Файл: Куинджи А.А. Автоматическое уравновешивание роторов быстроходных машин.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 13.07.2024

Просмотров: 150

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

После очередной балансировки по заводской методике ротор № 1 был прислан в МАИ и установлен с собственными опорны­ ми корпусами и подшипниками в вакуумную камеру балансиро­ вочного стенда (рис. І7). Опорные корпуса ротора при этом бы­ ли жестко связаны с корпусом вакуумной камеры при помощи кольцевых переходников. Такая установка ротора в вакуумной камере была осуществлена по следующим соображениям. Ис­ пользование собственных опорных корпусов дает возможность

-W

-11

П

■—плоскости

І-

 

 

 

 

куумнои

камере:

 

2

 

 

внесения уравновешивающих

/—заднее

 

3

 

 

 

грузов

(индекс -порядковын

номер сту*

промежуточное кольцо; —задний

 

 

 

 

пени)

 

корпус компрессора:

—задняя

крышка

ва-

получить

амплитудно-частот-

куумнои

 

камеры; •/—узел уплотнения

при­

 

8

 

9

 

 

водного вала; 5—-приводной вал; 5—задний

опорный

 

10—

 

вакуумной

 

шпангоут;

7 — корпус

 

камеры;

 

—ротор компрессора;

 

—передний

ные

характеристики,

близкие

 

 

12

 

 

 

 

точноеопорныйкольцошпангоут-, //—; передняяпереднеекрышкапромежуваку­­

к полученным на двигателе.

умной камеры; —передний корпус комп­

Жесткое

их крепление

к кор­

 

 

рессора

 

 

 

пусу вакуумной камеры не мо­ жет повлиять на результаты балансировки, так как ротор, урав­

новешенный на жестких опорах, в диапазоне рабочих оборотов сохранит уравновешенное состояние и на опорах любой подат­ ливости.

Отсутствие промежуточного корпуса компрессора не дало существенного изменения амплитудно-частотной характеристики.

После установки ротора в вакуумную камеру было сделано несколько пробных экспериментов с проходом всего диапазона рабочих оборотов для получения исходных амплитудно-частот­ ных характеристик. Полученные при этом характеристики пока*- зали, что резонансный режим и величина амплитуды вибрации совпадают с данными, полученными по вибродатчикам на кор­ пусе компрессора при стендовых испытаниях двигателей, что подтвердило правильность выбранной схемы подвески ротора в вакуумной камере. Амплитудно-частотная характеристика виб-

30


раций опор имела два резонансных режима в диапазоне рабочих оборотов двигателя от 6400 до 7200 об/мин.

Одновременно определялась амплитудно-частотная характе­ ристика прогибов ротора при помощи емкостной аппаратуры.

Прежде чем установить емкостные датчики на рабочий зазор, была определена суммарная величина максимального перемеще­ ния ступеней компрессора по отношению к емкостному датчику. Для этого в шпиндели емкостных датчиков были установлены свинцовые штыри, диаметром 15 мм. Шпиндели были закрепле­ ны таким образом, чтобы свинцовые штыри слегка касались ло­ паток ступени. Затем был произведен запуск с проходом всего диапазона рабочих оборотов. После остановки ротора штыри снова были приведены в соприкосновение с лопатками ступени при помощи микрометрического винта, расположенного на шпин­ деле. Замеры производились по трем ступеням ротора: первой, третьей и девятой. Результаты были получены следующие: шты­ ри были «съедены» лопатками на. первой ступени на 0,65 мм, на третьей — на 0,80 мм и на девятой — на 0,70 мм. Эти величи­ ны являются суммой зазора в подшипнике, вытяжки лопаток и диска от центробежных сил и прогиба ротора.

На основании этого был выбран рабочий зазор между емко­ стными датчиками и ступенями — 1,5 мм. Замеры прогибов ем­

костными датчиками при /г = 7200

об/мин показали

следующее:

максимальный прогиб ротора наблюдался на III ступени и был

равен 0,2 мм, на I и IX ступенях

прогиб был равен

соответст­

венно 0,08 и 0,1 мм. Максимальный прогиб (на III ступени) пе­ ремещался на 60° при переходе от 6400 к 7200 об/мин, причем в диапазоне между резонансными режимами прогиб уменьшался примерно наполовину. Форма упругой линии при этом была весь­ ма близка к первой форме на жестких опорах (рис. 18).

Для удобства проведения балансировки ротора III и IX ступе­ ни были доработаны: в III ступени в радиальном направлении между лопатками были высверлены отверстия 10X1,5, а в 9-й ступени ц осевом направлении по балансировочному бурту — от­

верстия

6

Х І .

1

На I

ступени

имелись технологические отверстия под завод­

ские балансировочные грузы. Балансировку ротора № 1 начали внесением уравновешивающего груза в III ступень. Сначала был подобран груз, который уменьшил прогиб при 7200 об/мин. Уменьшение прогиба повлекло за собой на этих опорах умень­ шение амплитуды вибраций примерно в 5 раз. Затем был по­ добран груз, уменьшивший прогиб ротора при 6400 об/мин, при этом вибрация уменьшилась в 2 раза. Амплитудно-частотные характеристики вибрации опор по переднему вертикальному дат­ чику показаны на рис. '19. После балансировки характер работы ротора (даже на слух) сильно изменился: уровень шума резко снизился. При подходе к 6400 об/мин, т. е. к бывшему резонанс­ ному режиму, наблюдались короткие всплески амплитуд вибра­

31


ции и прогибов. Казалось, ротор вот-вот войдет в

резонансный

режим, но всякий раз он возвращался к спокойной

работе.

На

режиме 7200 об/мнн подобного

явления

не наблюдалось,

этот

 

 

 

 

 

 

режим ротор проходил спо­

 

 

 

 

 

 

койно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ротор № 2, присланный для

 

 

 

 

 

 

уравновешивания, был той

 

же

 

 

 

 

 

 

конструкции и имел

предысто­

 

 

 

 

 

 

рию, аналогичную ротору №

1

.

 

 

 

 

 

 

Подвеска ротора № 2 в ваку­

 

 

 

 

 

 

умной камере была произведе­

 

 

 

 

 

 

на по той же схеме. Но на этом

 

 

 

 

 

 

сходство

кончалось.

Первый

 

 

 

 

 

 

эксперимент показал, что при

 

 

 

 

 

 

п

об/мин система имеет

 

 

 

 

 

 

= 8100

 

 

 

 

 

 

начало настолько сильного ре­

 

 

 

 

 

 

зонансного режима,

что даль­

 

 

 

 

 

 

нейшее

повышение

оборотов

 

 

 

 

 

 

грозило

крупными

поломками.

 

 

 

 

 

 

Несмотря на сравнительно низ­

 

 

 

 

 

 

кий уровень вибраций, в диа­

 

 

 

 

 

 

пазоне от 4000 до 8100 об/мин

 

 

 

 

 

 

ротор имел значительные

про­

 

 

 

 

 

 

гибы, но их величина и на­

 

 

 

 

 

 

правление все время менялись,

 

 

 

 

 

 

причем

такая

нестабильность

 

 

 

 

 

 

наблюдалась даже при стацио­

Рис. 18. Эпюры прогиба ротора девя­

нарных режимах. Начиная с

тиступенчатого компрессора №

1 до

8100 об/мин, картина резко из­

П

 

и после балансировки:

 

менилась, прогибы значитель­

і—плоскость внесения уравновешивающих

но увеличились и заняли фик­

 

сированное положение; при по­

грузов (индекс і—порядковый номер ступе*

пытке увеличить обороты ро­

лансировки в нзометрии н в трех

проек­

тора прогибы

еще более

уве­

ни); а—эпюра прогиба ротора № 1 до ба­

личились. Форма

упругой

ли­

цияхба роторапри л=7200I послеоб/минбалансировки; б—эпюра припроги­

 

 

 

=7200

об/мин

п =

нии при этом носила простран­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ственный характер и являлась

форм

2 0

 

и второй),

 

суммой

двух

 

собственных

 

(первой

причем преобладала

первая форма

 

(рис.

 

).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На режиме 8100 об/мин было зафиксировано «тяжелое» место

на III ступени. Уравновешивающий груз, равный 10 г, поставлен­ ный на радиусе 25 см в III ступень, снизил уровень вибрации примерно до 1 2 0 мкм. Эта величина была определена как сред­ няя по нескольким экспериментам.

Последующие эксперименты показали, что этот ротор имеет значительные прогибы на I и IX ступенях, причем они появляют­ ся раньше, чем прогибы на III ступени. По-видимому, у данного

32


2А, мм

 

 

k,5

5

5,5

В

6,5

7

7,5 п-10~3oö/MUH

Рис. 19.

Амплитудно-частотные характеристики ротора де­

 

 

вятиступенчатого компрессора №

1:

/—ротор

в

исходном

состоянии;

2—

груз

на

ступень III—</=

 

внесен

=250

гс •см;

3

 

на

ступень III — <7=375 гс • см

—внесен груз

Рис. 20. Эпюры прогиба ротора девя­ тиступенчатого компрессора № 2 до и после балансировки:

П і—плоскость внесения уравновешивающих

грузов (индекс і—порядковый номер сту­ пени); а—эпюры прогиба ротора № 2 до балансировки в изометрии и в трех проек­ циях при /і=8200 об/мнн; б—эпюра проги­ ба ротора № 2 после балансировки при п =

=&АЮ об/мнн

3818

33

 

ротора задняя и передняя цапфы оказались несколько податли­ вей, чем у ротора № 1 .

Следующие эксперименты были направлены на сведение прогиба в одну плоскость. Затем были подобраны грузы для уст­ ранения прогиба по трем ступеням.

Величина и месторасположение окончательно подобранных грузов показаны на рис. 21. Там же даны амплитудно-частотные характеристики вибраций опор до и после уравновешивания это­ го ротора.

Рис. 21. График амплитудно-частотной характеристики и схема распо­ ложения балансировочных грузов:

а—амплитудно-частотные характеристики ротора компрессора № 2 (/—1до балан­ сировки; 2—после балансировки); о—места расположения балансировочных грузов

В одном из экспериментов были изменены места расположе­ ния уравновешивающих грузов почти на 180° по трем ступеням без изменения величины этих грузов. При этом амплитудно-ча­ стотная характеристика системы качественно не должна была измениться, однако были получены зависимости, показанные на рис. 2 2 .

Затем был подвергнут балансировке ротор № 3 той же кон­ струкции, тоже с «неустранимой» вибрацией. Вначале, как обыч­ но, была снята исходная амплитудно-частотная характеристика, которая качественно отличалась от характеристик предыдущих роторов — система имела два резонансных режима: при 7800 и 8200 об/мин. При этом наблюдались значительные прогибы рото­ ра на I и IX ступенях, возникающие раньше, чем на III, т. е. картина формирования прогиба ротора выглядела примерно как

ив случае с ротором № 2 .

Врезультате балансировки ротора удалось уменьшить про­ гибы и одновременно уменьшить амплитуду вибрации корпусов компрессора в среднем в 4 раза (рис. 23). Внесение балансиро­

34


вочных грузов осуществлялось по схеме, приведенной на этом

же рисунке.

Кроме того, на этом же роторе были получены сравнительные данные по вибрации корпусов опор компрессора в зависимости от

Рис. 22. График влияния расположения дисбаланса по углу на амплитудно-частотную характеристику ротора девятнступенчатого компрессора № 2:

/—балансировочные грузы внесены в I, III н IX ступени: 2— балансировочные грузы внесены в те же ступени, но места рас­ положения грузов изменены на 180°

распределения дисбаланса ротора вдоль оси. Данные этих экс­ периментов показаны на рис. 24. Балансировочные грузы вноси­ лись поочередно в I, III и IX ступени, а в одном из эксперимен­ тов — одновременно в III и IX ступени.

Рис. 23. Сравнительные амплитудно-частотные характеристики ротора девятиступепчатого компрессора № 3 с указанием места расположения балансиро­ вочных грузов:

/—до балансировки; 2—после балансировки; я—схема расположения балансировочных грузов

2 *

35

На всех девятиступенчатых роторах компрессоров, исследо­ вавшихся в М АИ , в зависимости от распределения дисбаланса вдоль оси замечено перемещение прогиба, т. е. изменение поло-

Рис. 24. График влияния расположения дисбаланса по длине на амплитудно-частотную характеристику ротора девятиступенчатого компрессора № 3:

/—ротор отбалансирован по методу

3МАИ; 2—внесен дисба­

ланс в ІИ ступень

<7=726 гс • см;

—внесен

дисбаланс п

IX ступень <7=541 гс-см, «/—‘внесен

дисбаланс

в I ступень

<7=1200 гс • см; 5—внесен дисбаланс в

III ступень <7=532 гс • см.

в IX

ступень — <7=541 гс • см

 

жения упругой линии ротора в пространстве, даже на резонансных режимах, следствием чего является нестабильность ампли­ тудно-частотных характеристик и появление неустранимой вибра­ ции на некоторых двигателях при стендовых испытаниях.

РЕЗУЛ ЬТАТЫ И С С Л Е Д О В А Н И Й РОТО РОВ Д Е С Я Т И С Т У П Е Н Ч А Т О Г О К О М П Р Е С С О Р А

Так как роторы десятиступенчатого компрессора отличаются конструктивно от роторов девятиступенчатого компрессора (рис. 25), то вакуумная камера балансировочного стенда была соот­ ветствующим образом модернизирована. Были изменены крепле­ ния корпусов компрессора к камере, расположение и количест­ во датчиков и узел привода. Схема установки ротора десятисту­ пенчатого компрессора в камере показана на рис. 26.

Программой предусматривалось исследование трех роторов десятиступенчатого компрессора: ротора с «неустранимой» виб­ рацией, ротора с максимальными посадочными натягами и рото­ ра с минимальными посадочными натягами в местах соединения ступеней.

Исследование ротора с «неустранимой» вибрацией. Этот ротор 19 раз устанавливался на разных двигателях и каждый из них

36