Файл: Ящерицын, П. И. Шлифование с подачей СОЖ через поры круга.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 21.10.2024

Просмотров: 101

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

00

CM

03

EJ

к

4

\o

03

H

Режимы окончательного шлифования

Ю

CD

7 xS

_ 02

Cm

C

О^

S S g I x g

о о см

^ < C5

ui._3

сЭ

О

Ю 00

i n

СО I

О

i n

_

i n

i n

00

О Ю

CO CM

I

i n

CO

Ю С О

О

-

- I

 

 

О

i n

 

к

 

00

о

ж

 

s

 

- I

 

CU —

 

 

S

О

i n

 

о,

 

 

 

с

 

 

о

оз

g

с

К

о.

с

сс

о

 

« g

 

 

 

 

 

3 о

 

 

 

 

 

s X

 

 

 

 

 

« о

 

 

 

 

• •

* * •* 5 ’g ’§ ^ к

 

4 g l s ' l l

 

° §

' ' S Q

s

c q c q ^ cq

 

Г £ m

5?

Ю Ш

о

g m

Ö Г3 4 S-V .O о

h

й ц ; R ГХ~- -г; с_і

» - ж

у я

ä^gliëll

К

0

ä S 7»

 

гг

и s'

CTX

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

CQ

15. Зак. 83

225


Т а б л и ц а 29

Показатели процесса предварительного шлифования

Номер опыта

Улучшение точности

1

в

1,3

раза

 

в 1,5 раза

Шероховатость

5в- 6 б

 

6в- 7 а

 

7а- 6

 

 

 

 

 

Повышение удельной

 

 

 

 

 

 

 

прозводительноети

 

 

 

 

 

 

 

шлифовального

1

 

 

 

 

 

 

круга

в

1,5

раза

в

1,6— 1,8

раза

Уменьшение удельной

 

 

 

 

 

 

 

работы шлифова­

1

 

 

 

 

 

 

ния

в

1,25

раза

в

1 ,5— 1,8

раза

Повышение коэффи­

 

 

 

 

 

 

 

циента интенсивно­

1

 

 

 

 

 

 

сти съема металла

в

1,05

раза

в

1,1— 1,25

раза

Произ водитель ность,

18—20

 

25—28

 

32—35

 

шт/час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а 30

Показатели

процесса окончательного шлифования

 

Показатели

 

 

Номер опыта

 

 

1

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Улучшение точности

1

в

1,3

раза

 

в 1,5 раза

Шероховатость

6б- в

 

7а _ б

 

7В—8б

 

 

 

 

 

 

 

Повышение удельной

 

 

 

 

 

 

 

производительности

 

 

 

 

 

 

 

шлифовального

1

в

1,3

раза

в

1,4— 1,8

раза

круга

Уменьшение удельной

1

в

1,2

раза

в

1,3— 1,6

раза

работы шлифования

Повышение коэффи­

 

 

 

 

 

 

 

циента интенсивно-

1

в

1,1

раза

в

1,15— 1,25 раза

сти съема металла

Производительность,

18—20

 

26—28

 

34—36

 

штічас

 

 

 

шлифования q, которая является обратной величиной удельной стойкости шлифовального круга Д (форму­ ла (95)).

226


Для измерения эффективной мощности шлифования использовался преобразователь мощности трехфазного тока типа П022. 5У4.2, в котором измеряемая мощность преобразовывалась в пропорциональную величину на­ пряжения постоянного тока и подавалась на гальвано­ метр осциллографа Н-700. Преобразователь мощности П022. 5У4.2 и осциллограф Н-700 позволили фиксиро­ вать практически любые мгновенные изменения эффек­ тивной мощности шлифования, которые могут быть обу­ словлены изменением фактической ширины контакта круга и изделия, изменением припуска за один оборот изделия из-за погрешностей формы обрабатываемой по­ верхности и другими причинами.

Измерение вибрации шлифовальной бабки в верти­ кальной плоскости производилось с помощью вибродат­

чика К-0 0 1 , сигнал с которого подавался

опять-таки иа

осциллограф Н-700.

 

На рис. 74 показана осциллограмма записи эффектив­

ной мощности шлифования и вибраций

шлифовальной

бабки. На осциллограмме видно, что эффективная мощ­ ность изменяется за время каждого одинарного хода сто­ ла на ДА/дф, а в начале процесса шлифования и за один оборот изделия. Первое изменение эффективной мощно­ сти шлифования обусловлено изменением фактической ширины контакта шлифовального круга с изделием за счет перебегов круга, а второе изменение эффективной мощности происходит в результате неравномерного слоя металла, снимаемого за один оборот изделия, из-за по­ грешностей формы (в основном овальности) обрабаты­ ваемой поверхности.

В первоначальной стадии процесса шлифования про­ исходит постепенное увеличение эффективной мощности, а затем она стабилизируется. Такой характер изменения эффективной мощности за время цикла шлифования объясняется тем, что в начальный период шлифования происходят выбор зазоров и упругие деформации в ме­ ханизме подачи, в шпиндельных группах изделия и шли­ фовального круга, что определяет уменьшение фактиче­ ской поперечной подачи от кинематической. По мере увеличения натягов в системе СПИД (станок — приспо­ собление — инструмент — деталь) происходит постепен­ ное уменьшение разницы между фактической и кинема­ тической подачами, а следовательно, и стабилизация

15*

227


эффективной мощности шлифования. Однако фактиче­ ская подача всегда несколько меньше кинематической, что является одной из причин уменьшения фактического съема металла от теоретического.

В конце цикла шлифования, когда прекращается по­ перечная подача шлифовального круга, происходит его отскок от изделия. Однако при интенсивных режимах шлифования величина упругих деформаций системы СПИД настолько велика, что установленной величины

Рис. 74. Осциллограмма эффективной мощности внут­ реннего шлифования и вибраций шлифовальной бабки (Л^эф.ост — величина остаточной эффективной мощности; ДЛ^эф — изменение эффективной мощности шлифования за один ход стола)

отскока недостаточно для выхода круга из контакта с изделием. В результате этого при обратном продольном движении круга из изделия происходит шлифование, которое характеризуется величиной остаточной эффек­ тивной мощности іѴэф.ост- В этом случае имеет место винтовой ожог шлифованной поверхности. Чтобы исклю­ чить этот вид брака, необходимо в конце процесса шли­ фования применять выхаживание. Время выхаживания должно быть достаточным для уменьшения величины натяга в системе СПИД до такой степени, чтобы оста-

228

точный натяг был меньше установленной величины от­ скока круга от изделия.

Во всех опытах шлифование деталей производилось

с помощью скоростного шпинделя СШ-1 -1 0

(2 )

(см. рис.

47, б) скоростными шлифовальными

кругами

ПП140Х

X 63X65 Э9А40СМ1К7. Для подачи

СОЖ

через поры

круга применялось устройство, аналогичное показанному на рис. 46. Очистка СОЖ от шлама производилась с по­

мощью центрифуги (см. рис.

40) вне станка и с центри­

фугой,

встроенной в шкив

шлифовального шпинделя

(см. рис. 44 и 46).

 

 

 

Для

повышения точности обработки отверстий

вну­

тренних колец роликоподшипников

73727 к станку мод.

СВАИГЛ-200 была спроектирована

и изготовлена

на­

ладка для шлифования по методу «жестких опор». Чтобы исключить появление прижогов на базовой по­ верхности (на наружном диаметре среднего борта) от ее трения о «жесткие опоры», последние были выполнены в виде вращающихся роликов.

На рис. 75 показан общий вид наладки для шлифова­ ния на «жестких опорах». Обрабатываемое изделие 1 своим торцом прилегает к плоскому торцу электромаг­ нитного патрона 2 и опирается базовой поверхностью на радиально расположенные «жесткие опоры». Радиаль­ ная «жесткая опора» представляет собой ролики 3, ко­ торые на подшипниках 4 вращаются на осях 5, закреп­ ленных в коромысле 6. Коромысло 6 на оси 7 закреплено в корпусе 8, который крепится на плите 9 бабки изделия станка.

Крутящий момент изделию передается от электро­ магнитного патрона 2. Величина электрического тока в катушках патрона 2 устанавливается такой, чтобы за время обработки деталь под действием сил резания про­ вернулась относительно патрона на 0 ,8 — 2 оборота. В этом случае в наименьшей степени копируются по­ грешности базовой поверхности на обрабатываемую. Благодаря наличию между центром 10 электромагнит­ ного патрона 2 и центром 11 изделия 1 эксцентриситета 12 изделие 1 прижимается к роликам 3 и обкатывается

по ним.

Таким образом, данной конструкцией «жестких опор» исключается трение скольжения изделия по опорам и происходит трение качения. В результате этого уже в

229