Файл: Варфоломеев, В. П. Технический прогресс и хозрасчет на предприятии.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 01.11.2024
Просмотров: 41
Скачиваний: 0
оказался весьма неустойчивым к ядам и побочным про дуктам, поэтому осуществить 'промышленный процесс получения циклогексиламина не удалось.
2. Процессы дегидролиза и разделения продуктов оказались также неработоспособными, так как ис пользованный фирмой катализатор через 3—4 недели работы «старел».
3. Фирмой не были достаточно исследованы условия получения нитрита аммония, гидроксиламинсульфата, а также процессы оксимирования и перегруппировки. Ап паратурное оформление этих процессов было принято без учета кинетики образования побочных продуктов, которые снижали качество капролактама.
4. Для выделения и очистки капролактама фирма запроектировала экстракцию бензолом, с последующей его отгонкой ректификацией. Такая технологическая схе ма не позволяла получать капролактам достаточно вы сокого качества.
На длительности технического освоения отразилось и отсутствие опыта и квалификации эксплуатационного персонала. По этой причине, например, пуск отделения гидроксиламинсульфата происходил трижды. Из-за не достатков технологической схемы производства, несвое временной поставки сырья, отсутствия опыта и требуе мого уровня квалификации эксплуатационного персона ла простаивало оборудование (табл. 7).
Из приведенных данных видно, что наибольшее чис ло внеплановых простоев относится к 1962 году. Одна из основных причин этого — отсутствие катализатора. В период пуска и работы отделения гидрирования и деги-
дролиза |
работали |
на |
кобальтовом |
катализаторе. Ра |
|||
бота на |
кобальтовом |
катализаторе |
в течение |
нюня- |
|||
сентября показала |
его |
низкую |
активность. В |
среднем |
|||
при нагрузке по |
анилину |
около |
40 процентов |
от про |
|||
ектной |
степень конверсии |
составляла |
50—60 |
процен |
тов. К простоям оборудования приводил и короткий срок
52
Таблица 7
|
|
Удельный вес внеплановых простоев |
|
||||
в |
фактическом |
фонде |
времени |
работы |
оборудования, |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Г о д ы |
|
|
Основные агрегаты |
|
1962 |
1963 |
1964 |
||
|
|
|
|
|
|||
Реактор |
перегруппировки |
. . . . |
31,7 |
3,4 |
0,7 |
||
Контактный |
аппарат |
гидролиза . . |
21,0 |
0,9 |
0,6 |
||
Контактный |
аппарат |
гидрирования |
26,4 |
1,79 |
0,9 |
||
Печь сжигания с е р ы ......................... |
15,0 |
1,8 |
— |
службы этого катализатора (по проекту — около года), который фактически составлял 10—15 дней. Общий размер внеплановых простоев из-за отсутствия катали затора, ншоладков в работе основного оборудования составил в 1962 году 4027 часов. Устранение таких по терь времени — важный резерв сокращения продолжи тельности экономического освоения этого производства и повышения его эффективности.
Несмотря на сравнительно быстрое прохождение во времени технического освоения капролактама из бензола и здесь наблюдались потери времени в работе обору дования. Так, в 1968 году реакторы гидрирования про стояли 23,1, окисления— 10,1, лактамные колонны — 32,3 процента времени. Основными причинами простоев оборудования в этот период являлись: некачественное изготовление заводами-изготовителями оборудования, низкое качество проведения монтажных работ. Так, в цехе лактама в первый период работы из шести ротор ных систем дистилляции капролактама в работоспособ ном состоянии находилась лишь одна. Остальные были непригодны к эксплуатации из-за кривизны роторов лактамных колонн. В цехе гидрирования бензола боль шие холодильники циркуляционного газа и циклогексана
53
по вине завода-изготовителя имели более тонкие стенки по сравнению с предусмотренными проектом.
Особенно некачественное оборудование (экстракто ры, теплообменники и др.) поставлялось фирмой «Заря» города Дзержинска. Почти всю продукцию этой фирмы приходилось доделывать или переделывать.
Низкое качество поставляемого заводами-изготови- телями оборудования, кроме удлинения сроков освоения, требовало и дополнительных затрат. На устранение де
фектов оборудования и его монтажа было израсходовано 3361 тысяча рублей.
Главным показателем, характеризующим окончание технического освоения нового производства, является показатель стабильности режимных параметров техно логического процесса, их соответствие требованиям ут вержденного регламента.
В производстве капролактама из анилина большая трудность в поддержании нормального технологического
режима обнаружилась на стадии гидрирования и пере группировки.
В производстве капролактама из бензола, как видно из табл. 8, технологические параметры, предусмотренные регламентом в цехах гидрирования бензола, окисления и лактама (на стадиях океимнрования и перегруппировки), были достигнуты уже в первый месяц работы и в после дующем оставались в пределах установленных норм. Показатель «перманганатная потребность», характери зующий наличие вредных примесей, препятствующих полимеризации капролактама, был достигнут только в мае 1968^года, однако с июля по ноябрь превышал нор мативный почти в два раза. Пущенная в эксплуатацию в конце октября установка ионообменной очистки капролактама позволила решить эту проблему.
Хуже |
обстояли дела |
с освоением режимных пара |
метров, |
у становленных |
ГИАП, в цехе ректификации. |
54
Если температура в кубе-ректификационной колонны, соответствующая требованиям регламента, была достиг нута в течение мая, то температура верха колонн отли чалась от утвержденной на 20—25°С. Причина этого состояла в том, что колонна предложенной конструкции может работать при заданной температуре только при небольших нагрузках. С увеличением нагрузки до про ектной температура верха колонны стабилизируется на уровне 80°С. Примерно такое же положение было в цехе ректификации Щекинского химического комбината. На этом предприятии такая колонна также не могла рабо тать по утвержденному регламенту.
Табл. 8 характеризует средние значения режимных параметров, которые были быстро стабилизированы. Однако минимальные и максимальные их значения в те чение некоторого времени колебались в широких преде лах. Так, в июне 1968 года максимальное значение тем пературы оксимирования превышало допустимое на 13°С, температуры перегруппировки — на 6°С. Это было связано наряду с трудностями технического порядка также с отсутствием необходимых практических навыков в работе на новом производстве у обслуживающего пер сонала цехов.
Второй этап — производственное освоение или освое ние производственной (проектной) мощности начинается с завершения пусконаладочных работ и продолжается вплоть до достижения проектной мощности. Количест венной его оценкой является соотношение между фак тически достигнутой и проектной мощностью:
ПИ |
П ф |
, |
(5) |
Тк |
100 |
|
|
|
|
|
где Пф — фактическая мощность в расчете на год; Пп— проектная мощность в расчете на год. Производственные мощности по введенным производ
ствам на химкомбинате освоены досрочно. Успешному
55
Название
цеха
Гидрирования
Окисления
Ректификации
Лактама
Средние фактические значения
«
|
X |
ао |
' |
- |
Месяцы |
|
0) |
н |
9 |
^ |
|
|
Оч |
о |
о |
1968 |
|
Параметры |
а> |
с |
ц> сЗ |
|
|
Я |
* |
£ |
Й |
|
|
|
апрель |
||||
|
ч |
51& |
|||
|
и |
|
Температура I и II блоков гидрирования . .
Конверсия |
гидрирова- |
|
ния I и II колонн . . |
||
Реактор |
окисления: |
|
температура . . . . |
||
давление |
. . . . . |
|
степень |
конверсии |
|
Колонна |
VII |
ректифи |
кации |
циклогексанона: |
|
температура |
верха |
|
температура |
низа . . |
|
Температура |
оксимиро- |
|
вания |
......................... |
|
Температура |
перегруп- |
|
пировки |
. . . . . |
Перманганатная потреб-
ность . . . . . .
°с |
90—230 |
200 |
% |
99,6 |
99,9 |
°с |
140—150 |
— |
ати |
15— 18 |
— |
% |
до 5,25 |
|
|
60— 65 |
— |
|
120—130. |
—- |
о |
70— 85 |
76 |
°с |
||
|
90—120 |
116 |
мг/кг |
903000 |
3977 . |
освоению новых производств способствовала огромная работа инженерно-технических работников комбината по их техническому совершенствованию. Можно привести немало фактов, когда инженерно-техническим работни кам комбината приходилось осуществлять большой комп лекс работ, связанных с совершенствованием и внедре нием научно-технических разработок.
Выше было указано на недостатки технологической схемы капролактама из анилина. Ее несовершенство создало такую ситуацию, при которой мощности произ водства были загружены только на 20—28 процентов,
|
|
|
|
|
|
Таблица 8 |
|
технологических |
параметров (по |
кварталам) |
|
|
|||
и кварталы |
|
|
|
Кварталы |
1969 года |
|
|
года |
|
|
|
|
|
|
|
май |
НЮ НЬ |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
182 |
190 |
199 |
187,5 |
190 |
177,5 |
175 |
193 |
99,25 |
99,98 |
99,9 |
99,98 |
99,98 |
99,97 |
99,95 |
99,96- |
142 |
142 |
145 |
144,4 |
144 |
144,5 |
142 |
141,5 |
17,5 |
15,5 |
16,1 |
16,2 |
15,2 |
16,8 |
17,2 |
17,5 |
4,65 |
3,85 |
4,95 |
5,05 |
5,9 |
5,1 |
5,18 |
5,2 |
70 |
68,3 |
76,5 |
78 |
76,5 |
84,0 |
80,2 |
83 |
124 |
125,5 |
123,8 |
124 |
120 |
130 |
129 |
125 |
80 |
85 |
80 |
79 |
79,6 |
81,8 |
81 |
80 |
120 |
120 |
117,5 |
117 |
109 |
112,8 |
112 |
Ш |
2500 |
2500 |
6000 |
6000 |
2200 |
2400 |
3000 |
2500 |
продукт получался некачественным и не пользовался спросом у потребителей, а эффективность производства была низкой. Частые остановки цехов на ремонт, заме ны выходящих из строя коммуникаций и преждевремен но стареющего катализатора увеличивали трудоемкоеп> работ, резко ухудшали условия труда. Все это потребо вало разработки мероприятий, внедрение которых позво лило ликвидировать недостатки схемы, интенсифициро вать отдельные стадии синтеза капролактама, увеличить мощность производства в 1,8 раза и получить продукт высокого качества. Особое внимание было уделено раз-
56 |
57 |
работке метода очистки капролактама с помощью ионо обменных смол, оказавшегося весьма перспективным.
Было установлено, что повысить активность катали затора можно, добавляя в него окись хрома. В связи с этим творческой группой во главе с главным инженером химкомбината Н. М. Вдовиным был подобран никельхромовый катализатор, который хорошо зарекомендовал себя в дальнейших промышленных испытаниях и теперь является основным каталитическим средством.
Предусмотренный ранее кобальтовый катализатор ■служил 3—4 недели, а активность его равнялась 40—50 процентам. В результате проведенных исследований бы- -ло предложено использовать никель-хромовый катализа тор, который служит не менее. 6 месяцев пои активности 95—96 процентов.
Творческое решение теоретических и практических проблем позволило в кратчайшие сроки освоить проект ные мощности производства капролактама, а совершен ствование технологии —увеличить проектную мощность ■сначала в 1,5, а затем в 1,8 раза. Последнее позволило получить свыше 3600 тысяч рублей экономии.
Решив одну проблему — загрузки мощностей, творче ские бригады комбината взялись за другую—улучшение качества капролактама. Дело в том, что продукт едва удовлетворял требования ГОСТа. Капроновое волокно, полученное из него, по прочности уступало лучшим об разцам. Требовалась установка тонкой очистки капро лактама от примесей.
Для этой цели существует несколько методов, но практическая реализация многих из них требует значи тельных капитальных затрат и сложной дорогостоящей аппаратуры. Так, например, стоимость строительства си стемы ректификации типа «Люве» на мощность 25 тысяч тонн капролактама в год для повторной разгонки требует около 2,5 миллиона рублей капитальных за
58
трат. На химкомбинате разработали свой метод очист ки продукта — ионообменными смолами. На основе экспериментальных работ в промышленном масштабе была использована технология ионообмена. Экономиче ский эффект от повышения качества капролактама со ставил 1,3 миллиона рублей.
Освоение производственной мощности по производ ству капролактама из бензола проходило более успеш но. По нормативным срокам это производство к концу первого года эксплуатации должно быть освоено на 60 процентов. Фактически же в декабре 1968 года произ водство было освоено на 73, в августе 1969 года — на 85 и в сентябре — на 106 процентов. Таким образом, производство капролактама из бензола достигло про ектной мощности на четыре месяца раньше срока, ус тановленного Министерством химической промышлен ности.
Между тем, эта производственная мощность могла быть освоена и за более короткие сроки, если бы не бы ли допущены некоторые ошибки при проектировании, а от заводов-поставщиков поступало бы лишь качест венное оборудование.
Цехом, выпускающим капролактам из бензола, уже в период производственного освоения был достигнут проектный показатель производительности труда. Сред ние темпы роста объема производства и производи тельности труда были почти равны между собой и со ставляли с III квартала 1968 по IV квартал 1969 года соответственно 18 и 17 процентов.
Если проектная производительность труда этим производством была достигнута одновременно с освое нием производственной мощности и при ее освоении особых трудностей не возникало, то фактическая себе стоимость в это время превышала проектную в 1,2 ра за. Таким образом, перед коллективом стояла задача —
59