Файл: Иванцов, О. М. Железобетонные резервуары для сжиженного природного газа в США научно-технический обзор.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 02.11.2024
Просмотров: 21
Скачиваний: 0
Однако введение мероприятий, удерживающих облицовку, су щественно усложнит ее конструкцию и технологию сооружения.
Наружная облицовка |
об |
|
|
||
жимается |
высокопрочной |
про- |
1 |
3 |
|
волокой |
и не испытывает |
|
|
|
|
растягивающих усилий. |
В |
|
|
||
этом случае облицовку мож |
|
|
|||
но выполнить из углеродис |
|
|
|||
той стали, что даст суще |
|
|
|||
ственную экономию. Напряже |
|
|
|||
ние стеновых панелей в ме- |
|
|
|||
ридиальном |
направлении |
|
|
|
|
осуществляется при их из |
|
|
|||
готовлении |
на заводе. |
|
|
|
|
Днище |
резервуара со |
|
|
||
стоит из нескольких слоев: |
|
|
|||
по уплотненному грунту от |
|
|
|||
сыпана песчаная подушка, |
|
|
|||
по верху |
которой уложена |
|
|
||
пластмассовая пленка для |
|
|
|||
исключения |
адгезии мерз |
|
|
||
лого грунта |
к вышележащим |
|
|
слоям. На пленке располо жена железобетонная плита со стальным листом, выпол няющим функции герметизи рующего экрана. В проекте не предусмотрено мер, обеспечивающих трециностойкость плиты от терми
ческих воздействий. Плита лишь выравнивает неровности тепло изоляционного слоя и защищает его в процессе производства ра бот.
Стальная облицовка днища проходит под железобетонной стен кой. Участок облицовки стенки отделен от днища сильфонным ком пенсатором. Компенсатор имеется также в районе кольца жестко сти купольного покрытия с целью снятия с купола напряжений из гиба от гидравлической и температурной нагрузок. Компенса -
25
тор позволяет купольному покрытию проскальзывать по верху же лезобетонной стенки и обеспечивает свободу поворота на неко торый угол.
На куполе предусмотрен тонкий слой почвы с поверхностным экраном, отражающим солнечную радиацию. Экран из светлой крас ки наносится по тонкому слою асфальта, защищающему грунт от эррозии.
ОПЫТНЫЙ РЕЗЕРВУАР
После окончания разработки резервуара для СПГ емкостью 45000 м3 и проведения серии экспериментов было решено постро
ить и испытать модель такого резервуара в |
часть натуральной |
величины. Резервуар емкостью 160 м3 был сконструирован и по строен фирмой "Прилоуд" (рис.II).
Рис.II. Опытный резервуар емкостью 160 к3 для 0Г1Г: 1-полиэтиленовая пленка; 2-вентиляция; 3-пеностекло^-гид роизоляция: 5-торкрет-бетон; 6- железобетон 7-кольцевая арматура; 3-экран из стали; 9-компенсатор; 10-днище; П-песок; 12-полиэтиленовая пленка; 13-электронагревателъ-
ные спирали
26
Испытания проведены заливом жидкого азота. Резервуар был оснащен приборами для замера температурных полей, деформаций конструкций и определения величины испарения.
Внутренний диаметр резервуара равен 9 м, высота стенки - 2,6 м.
Резервуар был построен за 6 месяцев в основном в зимнее время. Был вырыт котлован глубиной 4 м, сооружена дренажная система, выполнена песчаная подушка под днище и установлены нагреватели. Стеновые панели стенки - из предварительно-нап ряженного бетона, облицованного снаружи нержавеющей сталью в заводских условиях.
Стыки между панелями покрытия были омоноличены бетоном. На стенку навита в два слоя высокопрочная проволока с защит ным слоем торкрета по каждому слою. Снаружи резервуар изолиро ван теплоизоляционными плитами из пеностекла толщиной 100 мм с защитным покрытием. Пеностекло прижато к стенке полиэтиле новой лентой, навитой на его поверхность.
Резервуар оборудован пластмассовыми трубами диаметром 19 мм, установленными с шагом 60 см снизу до покрытия; трубы используются как щупы для определения конденсации и темпера
туры выходящего из них газа, появление которого в трубах ука зывает на разгерметизацию резервуара. Температуру замеряли переносными термопарами, оборудованными точными патенциомет - рами.
В стенке резервуара, покрытии, днище и в грунтовой обсып ке были установлены 150 стационарных термопар. Температура ре гистрировалась каждый час и записывалась при помощи компьюте ра, что давало возможность получать оперативную информацию распределения температурных полей на любой момент времени.
Скорость испарения продукта измеряли двумя способами: при помощи стандартного расходомера диаметром 150 мм с паро вым нагревом и непосредственным измерением уровня жид кости каждый час через смотровые отверстия. Точность замера уровня по этому способу составляла *3,0 мм.
С помощью обоих способов информации об уровне жидкости можно было судить о герметичности емкости.
Поскольку резервуар строили на пучинистых грунтах, под днищем была сооружена система обогрева, для чего всю площадь основания разделили на четыре карты. Система предусматривала
27
возможность безаварийно!: работы резервуара даже в случае, ес ли теплопритокк через днище по каким-либо причинам увеличатся в три раза по отношению к норме. Каеды» блок был автономно присоединен к своему трансформатору и измерительно;: аппаратуре.
По периметру резервуара па уровне компенсатора, разделя ющего покрытие и стенку, па расстоянии 0,3 м от нее, были ус тановлены 8 распыляющий: сопл дли равномерного охлаждения стен. При распылении жидкость превращалась'в нар, который от бирал тепло от стен. Система душпрованкя опытного резервуара обеспечивала существенное снижение температурных градиентов по высоте стенки. Ока оказалась простои и надежной. Работа с этой системой показала, что для резервуаров больших объемов
потребуется установка дополнительных распылителе!: в центре хра нилища.
Перед заливом в резервуар СПГ провели пробное охлаждение резервуара в течение двух суток с целью проверю: работы сис - т е ш охлаждения при различных скоростях подачи жидкого азота.
8а 13 ч в резервуар ввели 2500 л жидкого азота со ско ростью 100 - 30а л/ч, что обеспечивало скорость охлаждения ре зервуара 2°С/ч при перепаде температур на стенке 3°С. Это сказалось намного меньше предполагаемой разницы температур, так как стенка была рассчитана на перепад 15°С по толщине па нели 100 мм.
Sanoii перепад мог быть получен при сгор-сти охлаждения
5°С/ч, чему |
соответствует |
подача жидкого |
азота в объеме |
IICG-I6G0 л/ч. В связи с этим скорость дуыцрозеакл стенки бы |
|||
ла увеличена |
до б00-ЮО0л/ч. |
Уаксимальпы:. градиент темпе |
|
ратур при этом составил 9°С. |
Такая скорость |
и была принята |
для основного режима охлаадеипя.
Охлаждение резервуара было проведено ..за 6-5 ч, на что по требовалось 68 к3 азота. Скорость охлаждения в некторхи ..оыонтн достигла 13°С/ч при температурном перепаде па толмхвч стен ки П°С. Средняя скорость составляла примерно 4°С/ч, • сред ние градиенты - 6°С. Спустя 45 ч средняя температура •.слезобетонной стенки составляла 125°С, что достаточно для свобод ного заполнения резервуара жидш.'ы азотом с больше:: скорость';.
После.окончания залива в резервуаре сказалось 136 т азо та. Разница объемов между поданным количеством и оказавшимся
28
s резервуаре к концу заполнения объясняется потерями за счет тешюлрптоков через стенки резервуара и через подающую трубу диаметром 5С мы п длиной 75 км, в которую заливался азот из танков, а также количеством холода, потраченного на первона чальное охлаждение конструкций.
Уровень резервуара систематически в течение 10 дней вос полнялся. На последнем этапе выдержи резервуара в заполненном состоянии ссв.ео количество доставленного к нему азота состави ло 410 м°, а в резервуаре сохранилось 145 ис. Потери испарив шегося азота оказались несколько выше расчетных, ото объясня ется тек, что:
1)ячеистый бетон в основании резервуара был увлажнен.и это снизило его изоляционные свойства на треть;
2)лры: pix половина чхплопотерь через покрытие осущест влялась за счет конвекции в пароьок пространстве, что не было предусмотрено расчета.!,;:;;
3)значительная часть холода выходила через основание, что подтвердилось увеличением энергии, подаваемой к нагревате лям для поддержания температуры грунта 2°0, - предполагалось, что потребуется около ь кит, однако подавали 18 кВт, т.е. в три раза выше расчетной нормы.
После прекращения подачи азота в резервуар скорость ис парения продукта по копе падения уровня изменялась незначитель но, по когда уровень оказался менее 0,3 м,она быстро возросла.
Утечки азота из резервуара по конденсации в месте выхода холодного газа обнаружить но удалось. Конденсация наблюдалась всякий раз, когда происходила утечка в место неплотностей дланцевого соединения, но пе было никаких признаков, указываю щих на утечку газа через ограждающие конструкции. Переносные термометры также не выявили охлажденных за::, сопутствующих просачиванию холодного газа через конструкции и грунт.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Испытаниями был:: достигнуты вес цели, поставленные про граммой. а конструктивном отношении резервуар полностью отве чал необходимым требованиям. Было установлено, что заглублен ный резервуар из предварительно-напряженного железобетона
29
можно охладить за короткое время и впоследствии разогреть без отрицательного влияния на конструкцию. Испытания выявили не обходимость изменения некоторых узлов и деталей резервуара (например, теплоизоляции днища), что было учтено при корректи ровке проекта промышленного резервуара. Обширный опыт исследо вательских и опытно-конструкторских работ был использован фир мами США при разработке и строительстве двух наземных резерву аров емкостью по 40000 м3 в Барселоне (Испания). Резервуары сданы в эксплуатацию в 1971 г.
|
|
Резервуары |
диаметром |
||
|
42 м и высотой 30 м состоят |
||||
|
из двух емкостей - наружной |
||||
|
из углеродистой |
стали |
и |
||
|
внутренней из железобетона, |
||||
|
облицованного углеродистой |
||||
|
сталью (рис.12). |
|
|
||
|
|
Стенка внутреннего |
бе |
||
|
тонного сердечника 3 непо |
||||
|
средственно контактирует с |
||||
|
СПГ. Бетонное днище б покры |
||||
|
то стальным листом 7 из |
|
|||
|
9%-ной никелевой стали |
тол |
|||
|
щиной 4,7 мм. Стальной лист |
||||
|
днища пропущен под железо |
||||
|
бетонной стенкой |
внутренней |
|||
|
емкости и сварен с облицов |
||||
|
кой, которая обжата в коль |
||||
Рис.12. Схема резервуара для СПГ |
цевом направлении |
высоко |
|||
прочной проволокой |
и пред |
||||
емкостью 40000 м3 в г. Барселоне |
ставляет собой |
единое |
це- |
||
(Испания): |
|||||
I-наруяная емкость из углеродистой лое с бетоном стенки. Стено |
|||||
стали; 2-желвзобетонныи купол; |
вые панели опираются на |
|
|||
3-железобетонмая преднапряженная |
|
||||
отенка; 4-облицовка из углероди |
стальные направляющие из |
||||
стой стали; 5-теплоизоляция; |
9%-ной никелевой стали, ко |
||||
6-железобетонное днище; 7-днище |
|||||
из стали с 9%-ным содержанием |
торые |
обеспечивают |
переме- |
||
никеля |
щение |
стенки в процессе |
на |
||
|
вивки кольцевой напрягаемой арматуры и при охлаждении.
У купола 2 облицовка отсутствует, ее функции выполняет на ружный лист I из углеродистой стали толщиной 4,7 мм, уложенный на теплоизоляцию 5 купола. Мсжстенное пространство толщиной
30