Файл: Тронов В.П. Обезвоживание и обессоливание нефти из опыта работы об-ния Татнефть.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 18.06.2024
Просмотров: 131
Скачиваний: 1
тельствует о его эффективности и низкой чувствительно сти к ухудшению качества воды после, первой ступени. В воде, выходящей из отстойников этой ступени, обнару живается в среднем 49 мг/л эмульгированной нефти и 56 мг/л взвешенных твердых частиц размером 5 микрон. Качество воды за время ее пребывания в буферной ем кости практически не изменяется. Очищенная пластовая вода Павловской УКПН закачивается в 34 нагнетатель ные скважины, вскрывшие пласты проницаемостью 100— 750 мдарси. Скважины принимают 80— \000 мЧсутки при давлении нагнетания на устье 115—125 кг/см2. Промливневые воды Павловской УКПН после улавливания из них нефти пока сбрасываются в поглощающие горизон ты. В дальнейшем предусматривается очистка промливневых вод для закачки в продуктивные пласты [42].
Совмещенная схема сбора, подготовки нефти и плас товой воды полностью отвечает современным требовани ям блочности составляющих ее элементов и обеспечива ет возможность осуществления индустриальными мето дами.
Совмещенная схема не требует сложной автоматики для контроля и управления процессами подготовки неф ти и очистки пластовой воды.
В настоящее вермя совмещенная схема подготовки нефти и очистки пластовой воды с использованием эф фектов жидкостных фильтров кроме Бирючёвского и Павловского товарных парков применяется на Сулеевском, Акташском и Кичуйском товарных парках, а также проектируется на Лениногорксом, Карабашском, Чишмннском, Кама-Исмагиловском, Сармановском и других товарных парках.
Следует отметить, что в проектируемых технологиче ских схемах предусматривается ввод горячей дренажной воды в сырье перед концевой ступенью сепарации. Это позволит не только существенно улучшить ее работу, но и значительно снизить потери углеводородного газа при обезвоживании нефти в резервуарах с гидрофильным фильтром.
Применение совмещенной схемы позволяет осуществ лять подготовку нефти и пластовой воды при минималь ном наборе промыслового оборудования и значительно снизить капитальные вложения, связанные с очисткой пластовой воды. Сметная стоимость очистных сооруже
88
ний, разработанных институтом ТатНИПИнефть, на 200—500 тыс. руб. меньше, чем сметная стоимость типо вой очистной станции открытого типа.
Экономия в капитальных затратах от внедрения ре комендации ТатНИПИнефти только на девяти объектах с общей производительностью более 140 тыс. м3/сутки сточных вод составляет около 3 млн. рублей. При этом нормативные сроки строительства очистных сооружений сокращаются на* 20—25% [42].
Г л а в а V
ОБЕССОЛИВАНИЕ НЕФТИ НА УСТАНОВКАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВМЕЩЕННЫХ СХЕМ
Повышение качества нефти при работе установки в блоке с промысловой системой сбора
Повышение устойчивости технологического процесса подготовки нефти на промысловых обессоливающих ком плексах и улучшение качества товарной нефти являются наиболее серьезными задачами нефтедобычи. В настоя щее время особенно остро стоит проблема получения кондиционной товарной нефти непосредственно с уста новок без дополнительного отстоя в товарных парках и задалживания для этой цели резервуаров.
Одним из крупных резервов в решении этой проблемы является перевод обессоливающих установок на режим работы по совмещенной схеме в блоке с промысловыми системами сбора. Исследованиями ТатНИПИнефть уста новлено, что глубина обессоливания на второй и третьей ступенях установок в большей мере зависит от степени разрушенности бронирующих оболочек на каплях плас товой воды и их размеров, чем от абсолютного содержа ния воды и солей в нефти. Поэтому для решения проблемы подготовки нефти повышенного качества на обессоливаю щие установки необходимо направлять глубоко разру шенные эмульсии. В значительной мере это может быть достигнуто за счет использования для разрушения эмуль сии промысловых систем сбора, «запас» технологиче ского времени которых несравненно больше, чем на уста новках. Эффективность работы установки по этой схеме была показана на примере Бавлинской ЭЛОУ.1, обраба
89
тывающей угленосную нефть. Как уже отмечалось ранее, в товарный парк при ЭЛОУ поступает 5500—6000 т/сутки жидкости с обводненностью 30—40%. Общее время дви жения угленосной эмульсии по промысловым коммуни кациям составляет 5—8 часов, скорость движения на раз личных участках сборного трубопровода изменяется в пределах 0,8—1,3 м/сек, число Re от 4000 до 6000. Содер жание воды в сырье составляет 30—34%. Для включе ния в технологическую схему сборного трубопровода промысловых систем сбора реагент 4411 65% концентра ции подавался в нескольких точках на головных участках трубопровода из расчета 20 г/т. Разрушенная в трубопро водах угленосная эмульсия поступала в технологический резервуар обычным образом, так как последний распре делительным устройством оборудован не был. Из техно логического резервуара, работающего транзитом, отде лившаяся от нефти вода непрерывным потоком откачива ется на старый товарный парк, а нефть с остаточным со держанием воды 10—15% направляется на ЭЛОУ для обезвоживания и обессоливания. Анализ работы ЭЛОУ за два смежных месяца (июнь, июль) показал, что пере вод установки на режим работы по совмещенной схеме позволил значительно улучшить качество полученной на ней нефти. При работе установки в обычном для нее ре жиме (без промысловых систем сбора) характерен боль шой разброс данных по содержанию солей в подготов ленной нефти, что свидетельствует о неустойчивом режи ме ее работы. Так, содержание солей в нефти после элек тродегидраторов до включения в технологическую схему промысловых систем сбора колебалось в пределах от 40 до 450 мг/л. Обращает на себя внимание и тот факт, что большое число случаев приходится на содержание в неф ти солей порядка 100—150 мг/л. Данные о работе ЭЛОУ за один наиболее характерный день представлены в табл. 13.
Из таблицы видно, что диапазон изменения содержа ния солей в товарном парке очень велик, а коэффициент неустойчивости процесса Кн составил величину порядка
_____ |
С т а х . |
где |
_ |
_ • |
5,86 |
(Кн — Cmin |
Ста* |
и Cmin— макси |
мальное и минимальное содержание солей в нефти в те чение суток соответственно).
90
|
|
|
|
|
|
Т аби ц а 13 |
|
|
|
|
% воды |
% воды |
С оли , |
|
|
|
|
п осл е |
п осл е |
|
|
Д ата |
|
Часы |
мг/л |
||
|
|
|
|
I с ту п ен и |
II ступ ен и |
|
4 /.VI |
1972 |
г. |
6 |
4 |
1 ,8 |
174 |
|
|
|
8 |
6 .8 |
1 |
316 |
|
|
|
10 |
4 |
0 ,6 |
178 |
|
|
|
12 |
1 ,2 |
2 ,8 |
149 |
|
|
|
14 |
0 ,8 |
2 ,4 |
75 |
|
|
|
16 |
0 ,6 |
2 |
68 |
|
|
|
18 |
0 ,3 |
0 ,5 4 |
56 |
|
|
|
20 |
0 ,4 2 |
0 ,8 |
54 |
|
|
|
22 |
2 |
1 ,2 |
136 |
|
|
|
24 |
2 ,4 |
1 |
282 |
5/V I |
1972 |
г. |
2 |
0 ,8 |
1 |
169 |
|
|
|
4 |
0 ,6 |
1 ,4 |
90 |
При использовании промысловых трубопроводов в технологических целях среднее содержание солей в неф ти на выходе электродегидраторов за время испытаний составило 50—100 мг/л. При увеличении расхода реаген та на пунктах его подачи промысловых систем сбора до 25 г/г содержание солей в подготовленной нефти, по данным ходовых анализов, снизилось по сравнению с исходными почти в 2 раза и за период с 23—25/VII 1972 г. включительно достигло уровня 50 мг/л (табл. 14).
Таблица 14
Качество нефти на выходе ЭЛОУ за 23/V1I 1971 г.
|
% воды |
% оды |
С оли , |
|
Ча ы |
п осл е |
п о с л е |
||
мг/л |
||||
ступ ен и |
II с т у п ен и |
|||
I |
|
|||
6 |
2 ,8 |
3 ,2 |
47 |
|
8 |
0 ,1 8 |
2 ,4 |
68 |
|
10 |
0 ,4 8 |
2 ,4 |
48 |
|
12 |
0 ,3 |
2 |
43 |
|
14 |
0 ,1 8 |
2 ,4 |
48 |
|
16 |
0 ,1 2 |
2 ,8 |
61 |
|
18 |
0 ,4 2 |
2 ,8 |
39 |
|
20 |
0 , 1 2 |
2 , 8 |
42 |
|
22 |
0 ,2 4 |
2 |
50 |
|
24 |
0 ,4 2 |
2 ,4 |
39 |
|
2 |
0 ,3 |
2 .4 |
53 |
|
4 |
0 ,4 8 |
2 ,4 |
36 |
91
Из таблицы видно, что устойчивость процесса значи
тельно возросла, а содержание солей в нефти вплотную приблизилось к требованиям ГОСТа. Коэффициент неу стойчивости процесса в этом случае составил всего лишь 1,89, что в 3 раза меньше, чем при работе установки без промысловых систем сбора. А среднее абсолютное содер жание солей в нефти уменьшилось почти в 3 раза. Оста точная пресная вода быстро отделяется в товарных ре зервуарах при их заполнении и значительно повышает глубину обессоливания нефти.
Так, среднее содержание воды и солей в нефти после заполнения РВС-5000 и подготовки его к откачке при ис пользовании в технологическом цикле промысловых сис тем сбора за период исследований составило соответст венно: воды — «следы», солей —20 мг/л.
Анализ показал, что за исключением двух случаев, когда по техническим причинам реагент на промыслах не подавался, установка работала в устойчивом режиме и стабильно обеспечивала получение нефти высокого ка чества в течение всего месяца. Содержание солей в неф ти в этом случае, по данным ходовых анализов, колеба лось с незначительной амплитудой около среднего зна чения порядка 48—50 мг/л. Прекращение подачи реаген та на промыслах и отключение из технологического цик ла промысловых систем сбора сразу же сказалось на ка честве нефти, которое резко ухудшилось, хотя на уста новке продолжали дозировать реагент в таком же коли честве, как и до подключения в работу промысловых сис
тем сбора. |
улучшении качества нефти при работе установ |
Об |
вблоке с промысловыми системами сбора можно судить
ипо кривым распределения качества за июнь и июль ме сяцы, представленным на рис. 12. Как видно из графика, максимум кривой распределения'2, соответствующей ре
жиму работы установки в блоке с промысловыми систе мами сбора, резко сдвинут влево, в область малых зна чений содержания солей в подготовленной нефти, а нисходящая ветвь кривой, отвечающая случаям высоко го содержания солей в нефти, прошла гораздо ниже соответствующей части кривой /. Следует, однако, до бавить, что эта часть кривой даже в таком виде своим появлением обязана исключительно срывам в подаче реагента на промыслах. Нормальный вид нисходящей
92