ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 02.11.2024
Просмотров: 30
Скачиваний: 0
диаметр. Жесткое лезвие и твердый сплав ра сточного резца резко снизили его износ со стороны задней поверхности. Это обстоятель ство плюс жесткая державка резца позволили оставить припуск на развертывание вместо 0,3 только 0,1 миллиметра, что в свою очередь дало возможность увеличить на развертыва нии подачу с 0,5 до 1 миллиметра на оборот.
Так мне удалось на обработке штока под нять производительность труда с 8—10 до 15—20 штук за смену.
Как-то меня послали на ряд машинострои тельных предприятий перенять опыт лучших расточников. Приехал и в Москву: на «Крас ный пролетарий» и на завод имени Орджони кидзе. Здесь с большим интересом знакомил ся с применяемой ими геометрией резцов.
Вопрос этот как будто ясный, во всех посо биях для токарей, в справочниках о нем мно го говорится. Но справочники составлены ко гда-то, а люди непрерывно растут. Наши пе редовые рабочие вечно недовольны собой и поэтому идут вперед. Их опыт обогащает тео рию. Я изучил на московских заводах, как там подбирают размеры углов заточки в зависи мости от твердости металла, режимов реза ния, материала инструмента. Потом мне пред ставилось немало случаев использовать опыт москвичей.
68
В редукторе для листогибочной машины на до обработать пять отверстий. Я растачивал их резцом ВК8. Этот сплав требует, чтобы передний, задний и задний вспомогательный углы были в пределах 8—10 градусов.’Поэкс периментировав, я значительно изменил эти параметры. Передний угол довел до 3, зад ний— до 3,5, задний вспомогательный — до 3,5—4 градусов. Вследствие этого режущая часть резца стала более прочной. П*о перед
ней поверхности резца вдоль лезвия |
выто |
чил канавку диаметром 3 и глубиной |
1 мил |
лиметр. Все углы и канавку доводил на ал мазном круге.
Редуктор отлит из чугуна СЧ-25-45. Его можно обрабатывать на повышенных режи мах, которые я решил применить при упроч ненном резце. Но калибруется этот металл плохо, чистота обработки достигается с боль шим трудом. Поэтому я решил использовать для охлаждения керосин, и это сильно облег чило процесс развертывания.
Изменение углов резания, охлаждение ке росином позволили повысить режимы обра ботки так: на чистовом растачивании скорость резания поднять со 100 до 200 метров в мину ту, подачу — с 0,125 до 0,3 миллиметра на оборот: на развертывании подачу увеличил с 0;'5 до 1,5 миллиметра на оборот. -Результатом было удвоение производительности труда.
69
В работе расточника есть одна особен ность. Часто получаю задание такого содер жания (для простоты опускаю'размеры): рас точить в детали отверстие, отфрезеровать то рец, снять фаску, профрезеровать паз, про верить радиус резцом, просверлить отверстие и нарезать резьбу. Вот сколько операций на один станок! Не знаю, как на других заводах,
ау нас так.
Детали машин, выпускаемых нашим заво
дом, имеют довольно сложную конструкцию, в них нужно обеспечить соосность отверстий, симметричность их расположения, перпенди кулярность и параллельность плоскостей. Без этого не получится точного подвижного сопря жения валов, шестерен, кривошипов и других деталей, характерных для прессового обору дования. Чтобы соблюсти соосность и симмет ричность, лучше все операции выполнить на одном станке. А так как у нашего завода не массовое, а мелкосерийное производство, то такая обработка вообще является единствен но эффективной экономически. Невыгодно же при небольших партиях деталей для каждой операции иметь свой специализированный станок.
Но что получается, если выполнять все опе рации на одном станке? Деталь устанавли вается один раз, а инструмент — несколько
70
раз, для каждой операций — новый. Поэтому у нас, расточников, 60 процентов времени ухо дит на установку инструмента. Была у меня и такая деталь, время обработки которой со ставляло один час, а установка инструмента занимала 3,5 часа.
.Казалось, ничего не поделаешь, придется нам, расточникам, Мириться с большим вспо могательным временем. Но спасибо инжене рам завода. Они спроектировали большой на бор мерных оправок. И теперь мы тщательно устанавливаем каждый инструмент в оправ ке в соответствии с нужными размерами об работки. На первой деталииз партии это за нимает много времени, столько же, как и раньше. Зато потом остается только менять подготовленный инструмент в своей оправке. В целом на партию деталей вспомогательное время значительно сокращается.
Мне первому довелось осваивать такой ме тод работы. Как будто дело простое, но надо к нему привыкнуть. Он требует больше вни мания при установке инструмента, очень бе режного обращения с оправками. Стоит по не осторожности нанести на конус вмятину или царапину, как можешь оправку выбросить. Или придется для каждой детали партии за ново устанавливать инструмент.
Это заставило меня заняться своим инстру
7 1
ментальным шкафом, культурой рабочего ме ста. Резцы расположил по типам, оправки — по размерам, мерители — на отдельной полке и т. д. Для оправок сделал деревянный стел лаж, калибрующий инструмент обернул в кар тонные прокладки или отделил один от дру гого картонными перегородками. Все это, в конечном счете, тоже экономит время, повы шает производительность труда и качество работы.
Читатель может подумать, что, увлекшись экспериментами с инструментом, я забыл о приспособлениях. Это не так. Я высоко ценю их. Они не только способствуют экономии вре-
72
мёни, но в ряде случаев без них вообще не возможно получить необходимую точность обработки.
Много з'абот и неприятностей доставила рас точникам ■и технологам панель управления для пакетировочного пресса. Эта ■' деталь (рис. 3) обрабатывалась так: сначала сверли лось и растачивалось отверстие диаметром 30 миллиметров. Затем стол станка поворачи вался на 180 градусов, и отверстие диаметром 20 миллиметров" обрабатывалось соосно с первым, для чего снова требовалось выста вить деталь по заданным координатам.
Как кропотливо я ни определял положение центра отверстий, соосность в заданном пре деле было очень трудно получить. А раз нару шалась соосность, то валик, который прохо дит через эти отверстия с посадкой второго класса, не может вращаться. Такие панели приходилось браковать.
Деталь эта стала «героем дня» на заводе. О ней специально говорили на планерках у директора.
Несколько неудач привели меня к убежде нию, что без специального приспособления не добиться соосности отверстий в панели. После напряженного поиска я нашел решение. Оно видно из рис. 4. Деталь 1 положить на опо ру 2. Сначала обрабатывать отверстие диа-
з. Зак. № 120. |
73 |
метром 30 миллиметров во всей партии пане
лей. Затем, не поворачивая |
стола, крепить |
на нем стойку 3, обработать |
в ней отверстие |
и запрессовать в него палец 4 для базировки детали перед сверлением второго отверстия. Сменив инструмент, выполнить эту операцию во всех деталях партии. Ясно, что при единой
базировке всех деталей не нужно искать центр второго отверстия, а соосность получит ся автоматически.
Попробовал так сделать одну деталь. Сбор щики остались довольны. Все-таки брало со-
7 4
мнение: не случаен ли результат? Я был так осторожен еще и потому, что работаю под личное клеймо. Никто не проверяет мои дета ли, я сам отвечаю за их качество. Но вторая, третья, четвертая деталь тоже отличные полу чились. Валик точно садился в оба отверстия и нормально вращался в них. С браком по кончили, а производительность труда у меня на обработке панели выросла в два раза.
Деталей, в которых нужно точно соблюсти соосность, у нас много. Поэтому новый метод нашел себе еще применение на заводе. По не му составили новую технологическую карту. Понравилось новшество и расточникам «Крас ного пролетария». Они переняли его. -
Очень сложна была обработка корпуса ножниц для металла (рис. 5). Деталь уста навливалась на столе расточного станка на плоскость А, выставлялась с помощью инди катора по плоскостям Б и В. Отверстия 1 и 2 растачивались с допуском на непараллельность осей не. более 0,05 миллиметра.
В каждой машине два таких корпуса. Че рез каждую пару соответствующих отверстий проходит вал. От одного вала к другому вра щение передается с помощью зубчатой пере дачи. Нарушение параллельности осей отвер стий сверх допуска приведет к тому, что ма шину или не удастся собрать, или, если собе
3 * |
75 |
рут, то нарушится характер зубчатого соеди нения. А это, разумеется, приведет к быстро му выходу ножниц из строя.
Принятая схема установки детали имела серьезные не достатки. Корпус ставился на поверх ность, не являющую ся базой для отсче та координат'. В каждой детали надо было заново нахо дить центры отвер стий. При партион ной обработке это
увеличивало трудо Рис. 5. емкость и не обеспе чивало совпадения во всех деталях взаимного
положения отверстий и базовых плоскостей. Чтобы обеспечить нужную точность обра ботки, я придумал простое приспособление, которое позволило упростить технологию. Как видно из рис. 6, на приспособление деталь устанавливается базовыми плоскостями. По сле этого нахожу по заданным координатам центр второго отверстия и обрабатываю его во всей партии корпусов. Не снимая последний корпус, нахожу по заданным координатам
76
центр второго отверстия и тоже обрабатываю его во всей партии.
Как ясно из описания, приспособление уста навливается на станок один раз. Каждую но вую деталь остается просто «надеть» на не го. Проблема параллельности осей отверстий была решена. Время на установку корпуса свелось к 3—4 минутам'. Производительность труда увеличилась на 50 процентов.
Корпус этот применяется в ножницах пяти моделей. Сделанные на одном приспособле нии, детали обладают полной взаимозаменяе-
•мостью. Любую из них бери и ставь на лю бую из пяти моделей.
Все мои методы рабо
ты, как видит читатель, |
|
||
дают серьезный рост про |
|
||
изводительности |
труда. |
|
|
Благодаря этому снижа |
|
||
лась и стоимость обработ |
|
||
ки—-иногда вдвое. Напри |
|
||
мер, на каждом штоке за. |
|
||
вод |
теперь |
экономит |
|
шестьдесят копеек, на ре |
|
||
дукторе — один рубль ше |
|
||
стьдесят копеек. |
Выиграл |
|
|
и я: первые три-месяца |
|
||
после внедрения |
каждого |
Рис. 6. |
|
новшества мне платили по |
77