Файл: Иванов, В. А. Интенсификация производства на горнорудных предприятиях.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 23.10.2024

Просмотров: 65

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

лоподбоечных машин и хопперов-дозаторов, путеподъемников, освоение процесса гидровскрышн на Южно-Лебедииском карье­ ре, скоростного анализа проб железных руд, повышение содер-

Таблица 38

 

 

Год освоения

Уровень

Цех комбината

 

мощности

 

проектной

 

к проектной,

 

 

мощности

 

 

%

 

 

 

Шахта им. Губкина .............................

1:

1963

123,3

Обогатительная фабрика №

1955

181,6

по концентрату .................................

 

по агломерату ..................................

 

1955

213,2

Обогатительная фабрика № 2 по кон-

1962

103,7

центрату ..................................................

 

Лебединский рудник .............................

 

1965

115,2

Южно-Лебединский рудник .................

1972

100

Дробильно-сортировочная фабрика . .

1970

108,7

Комбинат в среднем по выпуску руды

1970

ПО

 

 

 

Таблица 39

 

 

Ф актическая

Ф актическая

 

 

численность

Цех комбината

 

производст­

производи­

 

венно-промыш­

тельность

 

 

ленного

труда, %

 

 

персонала,

к проектной

 

 

% к проектной

 

Лебединский рудник .............................

 

69,2

166,5

Южно-Лебединский рудник .................

101,5

87,9

Шахта им. Губкина..................................

1 . . . .

85,9

143,3

Обогатительная фабрика №

74,7

286,2

Обогатительная фабрика №

2 . . . .

80

129,5

Дробильно-сортировочная фабрика . .

101,4

107,1

Вспомогательные цехи .........................

 

92,6

 

В среднем по комбинату . . . .

86,6

129,5

жания железа в концентрате. На обогатительных фабриках бы­ ли заменены ленточные магнитные сепараторы барабанными, барабанные вакуумфильтры дисковыми, внедрены гидроцикло­ ны, применены рудногалечиые мельницы во второй стадии из­ мельчения, автоматизированы циклы измельчения, на конвейе­ рах отвальных хвостов установлены приборы для определения потерь магнетитового железа, применены грохоты с большей рабочей поверхностью и др.

Улучшение качества агломерационных руд и повышение их металлургической ценности было достигнуто в результате со-

150



блюдения недельно-суточных графиков, раздельной выемки по­ родных включений, более тщательной зачистки кровли рудного тела, улучшения гранулометрического состава товарной руды, дальнейшего совершенствования работ по осушению рудного тела и покрывающих пород, строгого соблюдения инструкций по формированию усредненных штабелей руды и погрузке ее в же­ лезнодорожные вагоны, выполнения плановых объемов добыч­ ных и вскрышных работ, строгого соблюдения заданных на­ правлений горных работ для создания необходимых запасов руд, готовых к выемке, и обеспечения достаточной длины фрон­ та очистных работ. На комбинате особое внимание обращается на соблюдение графиков всех видов ремонтов горного, транс­ портного и обогатительного оборудования, без чего невозможно достижение ритмичной работы шахт и карьеров.

Перекрытию проектных мощностей горнорудных предприятий активно содействует интенсификация процессов на основе достижений науки и техники. Примером этому может служить Днепровский горно-обогатительный комбинат (ДГОК), пущен­ ный в эксплуатацию в первой половине 1970 г. Комбинат по­ строен на базе железистых кварцитов Горишне-Плавнинского месторождения Кременчугского железорудного района. Годо­

вая

мощность первой очереди

комбината

по

сырой

руде

15,5

млн. т и по концентрату

с содержанием

65%

железа —

7,35

млн. т была несколько превышена в IV

квартале

1971

г.

Ввиду того что на верхних горизонтах карьера содержание общего и магнетитового железа в руде оказалось ниже проект­ ных показателей, появилась необходимость увеличить добычу руды для достижения проектной выработки концентрата.

На обогатительной фабрике, где установлено крупное измельчнтельное и обогатительное оборудование (шаровые мель­ ницы 4X5,5 м объемом 61 м3, магнитные сепараторы 209-СЭ с барабаном диаметром 900 мм и длиной рабочей зоны 2500 мм и др.), были проведены усовершенствования, позволившие в 1972 г. перекрыть в значительной мере проектную мощность. Интенсификация процессов на фабрике достигнута в результате увеличения числа оборотов стержневых мельниц на 12%, ши­ рины питающих и хвостовых лотков магнитных сепараторов, дешламаторов и фильтров; внедрения дешламации слива гидроцнклонов, безулиткового питания шаровых мельниц, автома­ тической системы стабилизации загрузки стержневых мельниц и системы регулирования плотности слива классификаторов, сооружения стенда для перефутеровки стержневых мельниц; внедрения звуковой и световой сигнализации для регулирования нагрузки на конвейеры-питатели, схемы отбора проб хвостов по секциям и в целом по фабрике; установки дополнительных брызгал на втором барабане сепараторов первой стадии обо­

гащения; автоматизации отбора

проб концентрата на отгрузке

и др. Все эти мероприятия были

проведены по инициативе ра­

151


ботников комбината. В результате проектная мощность одной секции фабрики по переработке сырой руды увеличилась с 237

до 239 т/ч.

После строительства второй очереди комбината годовая до­ быча руды будет доведена до 29 млн. т, а выработка концентра­ та с содержанием 65% железа до 13—14 млн. т.

При разработке железистых кварцитов вместе со вскрышны­ ми породами добывают забалансовые руды — снликатно-маг- нетитовые кварциты, которые содержат 14—20% магнетитового железа. После ввода второй очереди комбината годовая добыча этих руд составит примерно 30 млн. т. Использование таких руд, как показывает мировой опыт, рационально и позволяет уменьшить коэффициент вскрыши на карьере комбината до 0,45 м3/т (1,35 м3/т по проекту), увеличить годовой выпуск концентрата на Ю—J2 млн. т при выходе концентрата из сн- лнкатно-магнетитовых кварцитов 28%.

При современных приемах доводки концентратов считается возможным увеличить содержание железа в конечном концен­ трате из этих руд до 64% и более.

Опыт передовых предприятий говорит о том, что интенси­ фикация процессов не только содействует быстрому освоению проектных показателей, но и улучшает их. Например, на Олене­ горском ГОКе проектные мощности горного цеха по выемке горной массы уже в 1970 г. были освоены на 144,9%, по выра­ ботке концентрата на 131,3%, по производительности труда ра­ бочего по горной массе в целом по комбинату на 112%, по кон­ центрату на 100,1%.

На этом комбинате значительно увеличены мощности без роста производственных площадей. Так, за 1970—1972 гг. мощ­ ность обогатительной фабрики была увеличена на 513 тыс. т концентрата только в результате замены сепараторов, удлинения шаровых мельниц на 800 мм, увеличения числа оборотов стерж­ невых мельниц, уменьшения разубоживания руды в карьере и других мероприятий, что позволило снизить затраты производ­ ства на 1 руб. товарной продукции до 66,1 коп. (72,98 коп. по проекту). Общие показатели по комбинату в течение 1965— 1970 гг. в результате систематической работы по интенсифика­ ции производства резко улучшились:

 

1970 г. к 1965, %

Валовая продукция .................................................................

151,6

В том числе концентрат................................................

132,6

Численность промышленно-производственного пер­

99,1

сонала ................................................................................

Выработка '"оварной продукции трудящимся . . .

152,7

Средняя заработная плата трудящегося...........................

133,5

Стоимость основных фондов ............................................

133,5

Фондоотдач а .............................................................................

113,5

Энерговооруженность трудящегося...................................

138,1

152


Содержание железа в концентрате за этот период поднялось-

с 64,29 до 64,47%, а в 1972 г. доведено до 64,9%, а в 1973 г. до- 65,1 %.

Коршуновский ГОК превысил проектную мощность- (15 млн. т) по добыче сырой руды и в 1972 г. добыл 15,2 млн. т

в основном за счет интенсивного ведения буровзрывных работ,, применения наклонных взрывных скважин и других мероприя­ тий. В течение 1970—1972 гг. выпуск концентрата на комбинате увеличился почти на 600 тыс. т, или на 19% за счет лучшего-

использования мощностей фабрики.

Замена устаревших магнитных сепараторов на фабрике бо­ лее совершенными привела к снижению потерь железа в хво­ стах до 7,8% вместо 8% по проекту и увеличению выхода кон­ центрата до 36,6%.

На ЮГОКе в Кривбассе в 1972 г. освоение проектных мощ­

ностей характеризовалось данными,

приведенными

в табл. 40_

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а 40

 

 

 

П оказатели

 

 

Проект

Ф актически

Добыча сырой руды, тыс. т .................

 

 

29 500

32 740

Концентрат, тыс. т .................................

 

 

14 556

16 025

Агломерат тыс. т .....................................

 

 

5 250

 

8120

Себестоимость 1 т, руб.

 

 

0,7

 

0,7*

сырой руды . . .............................

 

концентрата.................................

 

...

4,482

 

4,309

агломерата..........................................

 

 

8,256

1

7,74

Годовая производительность труда пер-

 

 

сонала, (г) занятого:

 

 

14 482

18 500**

на добыче руды .............................

 

 

на выработке концентрата . . . .

8946

12 274***

на выработке агломерата . . . .

8203

11 570***

С учетом перевозки н общезаводских

расходов;

цеховая себест.ои-

 

м о сть

(б ез транспортных и общ езаводских расходов) 4 3 ,9

к о п ./т

’’’*

Т олько

на персонал карьера;

с учетом транспортного персонала при-

мерно в 2 раза ниже.

 

 

 

 

 

*** На персонал фабрик.

 

 

 

 

 

Успешное

освоение мощностей

на

этом комбинате привело’

к увеличению

фондоотдачи на

1

руб. основных

фондов с

67,24 коп в 1969 г. до 69,6 коп. в 1972 г. при средней по всем, комбинатам УССР 51,9 коп.

Несмотря на то что степень использования основных про­ мышленно-производственных фондов (фондоотдача) является; наиболее важным показателем интенсивности работы предприя­ тия, в ряде случаев этот показатель не улучшается. Так, в. 1972 г. среднегодовая стоимость основных промышленно-про­ изводственных фондов на горно-обогатительных комбинатах УССР выросла па 7,2%, а валовая продукция только на 4,9%, вследствие этого снизилась фондоотдача на 2,1%.

15?