и замене 5— 10% кокса углем производительность доменной печи су щественно не изменялась. В опытных плавках 1971 г. сни жение производительности отмечено при вдувании 58 кг угольной пыли на 1 т чугуна. Как показал последующий анализ, данное изменение, видимо, не связано с примене нием пылеугольного топлива. Ухудшение производитель ности печи в этом периоде объясняется, прежде всего, из носом кладки в верхней части шахты: в месте перехода от защитных колец к кладке образовался глубокий кольцевой уступ, который, видимо, стал причиной устойчивого нару шения распределения шихты и газов на колошнике домен ной печи. Второй важной причиной ухудшения работы пе чи в этом периоде был шлаковый режим: за счет замены известняка доломитом содержание окиси магния в шлаке повысилось до 5—8% при соответственном снижении основ ности шлака. Изменение состава шлака неблагоприятно сказалось на состоянии горна, сходе шихты и интенсивности плавки. Впоследствии, после подбора системы загрузки шихты, снижения содержания окиси магния в шлаке до 3—5%, стабилизации профиля печи сход шихты и интен сивность плавки значительно улучшились.
Наиболее представительными были опытные плавки, проведенные в мае — октябре 1972 г. К началу плавок были успешно опробованы и внедрены мероприятия, обеспечива ющие равномерную подачу угольной пыли во времени и по фурмам, наиболее благоприятные условия для сжигания угля в фурменных зонах.
После успешной работы печи с расходом 30—50 кг угольной пыли на 1 т чугуна расход был увеличен до 60— 70 кг. Данный расход угля поддерживался два месяца,
76
в течение которых удалось оптимизировать основные тех нологические показатели плавки и добиться высокопроиз водительной и устойчивой работы печи. Основной системой загрузки шихты в данном периоде была.КААК I 1,5 при весе коксовой колоши 2,7—2,8 т и весе рудной части 9,5— 10,5 т. Рудная нагрузка в этом периоде повысилась до 3,2— 3,4 т/т кокса против 2,7—2,9 в доопытном периоде.
Распределение газов по радиусу колошника и темпера туры периферии было близко к оптимальным значениям, установленным в периоды, предшествующие опытным плав
кам (рис. 19). Существенное благоприятное влияние |
на |
|||||||||
стабилизацию газодина |
^ 18 |
|
|
|
*Ч |
|
||||
мического режима плав |
|
|
/ |
2 |
||||||
Ф |
|
|
||||||||
ки |
оказало введение в |
V |
у |
, |
||||||
% п |
|
/ sV |
|
|||||||
шихту 20—30 % окаты |
I |
|
У J |
|
/■N\S\ |
|||||
шей ЦГОК, способство |
%ю |
|
|
|
|
V |
||||
ѣ |
|
|
|
|
\л |
|||||
вавшее снижению содер |
$ 6о |
1250 |
2500 |
1250 |
О |
|||||
жания в шихте мелочи |
||||||||||
|
Расстояние от стенки шахты,ни |
|||||||||
0—5 мм и выхода шлака |
|
|||||||||
Рис. 19. |
График изменения |
содержа |
||||||||
до 450 кг/т чугуна. |
||||||||||
Опыт |
применения |
ния С02 |
по радиусу колошника |
при |
||||||
работе доменной печи без вдувания (/) |
||||||||||
окатышей ЦГОК на дру |
и с вдуванием (2) угольной пыли. |
|||||||||
гих |
заводах |
Донбасса |
|
|
так |
и |
расход |
|||
показал, |
что |
как производительность, |
кокса при замене офлюсованного агломерата окатышами существенно не изменились. Приведенная к равным усло виям производительность печи существенно не изменилась или незначительно (до 4%) повысилась по сравнению с периодами работы печи без пылеугольного топлива.
Успешной работе доменной печи в августе — сентябре 1972 г. способствовали хорошее снабжение цеха агломе ратом и окатышами, устойчивое качество кокса Рутченковского КХЗ, нормальная работа механического оборудо вания и т. д. Таким образом, в течение длительной промыш ленной плавки было показано, что вдувание в горн 60— 70 кг угольной пыли на 1 т чугуна и замена углем до 15% кокса не вызвали существенного изменения производи тельности печи.
5—17 октября 1972 г. была предпринята попытка осво ить технологический режим с расходом угольной пыли 80— 100 кг/т чугуна. Значительное увеличение расхода уголь ной пыли сопровождалось снижением интенсивности плавки на 10—20%, ухудшением схода шихты, снижением произ
77