Файл: Блажевич, В. А. Новые методы ограничения притока воды в нефтяные скважины.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.10.2024

Просмотров: 79

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

вое пространство пластов лишь ограниченного коли­ чества частиц гашеной извести.

Таким образом, из всего сказанного следует, что гашеная известь прежде всего может быть исполь­ зована для снижения проводимости трещин и для снижения проницаемости нетрещииоватой породы с хорошими коллекторскими свойствами.

Первая попытка применения водной суспензии гашеной извести для регулирования закачки воды по мощности пласта, проведенная Ф. С. Абдулиным в нагнетательной скв. 225 Арланского месторождения в 1962 г., оказалась безуспешной. Одной из причин отсутствия результатов от обработки является задавка суспензии в пласт при давлении выше давления закачки воды от КНС, при котором суспензия могла быть оттеснена по трещине далеко в пласте.

При возобновлении опытных работ по разработке метода регулирования закачки воды по мощности пласта с использованием гашеной извести (1966 г.) опыт проведения работ в скв. 225 был учтен. Основ­ ным положением технологии метода явилась задавка суспензии в пласт при давлении нагнетания воды от КНС (рабочее давление) '.-При этом технология ре­ гулирования сводится к следующему.

Рис. 31а. Схема располо­ жения оборудования при приготовлении и закачке суспензии гашеной изве­ сти в скважину. ■

1 — автоцистерна 4ЦР; 2 — пескосмесительиый агрегат ЗПА; 3 — пасосный агрегат АН-500; 4 — устье скважины;

5— водовод.1

1Все опытные работы по отработке технологии и испытание метода проведены при активном участии работников НГДУ Южарлаинефть Ф. Р. Дильмухаметова, В. С. Асмоловского и А. М. Попова.

8— 1689

113

1. Приготовление суспензии гашеной извести с помощью- пескосмесителы-юго агрегата ЗПА и закач­ ка ее в скважину одним из агрегатов АН-500, 2АН-500, АС-400, Азинмаш-35 и т. д. На время за­ качки суспензии нагнетание воды от КНС прекра­ щается.

■ При использовании оборудования и схемы его обвязки, приведенных на рис. 31а, приготовление и закачка суспензии в скважину заключается в следую­

щем.

известь

загружается

в бункер

Сухая гашеная

пескосмесительного

агрегата

2, откуда

она

поступает

в смесительную емкость агрегата.

Одновременно

в

смесительную емкость подается

вода

(нефть

или

раствор ССБ) из автоцистерны 1. Готовая суспензия поступает на прием насоса насосного агрегата 3 и закачивается им в скважину.

Скорости приготовления суспензии и закачки ее

вскважину выбираются с таким расчетом, чтобы давление закачки суспензии не превышало рабочее давление закачки воды от КНС. Для предупреждения оседания частиц гашеной извести на забой скважины

впроцессе закачки суспензии ее объем, закачиваемый по. данной схеме за один прием, 'выбирается в преде­ лах 0,5—0,75 объема обсадной колонны.

2.После закачки суспензии без перерыва сква­ жина пускается прд закачку воды от кустовой насос­ ной станции.

При необходимости закачки суспензии в объеме, превышающем указанный выше, закачка проводится несколькими порциями. При этом каждая последую­ щая порция закачивается в скважину после продавки предыдущей порции в пласт водой от кустовой

насосной станции в объеме не менее двух-трех объе­ мов обсадной колонны.

3. При Достижении установившегося режима за­ качки (двое — трое суток) скважина исследуется глубинным расходомером для оценки эффективности проведенных работ.


Глава ІІ

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАКАЧКИ ВОДЫ ПО МОЩНОСТИ ЗАВОДНЯЕМОГО ПЛАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУСПЕНЗИИ ГАШЕНОЙ ИЗВЕСТИ

Предложенный метод регулирования закачки воды по мощности заводняемого пласта широко приме­ няется в нагнетательных скважинах Новохазинский площади Арланского месторождения. По состоянию ііа 1/1 1972 г. в 83 нагнетательных скважинах этой площади проведено 196 операций регулирования.

Регулирование производилось по описанной выше технологии '. На одну обработку расходовалось от 0,5 до 3 т гашеной извести, которая закачивалась в виде суспензии в пресной воде или дегазированной нефти при концентрации 200—250 кг/м3. Количество гашеной извести на каждую обработку назначалось с учетом характеристики заводняемого пласта, вели­ чины и характера приемистости скважины и т. д. Чем больше приемистость скважины и чем больше нерав­ номерность приемистости по мощности пласта (вели­ чина «пик» максимальной приемистости), тем боль­ шее количество извести планировалось закачать.

§ 1. Эффективность регулирования закачки воды по мощности заводняемого пласта в нагнетательных скважинах

Прежде всего следует отметить, что во всех опе­ рациях закачанная в скважину известь полностью или частично была продавлена за эксплуатационную колонну, что свидетельствует о широком распростра­ нении в условиях разработки пластов угленосной толщи Новохазинской площади трещин, открытых при давлении закачки воды в нагнетательные сква­ жины от КНС — до 10—15 МПа.1

1 Указанная технология регулирования закачки по мощно­ сти пласта с применением гашеноіі извести не единственная. Не исключается задавка больших объемов суспензии и в один при­ ем как с помощью насосных агрегатов, так и путем подачи суспензии в ствол скважины насосным агрегатом непосредствен­ но в процессе закачки в нее воды от КНС.

8'

115

Лишь при проведении некоторых обработок часть закачанной извести выпала в стволе скважины в оса­ док. При этом во 'всех указанных случаях частичное выпадение закачиваемой извести обусловлено нару­ шением принятой технологии закачки извести, за­ ключающемся в неравномерности и чрезмерном уве­ личении концентрации извести в суспензии, длитель­ ных перерывах в закачке или продавке суспензии в трещины.

Одной из основных причин образования пробок в процессе закачки извести является плохое ее каче­ ство. В отдельных партиях применяемой извести встречаются плотные комки размером до 10 мм и более, которые забивают клапаны насосного агрегата (2АН-500), а при движении суспензии в эксплуата­ ционной колонне намного опережают основную массу частиц извести и выпадают в осадок либо закупори­ вают отверстия перфорации, предупреждая тем са­ мым продавцу в них суспензии. Последнее подтверж­ дено многочисленными случаями «непроходимости» прибора РГД нормального диаметра в интервал пер­ форации и «проходимости» прибора меньшего диа­ метра.

Эффективность работ по регулированию закачки воды по мощности пласта определяется по результа­ там исследования нагнетательных скважин глубин­ ными расходомерами до регулирования и после него. Чаще всего проведенные работы были эффективны­ ми. Закачка суспензии гашеной извести обеспечила регулирование закачки воды по мощности заводняе­ мого пласта: увеличение охвата пласта закачкой, снижение степени неравномерности ее по мощности, уменьшение максимальных «пик» приемистости. В ря­ де скважин, в которых нагнетаемая вода до регули­ рования поглощалась лишь частью из двух и более одновременно находившихся под закачкой пластов, проведение регулирования обеспечило вовлечение под закачку ранее не поглощавших воду пластов.

В качестве примера на рис. 32 представлены ре­ зультаты исследования .скв. 3234. Исследованиями установлено, что из четырех интервалов пласта VI, вскрытых перфорацией, воду поглощает лишь часть интервала 1252—1256 м; при этом интервал 1254,0 —

U16


1254,5 м поглощает 50% нагнетаемой в скважину во­ ды. Коэффициент охвата пласта закачкой равен 28,8%, коэффициент неоднородности закачки — 111,5%. Зака.чка известковой суспензии с суммарным

вш го зо о»■м

Рис.

32.

Профили

приемистости нагнета­

 

 

тельной

скв.

3234.

 

а — IО/V11

1967 г., перед регулированием,

р —9

МПа,

Q=295 м3/сут; 6 — 1/XII

1967 г., через 30 су­

ток

после

регулирования,

р=Ю,8 МПа,

Q —

 

 

=500

мѴсут.

 

содержанием извести I т обеспечила снижение прие­ мистости в интервале пласта 1254,0—1254,5 м почти в 2 раза '. При этом отмечено значительное увеличе­ ние степени охвата пласта закачкой внутри интерва­ ла- 1252—1256 м, а также вовлечение под закачку части интервала 1246,4—1250 м, ранее закачкой не охваченного. Коэффициент охвата пласта закачкой1

1 В скв. 3234 во время между исследованием ее глубинным дебитомером 10/ѴІІ 1967 г. и проведением работ' по регулиро­ ванию 1/XI 1967 г. увеличено давление нагнетания воды от КНС с 9 до 10,8 МПа. Как правило, рост давления нагнетания приводит к повышению приемистости интервалов, соответствую­ щих интервалам расположения трещин.

.1,17

в результате возрос до 62,5%, а коэффициент неод­ нородности закачки снизился до 53,6%.

Ниже приведены результаты оценки эффективно­ сти регулирования закачки воды до 137 операциям, которые по эффективности разделены на следующие четыре группы: I — обеспечившие изменение в сторо­ ну улучшения одного из показателей (увеличение коэффициента охвата, снижение коэффициента неод­ нородности или снижение максимальной «пики» прие­ мистости); II — обеспечившие улучшение двух пока­ зателей (коэффициенты охвата и неоднородности или один из них максимальная «пика» приемистости); III — обеспечившие улучшение всех трех показателей; IV — неэффективные операции.

Из 137 проанализированных операций регулиро­

вания эффективными

оказались 97 (или 70,4%), в

том

числе операции

группы

I — 14(10,2%); II —

46

(33,6%); III — 37

(27,0%).

Данные об изменении

средних значений показателей эффективности регули­ рования по всем 137 операциям в целом и отдельно по

операциям групп II

и III приведены в табл.

20.

 

 

 

Т а б л и ц а 20

 

 

 

Средние показатели

Показатели эффективности

до регулиро­

после регули­

 

 

 

вания

рования

Коэффициент охвата по операциям,

 

 

%'■

.........................................

46,4

49,9

всем - . .

группы I I

.........................................

 

43,4

54,9

группы III

.........................................

 

37,8

60,9

Коэффициент неоднородности закачки

 

 

по операциям,

%:

 

175

160

всем.....................................................

 

 

группы I I

.........................................

, ....................

193

139

группы I I I .................

«пика»

193

122

Максимальная

приемистости

 

 

по операциям, м3/сут-0,5 м:

187

147"

всем.................................................

 

....

группы II .........................................

 

 

200

131

группы III

.........................................

 

194

107

Как правило, в результате работ по регулирова­ нию приемистость скважины снижается незначитель­ но, а иногда сохраняется на том же уровне. Так,


средняя приемистость скважин по 150 операциям регулирования (в том числе две операции с изоля­ цией трещин с помощью суспензий глины на основе смолы ТСД-9) снизилась с 444,4 до 437,8 м3/сут, т. е. всего на 6,6 м3/сут.

Как показывают результаты замеров в процессе исследования скважин глубинными расходомерами, сохранение или незначительное снижение приемисто­ сти скважин достигается в результате некоторого увеличения давления закачки воды в них после про­ веденных работ по регулированию. Последнее отчет­ ливо видно по индикаторным диаграммам, построен­ ным по‘результатам замеров по отдельным скважи­ нам (рис. 33).

Рис. 33. Индикаторные кривые по нагнета­ тельным скважинам.

I — / ' — скв. 4666;

2 2 ' — скв. 3914: 3 3' — скв.

3063; 4 4' — скв.

3522: 1 —до регулирования;

Л — после регулирования.

Характер индикаторных кривых в интервале меж­ ду первым (минимальным) режимом исследования и началом координат условен, поскольку пластовое давление взято не по замеру в момент исследования скважины РГД, а по значению ближайшего к нему замера.

Детальный анализ изменения коэффициента про­ дуктивности нагнетательных скважин до регулирова-

119

ння и после него не представляется возможным, так как систематически замеров пластового и устьевого давлений до регулирования и после него по большин­ ству скважин не проводится.

Эффект регулирования закачки воды по мощности заводняемого пласта с помощью суспензий гашеной

извести, оцениваемый в нагнетательных

скважинах

по данным исследования их глубинным

расходоме-

рбм, сохраняется продолжительное время. Приведен­

ные в табл. 21

результаты

исследований

по 96

опе-

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

21

Продолжительность

До 1

1—4

4 - 8

8 -12

12—16

16-20

Более

эффекта, мес.

20

Число операции

27

34

19

8

4

3

1

рациям регулирования показывают, что по отдельным операциям продолжительность эффекта достигает 10—15 мес. и более. Вычисленная средняя продолжи­ тельность эффекта регулирования равна 4,4 мес.

Основной причиной восстановления характера за­ качки после ее регулирования, очевидно, является повышение давления нагнетания воды по сравнению с таковым во время регулирования, т. е. несоответст­ вие режимов регулирования и закачки. Повышение давления закачки приводит к увеличению размеров трещин, (зазора и протяженности) и их проводимости.

Исходя из фактической величины продолжитель­ ности эффекта регулирования (см. табл. 21) и раст­ воримости извести в воде (табл. 22) [56], можно сде-

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

22

Температура, ГС

0

15

25

40

50

81,7

99

Концентрация насы- 1,30 1,22 1,13 1,00 0,917 0,657

0,523

щенного

раствора

 

 

 

 

 

 

 

Са (ОН)2

в воде [СаО

 

 

 

 

 

 

 

(в г) на

1000 г Н>0]

 

 

 

 

 

 

 

лать вывод о том, что это свойство извести не явля­ ется препятствием к ее применению для указанных целей.

120