Файл: Губин В.В. Повышение эффективности работы очистных механизированных комплексов на шахтах Кузбасса [технологам угольных шахт экспресс-информация].pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 05.08.2024
Просмотров: 31
Скачиваний: 0
Перед монтажом был изучен опыт эксплуатации |
комп- |
||||
лекса ОКП в условиях шахты |
‘'Полысаевская* и |
проведен |
|||
ряд технических мероприятий |
по |
усовершенствованию |
его |
||
некоторых узлов, В механическом цехе шахты |
изготовили |
||||
концевую головку забойного конвейера меньшей |
|
высоты, |
|||
что позволило работать без выемки верхней ниши. |
Кабели |
||||
уложили в трубы в целях предупреждения их от |
|
повреж |
|||
дений, усовершенствовали конструкцию приводной |
головки |
||||
забойного конвейера, установили |
специальные укосины |
для |
повышения устойчивости секций, В завальной части основа ний секций установили направляющие трубы для предотвра щения их сползания, изготовили опоры для удержания ко
зырьков секций от опрокидывания. Все это |
в |
значительной |
|||||||
мере позволило повысить надежность |
работы |
комплекса |
я |
||||||
улучшить показатели работы участка, |
|
|
|
|
|
||||
|
В табл. 9 приведены технико-экономические |
показатели |
|||||||
работы участка N° 2 |
при отработке лавы. |
|
Т абл и ц а |
9 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Коли |
‘П 0 Д Б И “ 'Сред- |
1ПроизвЬди- |
[Себе- |
||||
|
|
чество |
гание |
несу |
гельность тру! стои |
||||
|
|
рабо |
лавы, |
точная |
да рабочего, |
мость |
|||
|
Месяц |
чих |
м /м е- |
добыча |
т/выход |
|1 т |
уг- |
||
|
дней |
f сяц |
угля |
по |
|
по |
|ля по |
||
|
|
в ме |
| |
из ла |
|
участ |
|||
|
|
сяц |
1 |
вы, т |
лаве |
участ |
к у , коп. |
||
|
|
|
|
|
|
ку |
|
|
|
Апрель . . . . |
25 |
176 |
2375 |
58,8 |
|
40,3 |
83,7 |
||
М а й ................ |
24 |
163 |
2564 |
70,5 |
|
44,9 |
80,8 |
||
Июнь . . . . |
26 |
123 |
1634 |
44,2 |
|
26,8 |
103,4 |
||
Июль . . . . |
26 |
154 |
1996 |
52,8 |
|
32,8 |
90,0 |
||
Август . . . . |
27 |
134 |
1643 |
50,9 |
|
29,5 |
108,6 |
||
Сентябрь . . . |
26 |
110 |
1527 |
42,1 |
|
26,0 |
120,0 |
||
Октябрь . . . |
26 |
141 |
1826 |
53,4 |
|
31,6 |
98,0 |
||
В |
среднем за |
26 |
143 |
1938 |
53,2 |
|
33,1 |
97,8 |
|
7 |
месяцев . . |
|
Для оценки надежности работы комплекса и конвейерного транспорта на участке и шахте в целом были проведены хронометражные наблюдения в течение 27 смен. За это время добыто 21930 т угля при максимальной добыче за смену 1150 т. В среднем за девять первых смен добы-
18
ча угля составила 506 т, а |
за 18 вторых |
и третьих - |
965 т. |
Среднесуточная нагрузка на лаву достигла 2440 т. |
|
||
Средняя интенсивность |
потока угля |
из лавы во вто |
|
рые и третьи смены составила 2,5 т/мин при среднем |
зна |
||
чении коэффициента готовности для всей |
технологической |
||
цепи 0,82. При максимальной добыче угля за смену |
1150 т |
эти показатели составили соответственно 2,74 т/мин и 0,875. Добыча угля в первые смены была меньше потому, что со гласно принятой на шахте организации труда в начале пер вой смены выполняются ремонтно-подготовительные работы.
Результаты |
хронометражных наблюдений |
(см. табл. 6) |
|
показывают, что продолжительность работ по выемке |
угля |
||
за время наблюдений во вторые и третьи смены |
достигла |
||
82,4%. Такой процент машинного времени обусловлен |
пра |
||
вильной организацией труда и высокой надежностью |
от |
||
дельных частей |
нового комплекса, который работал с |
не |
|
значительным |
количеством и малой продолжительностью |
||
отказов. Всего |
за время наблюдений по комплексу было за |
регистрировано девять отказов с суммарной продолжитель
ностью их устранения 372 мин, в том числе шесть |
отказов |
|||
приходится на комбайн (242 мин) и три - на крепь |
(130 |
мин). |
||
Забойный конвейер работал без отказов. |
|
|
|
|
Весьма значительный процент времени в обшей |
продол |
|||
жительности простоев приходится на долю |
конвейерного |
|||
транспорта как в пределах выемочного поля (42,5% ), |
так и |
|||
в делом по шахте (50,5% ). Это вызвано в основном |
орга |
|||
низационными причинами. |
|
|
|
|
Отрабатываемые шахтой пласты угля значительно |
отли |
|||
чаются по зольности (6-28% ). Поэтому на шахте |
|
сущест |
||
вует график включения аккумулирующих бункеров |
|
отдель |
||
ных участков на конвейеры главного квершлага, |
чтобы вы |
давать из шахты уголь с усредненной зольностью. Это не избежно приводит к тому, что неравномерность работы од ного участка отрицательно влияет на работу других. Кроме того, недостаточно совершенный технологический комплекс на поверхности и несвоевременная подача железнодорож ных вагонов под погрузку также обусловливают частые ос
тановки конвейерного транспорта. Во время |
хроиометраж- |
|
ных наблюдений по всём 27 сменам зарегистрировано |
30 |
|
отказов конвейерного транспорта в пределах |
выемочного |
|
поля, на долю которых приходится 55,5% всей |
продолжи |
тельности простоев, а на 21 отказ главной конвейерной ли
нии - 26,6%. |
|
|
|
|
|
|
В табл, 10 приведены показатели надежности |
комбайна, |
|||||
крепи и комплекса в целом. |
|
|
|
Т абл и ц а |
10 |
|
|
|
|
|
|||
Наименование показа- |
f |
Комбайн |
'Крепь с |
'Комплекс |
||
КШ—1кг |
насосной |
ОКП |
в |
|||
теля надежности |
j |
|
станцией |
целом |
|
|
Количество отказов за вре |
|
6 |
з |
• |
9 |
|
мя наблюдений |
|
|
||||
Суммарное время восстанов |
242 |
130 |
|
372 |
|
|
ления отказов, мин ................ |
|
|
||||
Средняя наработка на отказ, |
1598 |
3196 |
|
1065 |
|
|
м и н ................................... . ••• |
|
|
||||
Среднее время восстановле |
40 |
43 |
|
41 |
|
|
ния отказа, мин................... |
. , |
|
|
|||
Коэффициент готовности , . . |
0,975 |
0,986 |
|
0,962 |
||
Вся технологическая система участка № 2 |
и |
транспорта |
||||
угля на шахте 'Зыряновская* |
с учетом простоев |
по орга- |
||||
низационным причинам оценивается показателем |
надежнос |
|||||
ти К г « 0,74. |
|
|
|
|
|
|
В процессе отработки лавы были выявлены |
|
следующие |
преимущества комплекса типа ОКП: надежность и просто та соединения линейных секций забойного конвейера Т -12К ;
двигатель конвейера Т—12К обеспечивает возможность при |
|
длине лавы 100-120 м и угле падения пласта 10-20° |
рабо |
тать с одним приводом, установка его с завальной |
сторо |
ны позволяет осуществлять выемку угля без нижней |
ниши |
при ширине конвейерного штрека не менее 2,5 м; большая
маневренность комплекса за счет укороченных |
направляю |
|
щих лыж конвейера, позволяющих осуществлять |
разворот |
|
лавы под большим углом; большая площадь сечения |
сво |
|
бодного пространства в лаве, позволяющая снижать |
ско |
|
рость движения воздуха; достаточно большое |
расстояние |
|
от корпуса комбайна до гидростоек крепи повышает |
безо |
|
пасность труда машиниста; высокая надежность |
|
работы |
насосной станции и наличие кабеле укладчика. |
|
|
Сравнительно высокая эксплуатационная надежность ко мплекса типа ОКП, достигнутая путем усовершенствования
20
отдельных его узлов, и снижение удельного веса |
простоев |
технологического оборудования по организационным |
причи |
нам позволили значительно увеличить надежность |
техноло |
гии добычи угля на участке и улучшить показатели его ра боты.
Участок № 3 отрабатывает пласт 32 мощностью 2 ,3 -2 ,9 м, с углом падения 12-15°. Пласт сложного строения, состоит
из двух-трех пачек угля, разделенных тонкими |
прослойка |
ми аргиллита. Местами прослеживается ложная |
кровля |
мощностью 0,6-1 м. Непосредственная кровля представлена
неустойчивым алевролитом мощностью 6 -8 м, основная |
- |
|
крепким песчаником. В почве залегает слабый |
аргиллит |
|
мощностью до 8 м. Для выемки угля применялся |
комплекс |
|
типа ОМКТМ. Длина лавы 102 м. |
|
|
Продолжительность основных и вспомогательных опера ций по выемке угля по .второй и третьей сменам составила 52,3% всей продолжительности наблюдений по этим сменам.
Продолжительность восстановления отказов |
технологичес |
кого оборудования по отдельным звеньям от |
суммарного |
времени их восстановления составила: в целом по комплек су и узлам сопряжения лавы со штреками - 36,3%, конвей
ерному транспорту в пределах выемочного |
поля и |
аккуму |
||
лирующему бункеру - |
11,3%, конвейерному |
транспорту |
в |
|
шахте и на поверхности - 23,2% и прочим |
организационно |
|||
техническим простоям |
в целом по шахте - |
29,2%. |
Из |
при |
веденных данных видно, что простои технологического обо рудования как из-за его неисправности, так и по организа ционным причинам еще значительны.
В табл. 11 приведены показатели надежности основных частей комплекса ОМКТМ.
Из табл. 11 видно, что отдельные части комплекса . типа ОМКТМ, за исключением комбайна, имели довольно высо кий коэффициент готовности (надежности) , который соста вил для конвейера 0,92, а для механизированной крепи и крепи • сопряжения 0,87.
В табл. 12 приведены основные показатели надежности отдельных звеньев и технологической схемы добычи угля в делом по шахте. Данные табл. 12 показывают, что комплекс ОМКТМ после двукратного перемонтажа характеризуется коэффициентом готовности 0,67, конвейерный транспорт в пределах выемочного поля с аккумулирующим бункером -
21